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孙春波 《有色金属(冶炼部分)》1987,(5)
<正> 广西栗木锡矿不断探索生产稀有金属产品新工艺,在综合回收高砷锡钨酸钠制取一级仲钨酸铵的过程中,采用离子交换工艺通过淋洗饱和树脂,收到理想的效果。 该矿稀有金属冶炼厂三氧化钨工段生产仲钨酸铵所用原料为钨酸钠溶液,其中砷、锡含量较高。 相似文献
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从双氧水的工艺流程及特点进行阐述,详细介绍了双氧水脱硫设计思路、应用、成本、安全、环保等。根据硫酸尾气、有色冶炼炉窑环集烟气、再生铜冶炼炉窑烟气的特点与条件,明确双氧水脱硫工艺不同烟气条件的设计方案,并结合具体的烟气条件,进行合理的工艺改进,设计方案优化,更好地适应不同烟气工况,从而降低生产成本,消除安全环保隐患。 相似文献
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从硅氟酸电解液中提取铟 总被引:2,自引:0,他引:2
从硅氟酸电解液中提取铟是生产中亟待解决的问题。通过实验,提出了一种用P_(204)作萃取剂,经一级萃取、反萃、中和除锡、粗铟置换除锡、锌置换铟、压团和熔铸得到粗铟的工艺。小型实验与实验室扩大实验完成了从萃取到产出99.40%的粗铟的整个流程,全流程铟的直收率为90.89%。 相似文献
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分析了含铟氧化锌回收精铟生产过程中铋超标的原因,通过电解过程中产生的残极铟,铸成板,返回置换做除铋还原剂,反萃液中氯化铋被还原成海绵铋开路,残极板中的金属铟以氯化铟形式返回系统.较好地控制了杂质铋在后续工序中对精铟生产的影响,保证了各项工艺参数的平稳控制和合格精铟的生产. 相似文献
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《云南冶金》2018,(6)
某阳极泥原料采用选矿工艺提取贵金属后,金的回收率为81%~82%,尾矿中金的品位在0. 2%~0. 3%之间。由于尾矿中金含量仍然较高,研究新的提金工艺显得极为重要。为了高效回收尾矿中的金,采用氯酸钠-氯化钠溶液体系浸出尾矿,并对浸金工艺进行了系统优化。实验表明,当矿浆浓度为25%、氯酸钠的用量为16 g/L、氯化钠的用量为1. 0 mol/L、硫酸的用量为3 mol/L、浸出温度为80℃、浸出时间为2 h,氯化浸金效果最好,金的最佳浸出率为99. 16%。通过氯化浸金工艺,实现了尾矿中金的高效回收,并且浸出液可直接通过还原剂还原成粗金粉,工艺成本低、高效环保,可用于企业规模化生产。 相似文献
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有价金属铟作为湿法冶金的副产物被回收利用,而含铟物料的增加,给铟的生产带来困难。本文阐述了铟回收工艺的设备改造和技术条件改进,二者应用到实践中,取得了良好效果。 相似文献
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进行了从炼铅反射炉烟灰中回收锌、铟的试验研究,采用中性浸出-低酸浸出-浓酸浸出三段逆流工艺,探索了提高锌铟浸出率的最佳工艺操作条件。研究表明,该工艺锌铟的总浸出率分别达94.63%和88.98%,并且铅、锡等金属有效地富集于渣中,综合回收效益明显。 相似文献
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通过小型实验、扩大试验及工业性试生产,研究了P204从焊锡硅氟酸电解液中直接萃取铟的新工艺。经三级逆流萃取、三级逆流反萃、中和除锡、海绵铟置换除锡、锌板置换铟、海绵铟压团和熔铸,得到98.5%的粗铟。铟的总回收率大于96%,已产出粗铟800多公斤。 相似文献
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介绍了某冶炼厂利用氧化锌回收铟的富集提取工艺.分析了实际生产中处理氧化锌提取铟的工艺流程中存在的缺陷及问题,通过增加压滤的工艺改造过程,有效解决了铟品位低的问题,通过前后对比数据,在原料含铟相近情况下,渣含铟品位提升幅度达到50% ~60%,渣含铟从原来的0.8% ~1.2% 提高到1.7% ~1.9%,为提高铟的回收... 相似文献
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针对真空炉渣的特点,对传统工艺进行改进,强化了氧化过程,同时使用双氧水替代氯气作为蒸馏提锗中的氧化剂,消除了使用氯气所带来的安全和环保问题,环保效益非常明显。 相似文献
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对锌冶炼含铟窑渣综合回收新工艺进行优化,考察酸度、液固比、时间、温度等对锌和铟浸出率的影响以及不同酸度下金属铟的走向,得到最优工艺条件。在二段浸出后铟综合回收率为82.8%。 相似文献