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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
针对一起110 kV变电站低压开关故障.分析了内桥接线的110 kV变电站主变低压侧开关故障后继电保护的动作过程,阐述了系统保护、主变高后备、低后备及备自投的动作行为,并对如何合理配置保护,提出了建议与对策.  相似文献   

2.
黄森炯  王晓  王晴 《蓄电池》2012,49(5):212-214,225
以事故预想的形式,重点指出并列运行110 kV内桥接线变电站在蓄电池故障开路情况下,发生低压侧线路近区故障时可能引起线路保护越级跳闸。原因是由于全站直流系统输出电压达不到继电保护及自动装置的最低动作电压要求而引起站内保护拒动,只能靠电源侧变电站110 kV线路保护动作切除故障,这将导致110 kV变电站全停。通过对该安全隐患的分析,提出了三种相应的改进措施,能有效提高供电可靠性,避免全停事故的发生。  相似文献   

3.
本文对一起110 kV线路接地故障造成的220 kV主变110 kV侧零序过流保护动作、220 kV和110 kV主变间隙保护动作的复杂事件进行了深入分析,发现了110 kV线路保护配置和事故处理顺序等问题,提出了加强110 kV线路差动保护配置、优化故障处置步骤、优化220 kV变电站主变中性点接地方式安排等5个有针对性的措施,对防范扩大停电范围、提高供电可靠性具有一定的借鉴价值。  相似文献   

4.
1事故经过某110kV变电站35kV303线路故障,保护动作但断路器并未跳开,3号主变中后备保护动作,将35kV母联320断路器跳开。与此同时,上级220kV变电站110kV线路103、104线路距离保护Ⅲ段动作,将103、104线路断路器跳开,造成该110kV变电站全站失压。  相似文献   

5.
近年来,110 kV城区变电站建设为了节省占地面积,GIS设备数量越来越多,其110kV部分主接线以内桥接线方式居多,而且某些变电站的进线在特殊情况下还兼做出线使用,这就需要正确使用电流互感器的二次绕组。针对内桥接线方式的变电站在调试过程中遇到的主变压器保护、线路保护、桥断路器保护电流的选择,保护、测量、计量用电流互感器二次绕组准确度等级的选择方法,进线及内桥电流互感器各二次绕组的极性选择等问题进行了分析,并举例说明了内桥接线变电站的主变压器保护、线路保护带负荷试验的方法。  相似文献   

6.
何鸣  叶远波  陈实 《电网技术》2006,30(16):89-91
在安徽电网近几年发生的110kV主变低压侧故障中,曾有2起由于后备保护动作时限较长而对变压器安全运行造成了威胁。文章对主变中低压侧后备保护的配置和整定计算进行了讨论,通过对安徽全省110kV主变中低压侧后备保护配置及整定情况的调研与分析,提出了当前变压器中低压侧后备保护的配置和整定计算原则,并提出了防止类似事故发生的措施。  相似文献   

7.
高勇  傅霖 《河北电力技术》2013,(1):34-35,37
针对某110kV变电站全站失压造成大面积停电的问题,从断路器保护动作和主变压器保护动作两方面进行分析,认为某化肥厂大型电机反馈电源在主变压器110kV侧产生过电压是造成本次故障的原因,提出相应的处理措施及建议,并说明处理效果。  相似文献   

8.
夏超  张时敏 《电工技术》2023,(22):176-178
对一起110kV内桥接线变电站进线发生单相断线故障造成主变跳闸案例进行分析,通过理论计算和波形分 析相结合的方式,总结出单相断线时主变高、中、低压侧电压、电流幅值和相位的特征,为处理类似故障提供经验, 同时还针对地区主变保护配置提出了改进建议.  相似文献   

9.
对某110 kV内桥接线变电站进线开关距离Ⅰ段保护在空投变压器时误动的原因进行了具体分析,表明电压互感器二次回路切换延时的存在是造成此次误动的主要原因.建议距离保护直接接入未经开关及刀闸辅助接点切换的电压互感器二次电压,,新建的110 kV内桥接线变电站高压侧母线安装三相电压互感器,110 kV线路侧不装设电压互感器或只装设一相电压互感器.  相似文献   

10.
基于GOOSE的10 kV简易母线保护研究和应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
变电站10 kV系统中通常不配置母线保护功能.当发生10 kV母线故障时,通过变压器低压侧后备过流保护动作切除故障,动作延时较长,会对一次设备造成损害.为减少变电站10 kV母线短路故障对开关柜和变压器的危害,结合110 kV东方站全站综合自动化系统改造工程,进行了基于通用面向对象变电站事件(GOOSE)的10 kV简...  相似文献   

11.
在交流特高压电网中,变压器110 kV低压侧的投切无功补偿设备是提高运行电压和降低线路损耗的重要手段。文章结合特高压南阳站扩建工程,将目前应用的110 kV SF6柱式断路器用负荷开关和开断短路电流断路器代替,110 kV负荷开关是在特高压无功补偿装置上的创新技术与开断短路电流断路器互相配合首次应用。  相似文献   

12.
在110 kV完整内桥双线单主变变电所中,当无主变的母线或其进线到该母线任一点发生永久性故障时,存在投于故障母线的安全隐患,此时可采用桥开关备自投方式、且仅投入无主变母线对有主变母线的自投方式,因此主变只能由同一母线的进线供电。提出一种无主变母线不含母线压变、不含相应进线开关的110 kV特殊内桥双线单主变接线及其110 kV备自投工作原理,针对各类110 kV设备故障分析,表明该方案可消除上述安全隐患,并且可由任一进线供电,便于灵活安排运行方式。  相似文献   

13.
某110 kV变电站一条35 kV线路L1相接地故障引起过电压,造成35 kV电压互感器三相短路,电压互感器柜着火,同时1号主变压器中压侧过流保护动作跳开351断路器,造成35 kV母线全停。通过现场调查取证,事故直接原因为线路施工人员作业时接地线挂接位置、数量不符合工作票要求。提出应加强施工人员安全教育,加强现场安全生产管理,严格落实安全生产责任制,以杜绝此类事故的再次发生。  相似文献   

14.
袁改莲 《电力学报》2010,25(6):493-495
某变电站100 kV侧一出线发生短路故障,出线断路拒动,之后主变10 kV侧断路动作将故障切除,但出线配电柜却着火烧毁。为查明事故的原因,依据现场检查结果和有关记录,对这一事故进行了全面的分析。结果表明,在出线断路器拒动后,由于蓄电池组存在故障,输出电压为零,使整流装置交流电源切换过程中直流母线失压,主变10 kV侧后备保护延迟动作,短路电流持续了较长时间才被断开。因此断路器拒动和蓄电池故障是造成事故的直接原因。  相似文献   

15.
1 000kV特高压南阳变电站110kV侧低压无功补偿设备与传统超高压变电站的低压无功补偿设备相比,在设备原理、设备容量、接线方式、保护原理和控制方案方面存在较多的特殊性和创新性。介绍了大容量并联电容器组双桥差保护接线的方案;110kV新型负荷开关的应用使110kV系统的无功设备保护跳闸采用2级出口,失灵保护采用的2级失灵方案;母线死区故障采用特殊跳闸方案;特高压变电站站用变容量相对较小,针对电流互感器(current transformer, CT)配置、继电保护定值整定、系统调试等方面出现的新问题提出了解决方案。鉴于南阳站站用电系统接线方式的特殊性,提出了110 kV站用变差动保护范围的优化方案。  相似文献   

16.
在一次110 kV线路因覆冰影响发生单相接地故障时,造成线路保护与主变中压侧后备保护同时动作,经变电站运行人员检查设备动作情况,确定线路开关确已分开,主变中压侧后备保护动作并非线路开关拒动引起。进一步对主变中压侧后备保护的动作行为进行了分析,确定了主变中压侧后备保护动作的原因为零序过流保护与零序方向过流保护因灵敏度不同,造成保护失配,最后提出了应该吸取的经验教训。  相似文献   

17.
针对一起风电场220 kV变电站主变低压开关触头发热导致短路故障,对开关故障发生原因,相关35 kV母差保护、主变保护、风机集电线路保护动作情况进行了全面分析,重点对主变低后备保护拒动原因进行了分析,对如何预防故障,合理保护配置,降低故障影响进行了阐述,且避免同类事故的发生.  相似文献   

18.
范军太  王晋 《电气开关》2012,50(2):80-83
高压电力变压器是电能的主要传输设备,电网运行中的不平衡电流有时可以引起变压器低压侧的近区故障,这样对变压器的低压绕组可以造成很大的冲击,引起主变差动保护动作。提出了不平衡电流对主变差动保护动作的影响,以某220kV变电站的不平衡电流谐波引起电容器放电短路故障为例,对事故进行分析,并提出了预防近区短路的一些措施,对今后预防类似事故的发生有一定的指导作用。  相似文献   

19.
本文对220 kV C变电站2^#主变压器35 kV侧42^#断路器由AVC系统自动控制切电容器组时,42^#开关柜内发生三相短路,由于变压器线圈抗短路能力不足而引起2^#主变压器本体重瓦斯保护动作,导致变压器损坏的严重事故,结合故障录波记录和消弧线圈动作记录,通过对故障断路器进行详细的解体观察及试验,对事故过程采用EMTP进行过电压模拟仿真及分析等方法,从事故现象及理论上较为准确地判断出了故障原因,并提出了相应的防范措施.  相似文献   

20.
数字式变压器快速后备保护的设计与运用   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
在 1 1 0kV变电站的 1 0kV母线上一般都不装设母线保护 ,这样当发生 1 0kV母线上的短路故障后 ,切除故障就要靠该站变压器 1 0kV侧的后备保护。后备保护的时限按与出线过流保护时限配合整定 ,延时都在2 .0s以上 ,因而切除故障的时间长 ,导致设备损坏严重。本文结合云南滇东电网的实际情况 ,对这样的变电站主变保护的配置及设计作出探讨 ,提出了一个新的运行方式及完整的保护配置方案  相似文献   

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