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基于MATLAB的高炉渣系成分优化 总被引:1,自引:1,他引:0
根据最优化理论及方法,利用高炉炉渣性能与炉渣各组元之间的回归关系,结合MAT-LAB强大的数据处理功能,设计了高炉渣系成分的多目标优化方法,并将其应用于马鞍山钢铁股份有限公司中型高炉炉渣组元的优化,得到了炉渣组元的优化值:CaO38%,MgO12%,Al2O3 13%和SiO3 34%,二元碱度R2=1.12。为高炉操作和炉料结构的合理化提供了重要依据。 相似文献
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主要介绍利用生产铬盐的废渣,在感应炉内冶炼高铬生铁的研究。初步得出,利用含Cr2O3,7.94%,Fe2O3 31.20%,以及含有大量MgO,Al2O3,SiO2,CaO等杂质的炉渣作原料,经冶炼可以获得含Cr19.63%~22.55%,Si0.50%~6.53%.C5.01%~6.61%,S、P较低的高铬生铁,并设想该炉渣可以作为炉渣水泥的一种辅料。我们认为试验是成功的,其重要意义不仅在于经济价值,更重要的是消除了长期以来无法解决的铬盐废渣的污染问题。 相似文献
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高Al_2O_3含量渣系高炉冶炼工艺探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
针对当前高炉炼铁原料中A l2O3含量不断提高,导致炉渣中A l2O3含量也不断提高的新情况,从分析炉渣的物理化学特性入手,剖析了高A l2O3含量高炉给操作带来的危害,并分析了在高A l2O3含量条件下改变炉渣碱度、成分对高炉冶炼的影响,探讨了高A l2O3含量条件下高炉的冶炼工艺。分析表明,炉渣中A l2O3含量高时,不能通过提高碱度的方法改善炉渣的脱硫能力;适宜地提高炉渣中M gO的含量,将有助于降低炉渣粘度和提高炉渣脱硫能力,渣中适宜的M gO含量应为8%~11%;提出了合理添加M gO的新型工艺。 相似文献
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《金属材料与冶金工程》1998,(2)
印度兰契市的印度钢铁工业局研究发展中心,对高炉炉渣的粘度和液相线的温度作了试验测定。该高炉渣含22%~36%AI刃。、O.6FeO、O.4/MnO,碱度为O.8~1.O,MgO的范围为4%~8%。测定方法为:采用旋转型粘度计,在135O~1575C温度范围内,每隔25C间隔测定一次渣的粘度。结果表明,含rtl;03sz%~so%、ug()v%~8%,碱度为O.8~O.9的高炉渣,与含AI。()s22%~24%,碱度为1.O的高炉渣的流动性相同。由于高铝渣液相线的温度区间比较窄,因此,为使高炉出渣时,熔融高铝渣有良好的流动性,应使出渣温度较出普通渣的… 相似文献
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在近年来铁矿石价格持续上扬、铁矿石资源不断劣化的大背景下,宝钢不锈钢事业部炼铁厂高炉入炉A12 03负荷在2009年1~4月达到47.4 kg/t,为了将炉渣A1203含量控制在15%,高炉渣比被迫增大到310 kg/t以上.预计多使用劣质铁矿石资源必将成为高炉冶炼的趋势,故突破炉渣A1:03含量15%水平的上限势在必行.为此,开展了适当放宽高炉炉渣A1203含量的研究及其生产实践.分别选取2009年1~4月(炉渣A1:O3月平均含量为14.86%)、2010年1~4月(炉渣Al203月平均含量为16.81%)两段时期,对比分析高炉的生产技术指标.结果表明,通过高炉操作制度的合理调控,高炉有能力接受16%水平的炉渣A12O3含量. 相似文献
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高铝炉渣熔化性温度的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由于矿石资源的变化,武钢高炉炉渣中Al2O3含量从原来的14%左右上升到16%左右,渣型结构发生了很大的变化。通过对高炉高Al2O3炉渣熔化性温度的试验研究,分析了炉渣中MgO含量、Al2O3含量及二元碱度RO对炉渣熔化性温度的影响以及配加CaF2后熔化性温度的变化。结果表明:Al2O3含量每增加1%时,炉渣熔化性温度平均提高4.4℃;MgO含量对熔化性温度的影响不大;二元碱度RO每增加0.05时,炉渣熔化性温度平均提高8℃;在炉渣中配加了CaF2后,Al2O3含量的变化对炉渣的熔化性温度影响较小。 相似文献
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高炉炉渣中Al2O3含量高(15%)时造成炉渣流动特性变差,为此不适当的对策给生产操作带来危害。通过对炉渣四大组元的系统试验研究,提出定量调整其他各炉渣组元的比例,合理匹配各组元,关键是关注1 500℃下炉渣黏度变化和熔化性温度的控制,这样向高Al2O3生产转换不会有大的障碍。还通过国内外高炉的炉渣特点对比,提出合理炉渣结构的调节途径,是高Al2O3炉渣生产的切实可行的技术路线。 相似文献
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高炉高铝低钛渣的熔化性 总被引:1,自引:0,他引:1
在Al2O3的质量分数为15.14%~18.14%,TiO2的质量分数为2%~5%的范围内研究了普通高炉渣的熔化特性。应用正交试验方法,以水钢现场高炉渣为主要原料,适当配加分析纯的Ca(OH)2、MgO、SiO2、Al2O3和TiO2化学试剂调整炉渣的组成成分,采用炉渣熔化特性测试仪半球点法测定炉渣的熔化温度。试验结果表明:渣中碱度和Al2O3含量增加,炉渣熔化性温度升高;TiO2含量增加,炉渣的熔化性温度明显下降;适当提高渣中TiO2和MgO含量可避免因Al2O3含量升高而引起的熔化性温度上升;炉渣的熔化性温度在1 320~1 400℃之间,熔化性良好。 相似文献
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为了给现代高炉渣适宜镁铝比(w(MgO)/w(Al2O3))提供理论依据,定性定量地指导高炉操作,针对高炉渣的适宜镁铝比问题展开研究。首先,分析了高炉渣中MgO的必要性,即在现代化大高炉的冶炼条件下,随着高Al2O3外矿用量的增加,炉渣中含有适宜的MgO是必须的。炉渣合理镁铝比可根据Al2O3质量分数不同进行分段管控:当渣中w(Al2O3)小于14%时,MgO可根据生产要求添加;w(Al2O3)为15%~17%时,适宜的镁铝比(w(MgO)/w(Al2O3))应控制在0.40~0.50,但需注意炉温的影响;当渣中w(Al2O3)大于18%时,适宜的镁铝比应控制在0.45~0.55。在理论分析与试验研究的基础上,进行了工业化应用试验。试验期炉渣镁铝比由0.51降低至0.47,高炉焦比由363.39降低至357.82 kg/t,综合燃料比由495.23降低至试验期的494.18 kg/t,取得了良好的技术经济指标,证明了现代高炉渣镁铝比分段管控技术的正确性和可应用性。 相似文献
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通过回归分析济钢3 200 m3高炉开炉以来炉况正常情况下的操作数据,找出了高炉渣比、渣中Al2O3含量、渣中MgO含量、二元碱度对高炉透气性、脱硫效率以及炉缸热储备水平的影响规律,指出在炉渣Al2O3及S负荷均较高情况下,将渣中MgO控制在10%~10.5%,二元碱度R2控制在1.15~1.2之间,可改善高炉透气性,促进高炉顺行和指标进步。 相似文献