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针对100t复吹转炉单渣法冶炼高碳低磷钢的工艺进行了探索实践,通过现场实践,总结出适合复吹转炉冶炼高碳低磷钢的单渣法生产工艺,通过此工艺可使平均终点碳0.17%,平均终点磷0.007%,平均终点温度1 609℃,这大大地提高碳低磷钢的钢水质量,同时也降低了其生产成本。 相似文献
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通过工业试验,在某炼钢厂45t转炉上进行双渣工艺试验和底吹供气系统的改造,对转炉的加料制度、半钢温度、顶枪操作以及底吹操作等工艺制度进行了研究,并取得了一定的实际效果。试验结果得出:相比工艺改进之前,终点脱磷率由85.00%提高至93.92%。石灰消耗平均降低38.3%,白云石消耗平均降低36.2%,炼钢辅料消耗降低明显。通过对转炉脱磷影响规律的进一步分析可知,冶炼过程中控制好半钢温度(1360~1400℃)、碱度(2.0)、氧化性(12%~20%)、终点温度(1600~1660℃)等是转炉高效率、稳定性生产低磷钢的关键因素。 相似文献
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在物料平衡和热平衡的基础上,建立转炉静态数学模型,根据模型用VisualBasic开发出转炉静态模型控制软件。运用该软件可快速准确便捷的计算出转炉冶炼相关量,可指导优化转炉实际冶炼过程,且降低生产成本。 相似文献
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电弧炉炼钢具有能量效率高、可调节性能好等优点,然而相比于转炉炼钢其冶炼时间较长,电弧炉转炉化操作能够有效降低电弧炉冶炼电耗,缩短冶炼时间,是实现电弧炉高效冶炼的重要途径之一。针对某钢厂45 t电弧炉转炉化过程,基于理论计算分析电炉转炉化中合理的铁水比例及高铁水比下冶炼操作工艺特点,并结合实际铁水温度与成分数据,确定铁水比应当控制在78%~88%范围内。通过设备改造、生产组织优化、工艺操作调节等方式优化电弧炉转炉化改造后的生产过程,最终确定有利于电弧炉冶炼的最佳兑入铁水比例为83%左右。此时45 t电弧炉完全实现转炉化操作,冶炼周期缩短了6.84 min,吨钢冶炼成本节约107.26元/吨坯,设备故障与热停时间缩短5 min/炉,同时减小了员工的劳动强度,取得了明显的经济效益。 相似文献
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钢中硫含量对无取向电工钢性能影响较大,硫含量降低,铁损呈下降趋势,因此,高牌号无取向电工钢成品硫含量一般要求小于0.002 5%。基于“KR铁水脱硫→顶底复吹转炉→合金微调站→RH真空炉→连铸”制造流程,分析研究了KR深脱硫、转炉冶炼、RH喷粉脱硫机理,提出了应对措施,形成了较为系统的超低硫冶炼控制技术并稳定应用于生产实践。 相似文献