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本文介绍了铝杆的一种加工设备——铝连铸连轧机组和普罗佩兹轧制工艺.采用该设备和工艺,即保证了铝杆质量,又降低了能耗和金属烧损.同时与传统设备相比,提高了自动化程度和生产率.新型设备具有结构紧凑、占地面积小等特点.实践证明,普罗佩兹法是可行的. 相似文献
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影响电工铝杆质量的因素及其改善措施 总被引:2,自引:0,他引:2
电工铝杆的电导率、抗拉强度和延伸率是产品质量合格与否的主要参数。本文阐述了原材料质量、工艺参数、设备状况对铝杆质量的影响。通过严格控制原铝液质量、选用合适的净化剂、适当调整铸造参数和轧制参数,保证电工铝杆质量达到了GB3054-83的标准。 相似文献
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推拉轧制是Y型铝杆连轧机轧制过程中的一种新概念。本文概要介绍了推拉轧制规律及有关参数的测定方法,并说明运用这一规律所取得的效果。 相似文献
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生产工艺对电工铝杆组织性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍连铸连轧生产电工铝杆的主要工序与金属组织、性能的关系,探讨工艺参数对铝杆组织及性能的影响。提出了获得高质量电工铝杆的措施。 相似文献
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《有色金属再生与利用》2005,(8):38-38
徐州东电电工机械有限公司是专业生产电工用铜杆、铝杆生产设备的企业。该公司从1985年起开始研制这些深受中小企业欢迎的铜杆铝杆生产设备,现已形成低氧铜杆连铸连轧生产线系列和铝及铝合金连铸连轧生产线系列和无氧铜上引连铸连轧生产线。 相似文献
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《特种铸造及有色合金》2017,(9)
通过对铝熔炼技术、铸轧工艺的研究,结合金相组织分析和生产工艺关键参数的控制,制备了加工使用性能良好的铝杆。结果表明,生产过程中,将铝液的氢含量控制在每100g含0.15mL以下,合理设置冷却水,控制铸坯的结晶度等级达到1级,可以得到微细化拉制用铝杆。通过对轧制工序的入轧温度、乳化液浓度等关键参数控制,生产出的铝杆可拉制0.12mm的铝丝,拉丝过程中断丝率仅为110min/次。 相似文献
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铝杆生产中获得细晶铸坯的工艺试验 总被引:1,自引:1,他引:0
铝杆生产中控制铸坯质量是得到优质铝杆的关键,获得优质铸坯除了要防止出现夹渣、裂纹、缩孔等常见铸造缺陷外,关键是如何得到具有等轴细晶组织的铸坯,理论分析并结合实践生产经验,制定了细化处理时铝钛硼杆最佳加入量,膨化处理时加入不同氟硼酸钾量的试验方案.试验在意大利生产的高强杆生产线进行,经前后15组试验,获得了得到等轴细晶组织铸坯的工艺方法,取得以下试验结果:细化处理时铝钛硼杆最佳加入量为0.8~1.0 m/min;膨化处理时氟硼酸钾加入量可按经验公式计算添加,一般为0.7~1.0 kg/t;氟硼酸钾与铝钛硼杆同时使用时存在相互干扰,要合理调配工艺.最终形成一套可靠地获得优质铸坯的现场生产工艺措施. 相似文献
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连续铸造铝杆,自1970年完成小型试验以来,有不少单位采用这项工艺进行生产。经过几年来的实践,已经取得了一些生产经验。在这期间,我们曾参加过几个单位的试验,调查了部分工厂的生产情况。在这里仅就连续铸造铝杆稳定生产,谈谈学习和实践中的几点体会和意见,共同商讨,以期改进连续铸造铝杆的生产。 相似文献
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德国奔驰汽车公司麦庭根铸铝厂 总被引:1,自引:0,他引:1
刘同林 《中国铸造装备与技术》1997,(1):10-11
介绍了德国奔驰汽车公司麦庭根铸铝厂概况。重点介绍M111型汽油发动机铝汽缸盖、进气管的重力铸造法的工艺和设备;还介绍了在熔化、造芯、浇注、清理、热处理以及压力铸造法所采用的先进工艺和设备 相似文献
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电工铝杆连铸连轧的自动控制 总被引:1,自引:0,他引:1
在电工铝杆连铸连轧生产线上采用计算机控制技术,由计算机根据红外测温仪检测的铝杆温度,调节铸机冷却水量、机轧冷却乳液流量和轧制速度,从而控制生产过程中铝杆的进轧温度和终轧温度,达到控制铝杆的组织和性能的目的,使铝杆质量得到较大改善。 相似文献
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《特种铸造及有色合金》2017,(6)
研究了中强度铝合金的热处理工艺,通过调整加工工序,提高了产品质量和生产效率,降低了生产成本。对比分析了热处理工艺对中强度铝合金线材性能的影响,确定热处理合金杆方案的可行性。改进工艺后,缩短了工艺流程,而且铝杆的抗拉强度、伸长率、电导率都有所提高。经生产验证,线材合格率达到100%。 相似文献
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用分析型扫描电镜和大型金相显微镜等仪器研究了轧制铝杆的性能与组织。结果表明:杂质成分、终轧温度、夹杂等对轧制铝杆的性能有影响,其中夹杂是造成性能不合格的主要原因;另外,适当降低终轧温度及注重缓冷可使导电率和延伸率有所提高。 相似文献
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铝液吹气净化工艺及设备的研究与发展趋势 总被引:5,自引:0,他引:5
综合分析铝液吹气精炼工艺与设备的研究及使用状况,阐述了气体介质、吹气精炼工艺对铝液除气、除杂的影响,以及吹气精炼设备的发展趋势,探讨了提高铝液精炼质量的综合保障措施。 相似文献
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电工圆铝杆拉伸断裂失效分析 总被引:2,自引:1,他引:1
对拉伸断裂伸长率不合格的电工圆铝杆进行了分析.结果表明,圆铝杆在熔铸过程中由于工艺不当导致杂质成分及气体清除不净造成铝杆材料内部致密度不高,存在片状及针状的组织疏松孔洞以及沿晶界呈三角及网状分布的铝铁硅脆性金属化合物,同时晶粒也较粗大,所有这些组织缺陷造成铝杆的伸长率未达到国标要求. 相似文献