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1套铬露黄零件电镀铜/镍/铬,亮镍镀层光亮、细致、均匀,但套铬时,覆盖能力极差,露黄现象严重。引起镀铬大量露黄一般有以下几种原因:①整流器发生故障,电流波纹系数太大;②镀铬液中CrO3/瞄一比例失调;③挂具导电不良;④电流密度太低;⑤阳极板导电能力差;③镍层钝化等。用仪表检测整流器,仔细清洗挂具及阳极导电部分,化验镀液,调整至工艺规范,故障仍无法消除。为检查镀镍层是否钝化,将镀镍零件在回:回*O中活化1~ZWn,经活化后镀件套铬正常,铬层光亮。显然镀铬故障出自亮镍镀液,是由镍层钝化引起的。引起镍层钝化的… 相似文献
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我厂在镀铬生产中 ,曾发生一起故障。采用复合镀铬工艺加工一批面积较大 ,形状复杂的零件 ,初始能获得合格的铬镀层。但数小时后 ,镀层发暗深镀能力变差。1 复合镀铬工艺及操作条件 CrO3 :2 5 0g/L 电流密度 :30 - 70A/dm2 H2 SO4:1 .2 5g/L温度 :5 0 - 6 0℃ H2 SiF :5g/L2 故障分析及处理 分析故障原因可能有以下几个方面 : ①CrO3 和H2 SO4的含量比例失调 ;②温度和电流密度选用不当 ;③Cr3 + 含量过高 ;④金属杂质含量过高 ;⑤H2 SiF含量超越工艺范围 ;⑥整流器故障。 对⑥进行… 相似文献
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遵守一些简单的原则,整流器的失效是能够避免的。电镀停工时间是否超过实际限度?是否过多地出现供电源故障?也许是由于你还没有意识到维持设备正常的使用寿命所需具备的合理的环境条件吧。一般说来,一台设计良好的整流器如果安装和使用适当,是能够保持许多年不致发生严重故障的,当然,整流电源对于电镀加工来说是赖以工作的必需品,而绝不是摆设,不管其设计质量如何,整流器是难免出现偶然故障的。但是只要懂得如何使用整流器并给予适当注意就可能把停工时间减至最小。 相似文献
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我厂使用标准镀铬液镀铬,最近镀铬波动大,深镀能力变化大,难以琢磨。刚调整好的槽液,经几天电镀后就无法镀零件,严重影响了产品质量和生产进度。经过仔细观察,终于找到了故障原因,并将故障排除。1 镀铬工艺配方及操作条件 CrO3,gL200~250H2SO4,gL2.0~2.5Cr3+,gL2~4T,℃48~55Dk,Adm225~30阳极铅棒2 故障现象 零件镀镍后表面光亮正常,镀铬后,零件的孔眼周围及折弯部位出现了“露黄”。3 故障排除 针对故障现象,加强了对镀铬槽的维护。将铅阳极全部进行刷洗,控制好槽液温度及电流密度并进行电解活化,然后… 相似文献
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通过5个镀铬生产故障实例的分析,说明了电镀生产现场仪表、直流输电母排、阴极和阳极配置和阳极形状设计不当等是出现故障的原因,并排除了故障.指出了在镀铬生产线预防同类故障的相关技术措施和一些故障判别经验. 相似文献
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0 前言
镀铬层特别是枪管镀铬层对厚度均匀性有着严格的要求.由于镀铬液分散能力差,对大工件镀铬,尤其是施镀时间长、电流大的镀硬铬,铬层沉积越厚,越容易造成电流分布不均匀,产生诸如锥度、椭圆度、"狗骨"形态等缺陷.本文介绍了阳极、内电阻、三价铬等因素对镀铬层厚度均匀性的影响. 相似文献
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某厂的气门在自动线镀硬铬时,杆部两端镀铬后尺寸偏小,尺寸小处经精磨杆部后光亮度不一,铬层明显未磨到,这大大影响了产品外观和质量。自动镀铬线的阴极屏蔽装置、阴极电流密度和温度、镀铬槽液、添加剂和开缸剂等都可能造成此次故障的发生,针对以上分析提出了相应解决的办法。 相似文献