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我厂现有2台24m~2烧结机台车驱动装置是采用调速电动机,弹性联轴器,齿轮减速器,联轴器带动烧结机主轴和主星轮旋转来驱动台车的。这种传动装置结构十分笨重,台车易跑偏,驱动装置故障较多,不能随时进行调偏,只能适用于小型烧结机。对于大型烧结机,如仍然采用上述结构,设备就会更加笨重,尤其是当烧结机长度增加后,台车的跑偏现象更为突出,这将导致台车车轮轮线啃轨,严重时会造成台车脱轨的重大事故。若进行 相似文献
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针对2018年大修后,河钢邯钢炼铁厂435 m~2烧结机台车存在向南跑偏的问题,通过星轮、齿板、轨道及台车进行检查,发现跑偏主要原因是中部轨道和密封滑道水平标高超出技术标准,以及台车轮装配不符合规范。通过在中部轨道座和密封滑道底部增加垫片组,调整两者水平标高及限偏差在±1 mm内,并对存在问题的台车进行检查处理、调整轴承游隙、加注润滑油脂,烧结机跑偏问题得到解决,啃轨现象得到控制,轴承消耗降至6套/月,生产恢复了正常。 相似文献
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头、尾部星轮是烧结机的关键部件,分别装在烧结机的头尾两端,不但要传递动力,还要驱使台车在前后弯道进行有规律的运动。头、尾部星轮加工、安装精度对保证烧结机顺利运行有着很大作用。因此,研究头尾部星轮的加工、安装工艺具有重要的意义。 相似文献
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自83年3月份以后,我厂18米~2烧结机在运转中台车偏向轨道一侧的现象日趋显著。南边台车轮缘在3号吸风箱后就与钢轨紧密贴合,此后台车就一直严重地啃轨运行,轮缘和钢轨内侧相互摩擦得铮亮,并伴有铁皮屑剥落。 相似文献
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包钢75m~2烧结机是按五十年代苏联图纸制造的,机尾为冲击卸矿和弯道夹板式。它的主要缺点是:台车在运行中冲撞严重,致使左右夹板变形开焊;由于台车冲撞使得肩部R60、R160易于磨损,导致漏风率高; 相似文献
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烧结机台车运行过程中跑偏,是烧结机设备运行的普遍问题,在烧结机检修期间,对烧结机平面轨道、回车道、头、尾弯道进行了部分更换,对尾部星轮齿板不同步现象进行了调整,有效地解决了烧结机台车跑偏问题,提高了设备作业。本文通过实例对烧结机台车跑偏的各种原因进行分析,并提出相应的处理方法,降低了烧结机漏风率,确保了烧结机的正常运行。 相似文献
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武钢烧结厂一烧结车间烧结机自投产后,实际运行过程中故障停机率较高,台车跑偏现象较为严重,经多次调整后效果仍不明显。一烧结车间年修期间,对烧结机平面轨道、回车道、头、尾弯道进行了更换,对尾部星轮齿板不同步现象进行了调整,有效地解决了烧结机台车跑偏问题,提高了设备作业率,降低了烧结机漏风率,确保了烧结机的正常运行。 相似文献
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我厂有四型号为K—1—75m~2烧结机,自1966年投产以来,主机与台车滑道密封和润滑是采用苏联设计的DGZ—500型干油站自动润滑系统。由于线路复杂、设备笨重、终端压力阀设在机尾粉尘多的地方、管网洩漏严重、维修不便等原因,此系统在烧结机投产不久就停止使用。近20年来一直采用手工操作。随着我厂设备的不断改造革新,产量大幅度上升,解决烧结台车与滑道密封问题势在必行。为此,从1983年开始进行改造,于1985年1月正式投入使用。其特点是:1.工作油泵运转、电磁阀的开闭、油路换相,均根据烧结机的开停进行;2.工作油泵三台,№1泵向1~#、2~#烧结机供油;№2泵向3~#、4~#烧结机供 相似文献
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自动润滑泵在烧结机上的应用张光熙(南京钢铁厂一烧结分厂)关键词润滑系统,双泵并联,电动终端式,报警信号1引言当烧结机星轮拨动台车车轮沿轨道滚动时,台车的游板也沿着风箱滑道在缓慢地移动,在烧结机的纵长方向上台车游板与风箱滑道始终保持着紧密的滑动接触。如... 相似文献
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烧结机新型弯道设计方法王戎影(长沙冶金设计研究院)1前言烧结机台车在整个运行过程中,主要靠头、尾链轮拨动台车在头、尾弯道和中部轨道上循环运行,实现布料、点火、烧结及卸料等工艺环节。所以,头、尾弯道的设计尺寸是否合理,直接关系到台车运行中阻大的大小,影... 相似文献