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本文分析了减少烧损、优化轧制工艺,合理配尺、准确剪切以及钢坯的直接轧制是初轧提高成坯率的有效措施。随测试技术的发展和计算机的应用,初轧成坯率将会有较大的提高。 相似文献
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一、概述鞍钢一初轧厂自开工以来一直生产厚度为7.4~16毫米,宽度为280毫米的热轧薄板坯。主要是为鞍钢一、二薄板厂提供原料,包括部分外拨坯,平均年产一直稳定在20万吨左右。各种厚度薄板坯均由初轧机轧成250×260毫米初轧坯,经900吨大剪切掉头尾 相似文献
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一初轧厂每天除了接收第一炼钢厂全部沸腾钢钢锭5~7炉(1500~2200吨)外,还接收第二炼钢厂沸腾钢钢锭5~6炉(1500~2000吨)。由于材质、模型、单重、底板相同,在产量基本相等的生产条件下,钢锭同时由一初轧厂轧制,在质量 相似文献
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目前提高钢锭成坯率的方法很多,本文根据我厂生产实践,谈谈沸腾钢封顶形式和钢锭浇高对成坯率的影响。我厂浇铸沸腾钢全部使用瓶口模,采用下注法进行浇铸,其目的为解决如下几个问题: 相似文献
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介绍了CCD光电耦器件的特点及工作原理,作为一项先进技术,被应用于第一初轧厂重轨坯测量中,取得了很好的效果。有效解决了该厂在恶劣环境下势轧钢坯尺寸的动态测量问题。 相似文献
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本文分析了宝钢成坯率情况:1988年头十个月累计压盖钢为89.32%、镇静钢为85.03%,国内先进水平分别为93.1%和88.82%。冶金部规定特级企业标准中成坯率分别为94%和87.5%。宝钢成坯率低的原因,是锭型及轧制工艺的问题。如改进锭型设计采用凹形底盘、缩小帽部容积,则可使成坯率提高2~4%。若在轧制工艺上采取措施,则成坯率还能进一步提高。 相似文献
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一、前言在公司两个“突出中心”的思想指导下,建设“质量效益型”企业,重视了影响钢材成本的最大因素成坯率。成坯率的高低对各轧机成品均有重要影响。故对提高钢锭成坯率的工作日益被重视,除二炼钢厂采用连铸这个能十分有效地提高成坯率措施外,公司还采取了如下措施:①改进钢锭锭型和浇注方法,改善钢锭的质量;②利用初轧开坯时轧件的变形规律,改善轧制工艺,控制钢坯的头、尾部形状,减少切损,改进加热工艺及提高热装率,以减少钢锭烧损和钢坯清理损失。公司在提高钢锭成坯率方面已取得了显著成绩,从1983年到1989年6年间提高了2%。 相似文献
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《武钢技术》1984,(1)
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我厂采用绝热板、保护渣和防缩孔剂浇铸钢锭以来,针对成坯率偏低的问题,经过多次测试,从测得数据中,分析了成坯率偏低的原因,采取一系列措施后,对提高钢质和成坯率取得了显著效果。 相似文献
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通过从锭型、规格倍尺、降级、热尺寸宽度、厚度、剪切长度公差等方面采取措施,提高8.4 t车轴钢成车轴坯率,对车轴钢以及其他定尺交货产品的生产组织、成本降低有一定的指导价值。 相似文献
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许启定 《金属材料与冶金工程》1993,(2):38-40
钢锭的表面质量、头尾质量及形状,脱模废以及轧制工艺等,与钢锭的成坯率有着密切的关系。近年湘钢在提高钢锭成坯率方面作了一些工作,现简介如下。 1 生产情况分析湘钢于1992年1~3月对现行工艺生产中出现的废品进行了分类统计。 1.1不同钢种脱摸废和轧后废 相似文献
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我厂自投产以来,生产1Cr13、2Cr13、3Cr13不锈轧坯一直用冶炼后注800方锭经锻造开坯,轧出不同规格轧坯的传统工艺,为了解放钢汽锤生产能力,节约能源,提高成经,采用冶炼后注成620方锭不经锻造开坯直接在650轧机轧出不同规格轧坯的工艺改革,为了试制得以顺利进行,轧,钢分厂投资车削轧辊,配好专用孔型,薄板分厂采取有效措施,在三辊劳特轧机轧出250mm宽板坯;该项工作从1997年5月起试制及批量生产171炉,1998年11月起继续生产实施至现在一直获得良好效果。 相似文献