首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
分析了精镁中铁杂质元素带入的来源,提出了降低铁杂质元素含量的方法,通过采取新的方法降低了精镁中铁杂质元素的含量并产出了合格的精镁及优质的海绵钛产品。  相似文献   

2.
论述了精镁作为镁法海绵钛生产过程中的还原剂,其中的杂质含量对海绵钛质量的影响;分析精镁中主要杂质的来源及其除去部分杂质的方法;总结影响海绵钛质量的因素以及降低海绵钛杂质含量的措施。  相似文献   

3.
方晓春  胡延昭 《轻金属》2012,(8):52-54,58
绍了镁的生产工艺,分析了以镁法海绵钛生产的副产物MgCl2为原料电解生产金属镁过程中Fe、Ti、O等电解质杂质的来源以及杂质在镁电解过程中的行为和对电流效率的影响,提出了降低杂质含量的措施。  相似文献   

4.
从并联式镁法海绵钛还原、蒸馏生产中,探讨海绵钛产品质量中主要杂质元素铁的分布情况、来源和行为机理入手,结合国内某海绵钛厂2010年上半年产品杂质元素含量的变化情况,分析得出如何降低铁含量的结论。  相似文献   

5.
对海绵钛产品中氧杂质来源进行了分析研究,通过采取把好原料质量关,生产原料TiCl4纯度不低于99.9%,镁达到二级镁标准;蒸馏操作温度控制在900℃~1000℃;还原、蒸馏期间充氩保护,减少与空气的接触;在还原开始前进行蒸馏镁低温脱水等措施降低氧杂质含量,提高产品质量。  相似文献   

6.
《轻金属》2016,(9)
对Kroll法海绵钛生产过程中海绵钛铁杂质来源进行了分析,发现海绵钛中铁元素杂质主要来自于钢制反应器、原料液镁及精制Ti Cl4,其中来自钢制反应器的铁主要通过还原时向液镁溶解及蒸馏时热扩散与海绵钛生成合金而进入。文中并结合具体I型炉还原蒸馏生产工艺对海绵钛铁杂质的引入流出进行了平衡计算,还原罐、液镁、Ti Cl4引入的铁杂质分别占总引入量的77.3%、22.4%、0.3%。为生产铁含量较低的优质海绵钛,除了应降低入炉液镁中的铁含量,更要严格将还原蒸馏温度控制在工艺范围内。  相似文献   

7.
程代松  陈太武 《轻金属》2001,(11):49-51
简介了海绵钛生产过程中铁的来源及转入机理。采取添加H3BO3精炼精镁和降低还原反应温度等措施降低海绵钛中杂质的含量,并根据海绵钛索中铁的分布规律,采取分部包装的方法降低主体产品的铁含量,从而使海绵钛的品级率显著提高。  相似文献   

8.
纯镁的生物腐蚀研究   总被引:20,自引:0,他引:20  
任伊宾  黄晶晶  杨柯  张炳春  姚治铭  王浩 《金属学报》2005,41(11):1228-1232
镁及其合金作为生物医用材料具有明显的优势,可以利用其耐蚀性差的特点,发展新型医用可降解镁金属材料.本文选择纯镁为主要研究对象,从杂质含量、加工处理状态等方面研究了两种纯镁在生理盐水中的腐蚀规律,表明降低纯镁中杂质元素的含量和细化晶粒可以提高纯镁在生理盐水中的开路腐蚀电位,减缓腐蚀速率.纯镁的腐蚀速率可以通过调整杂质含量、晶粒细化和固溶处理等方法进行控制,适宜发展成为一类新型的医用可降解金属材料.  相似文献   

9.
简介了海绵钛生产过程中铁的来源及转入机理。采取添加 H3BO3粗炼粗镁和降低还原反应温度等措施降低海绵钛中杂质铁的含量,并根据海绵钛坨中铁的分布规律,采取分部包装的方法降低主体产品的铁合量,从而使海绵钛的品级率显著提高。  相似文献   

10.
《轻金属》2016,(11)
针对流水线镁电解槽电流效率偏低的问题,研究了电解槽温度、电流密度、杂质含量和循环量对电流效率的影响,并针对性地提出了降低电解槽温度和杂质含量、提高电流密度和循环量的措施。旨在进一步提高流水线镁电解技术的电流效率,提升流水线镁电解技术的市场竞争力和吸引力,为同行提供理论指导。  相似文献   

11.
海绵钛是真空自耗电极电弧法熔炼钛铸锭的重要原料,海绵钛的质量直接影响了钛合金铸锭的质量,杂质含量是海绵钛质量判定的重要依据。文章综述了镁还原法生产海绵钛过程中,杂质元素的来源,以及控制杂质含量的方法,并说明了海绵钛质量对钛铸锭外观、组织和加工性能的影响。  相似文献   

12.
文章通过电阻法检测铝合金液夹杂的原理,分析了铝合金中镁含量变化对夹杂产生的影响。实验结果表明,随着镁含量的增加,用电阻法测得电流值降低,非金属杂质增多。  相似文献   

13.
通过对海绵钛产品中氯杂质来源的分析,提出了生产原料TiCl4纯度不低于99.9%,精镁达到二级镁标准,蒸馏温度低于1020℃,加料速度适当、均匀,还原后期及时补充镁等措施,以达到降低海绵钛产品中氯含量、减少产品夹杂缺陷、降低产品布氏硬度、提高产品质量的目的.  相似文献   

14.
为降低镁还原-蒸馏法生产的高氯海绵钛产品中杂质氯的含量,提高产品等级,对高氯海绵钛分别进行回炉处理和酸洗处理实验。结果表明:回炉处理后产品的氯含量虽有下降,但杂质氧的含量显著上升,不能达到提高产品等级的目的;酸洗处理后产品氯含量显著降低,且其他杂质含量没有增加,产品质量和经济效益得到有效提升。  相似文献   

15.
通过对镁在纯碱溶液中的反应及纯碱,锂辉石带入的杂质镁在碳酸锂生产过程行为的研究,找到了镁在流程中的存在形态并且量化了杂质镁的含量,得出生产低镁碳酸锂需要控制的关键性指标,对碳酸锂生产工艺中杂质镁的控制具有指导作用。  相似文献   

16.
分析了联合法生产海绵钛过程中氧杂质的来源,以及造成海绵钛中氧杂质含量高的主要原因。指出降低海绵钛产品中氧含量的关键在于降低精TiCl4中的TiOCl2含量,而采用铝粉除钒工艺可降低精TiCl4中TiOCl2的含量。此外,对粗TiCl4进行密封保护,并采用降温储存的方法(降低TiOCl2在TiCl4中的溶解度),可有效降低精TiCl4中的氧杂质含量,从而生产出氧杂质含量低的高品质海绵钛产品。  相似文献   

17.
添加剂精炼法提高精镁质量的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
薛循升  赵正林 《轻金属》1994,(10):32-35
总结了在精炼过程中添加各种氟化盐对杂质硅的净化效果,实验结果表明添加化学活性大的MgF2,NaF可以降低硅含量50%左右。同时深入探讨了添加氟锆酸钾对镁中各种微量金属杂质的去除机理,认为在精炼熔剂中配有一定量的氟锆酸钾,便可以使镁的质量提高一个等级,由此产生巨大的经济效益。  相似文献   

18.
采用气冷阴极、电化学工作站等手段对杂质元素对液镁汇集、杂质元素电化学行为和控制进行研究。结果表明:MgO不仅会造成液镁汇集变差,镁颗粒变细,难以汇集,还会引起电极间短路,造成电极泄漏; Fe和Ti杂质元素将优先MgCl_2在阴极析出,不仅造成有效电流损失,还会引起液镁汇集变差,镁损失增加;原料带入为MgO的主要来源途径,通过除渣操作可将其除去,在电化学除杂过程中通过提高电流密度、增加电解质停留时间和减少电解残渣沉积量利于Fe和Ti杂质元素的清除。  相似文献   

19.
高纯电解镁     
1956年美国用作化学反应剂所消耗的镁大致等于用作结构材料的镁量。在用作还原剂的20000吨镁中,大部分用于生产钛,少部分用于生产锆、铍及铀。镁中的杂质可能进入上述那些金属,并影响它们的临界性质。这类杂质即硼与镉,它们在镁中的允许含量是千万分之几。因此,详细  相似文献   

20.
添加混合稀土对纯镁及其合金中元素含量的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
对纯镁及AZ91D镁合金中添加富铈混合稀土的收得率及其各元素含量的变化规律进行了研究。试验结果表明,混合稀土的收得率随着其添加量的增加而降低,添加适量的混合稀土,纯镁中的混合稀土收得率可达到75%以上,AZ91D合金中的混合稀土收得率可达到90%,以上;镁熔体对混合稀土存在着吸收极限,该试验条件下纯镁的吸收极限为1.6%左右,AZ91D合金的吸收极限为1.9%左右;添加适量的混合稀土可降低纯镁及AZ91D合金中的Cl元素含量至10^-5以下;添加混合稀土会降低镁熔体中的Al含量,对合金元素Zn、Mn以及杂质元素Fe、Cu、Ni、Si的含量不产生影响。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号