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我国到1986年为止已引进服装加工流水线200条左右。根据纺织部的安排选择了较有代表性的西德杜克普公司和日本重机公司生产的西服生产流水线上的机型(前者后文称D机,后者称J机)进行了技术上的分析研究。D机年产量为十五万套西服,有缝纫设备112台;J机年产西服十万套,有缝纫设备268台。现将两 相似文献
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我国西服生产行业从最初给国外企业贴牌加工,逐渐发展拥有自主品牌,工艺技术强,生产设备先进,随着新工艺推广、新型面辅料的采用,我国西服产品质量已达到国际先进水平。为了更好地满足消费者对西服产品质量提高的要求.进一步提高我国西服产品整体质量水平, 相似文献
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皮鞋生产流水线有多种类型.按照结构特点划分,有隧道式生产流水线,敞开式生产流水线,皮带式生产流水线;按照运动节奏划分,有连续运动式生产流水线,步进运动式生产流水线;按照生产工序划分,有制帮生产流水线,配底生产流水线,整饰生产流水线. 相似文献
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针对大部分服装企业存在生产流水线编制效率较低以及生产周期长的普遍现象,提出一种服装工序编排方案自动生成和单件流生产线仿真运行的方法。首先分析服装生产工序编排方法和影响因素,采用拓扑方法和遗传算法相结合,在MatLab(R2016b)软件中建立自动优化模型,实现工序的自动编排;然后考虑服装生产数量和生产线设备情况,采用仿真技术,在Plant Simulation仿真软件中,根据实际生产对工序编排方案进行流水线仿真运行,得出直观可视的仿真结果,实现流水线平衡再优化。生产实例验证表明,流水线编制效率为90.8%,比原有效率提高12.8%,节省流水线编排方案在投产前的平衡调试时间,生产周期缩短。 相似文献
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为达到服装缝制流水线精益化生产目的,对现有离散型服装生产流水线进行分析,建立了智能化流水线 编制系统。借鉴遗传算法中染色体交叉和变异等思想,结合粒子群算法快速搜索最优值的能力,改进了粒子群优 化粒子迭代机制;通过选择合适的粒子确定粒子迭代,构建符合流水线编制的数学模型,并在此基础上开发出相应 的服装生产流水线编制软件,实现服装缝制生产流水线的智能化编制;利用编写的系统软件对具体服装生产实例 进行了实践应用,并表征服装缝制流水线平衡度的各项指标。结果表明,均衡指数为16.5,编制效率为96.1%,远 远高于85%,可运用于实际生产,满足服装企业精益化生产要求。 相似文献
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以精益生产管理为视角,探讨服装生产流水线的优化理论。通过对某服装企业一款T恤衫流水线案例优化的分析,介绍了精益管理下服装流水线优化过程及方法,完善优化理论。 相似文献
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文章以一款中式真丝旗袍为例,从影响旗袍单件流水线生产效率的因素入手,利用Flexsim软件对旗袍单件流水线进行模拟仿真优化研究。首先建立仿真优化模型,然后根据Flexsim仿真模型和工序流程建立起该款旗袍的仿真流水线,借助拟合软件对测得的作业时间进行函数分析,得到各工位的作业浮余、积压状态,在此基础上对工序进行组合兼顾,重新编制后再次进行模拟仿真的循环测试,最终将流水线瓶颈降低,生产量及生产平衡率极大提高,同时也有效地验证了Flexsim软件在服装流水线生产过程中进行模拟仿真的可行性。 相似文献
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将《服装生产技术管理》课程教学与考核通过生产流水线的形式贯穿起来,使学生真实体验服装流水线生产环境,更好地掌握服装工艺流程设计、工序组合、排料、裁剪、缝制、工序调整及质量控制等生产环节,形成一套较为完整的基于服装流水线生产过程的考核机制,提升了服装专业应用型人才的培养效果. 相似文献
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衬布是构成服装的骨架和脊梁 ,好的衬布是服装的精髓。特别是现代组合衬布的应用 ,可使西服造型和缝制质量得到意想不到的效果。同时组合衬的应用又使服装制作工艺向一体化方向跨出了新的一步 ,它不仅能适应现代化流水线生产 ,而且简化了服装制作工艺 ,提高了工效 ,使服装规格造型能够一致 ,满足了西服工业化生产的需求。近年来 ,随着男装组合衬的成功应用 ,女装组合衬的应用也倍受人们关注。随着科学技术的迅速发展 ,世界工业先进国家已广泛使用电脑设计制作样板 ,衬片生产已实现标准化和工业化。在我国服装业中应用组合衬布也已有十余年的… 相似文献
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针对服装单件流水线生产过程中由积压、等待及瓶颈等原因产生的生产平衡率过低的现象,从影响服装单件流水线生产效率的因素入手,以T恤衫为例,利用Flexsim软件对该款T恤衫单件流水线进行模拟仿真优化研究。首先建立仿真优化模型,然后根据Flexsim仿真模型和工序流程建立起T恤衫的仿真流水线,借助拟合软件对测得作业时间进行函数分析,得到各工位的作业等待、积压状态,在此基础上对工序进行组合兼顾,重新编制后再次进行模拟仿真的循环测试,最终将流水线瓶颈工序用时降低,生产平衡率由之前的80.4%大幅提升至95.3%,同时验证了Flexsim软件在不同款式的服装流水线生产过程中均具有进行模拟仿真的可行性与普适性。 相似文献