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孤岛油田注聚合物开发11年来,在完善注聚区注采系统、处理特殊油压井、治理层系间窜漏等方面进行了深入分析研究和矿场实践,形成了一些比较科学合理的方法和配套技术;同时运用数模技术在优化注聚参数、合理提液时机和提液幅度,对外围水井降水降压加快边角井见效的时机和幅度等方面进行了深入的研究,并且把研究成果及时的运用于矿场注聚油藏的注采调整和现场管理工作中,明显的改善了注聚开发状况,取得了显著的降水增油效果。 相似文献
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孤岛油田注聚区块油藏研究成果和矿场测井、取心资料表明,中二南Ng^3-4油层中存在高渗透带或大孔道。为了进一步增加聚合物驱的波及体积,提高注聚合物区块整体开发效果。在中二南Ng^3-4注聚区块的注聚初期,运用RE油藏工程决策系统对10口 实施调剖工艺,调剖后平均注入压力上升5.31MPa,和其它区块同期相比见聚井数下降20.6%,取得了良好的应用效果。 相似文献
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优化注聚参数提高注聚效果 总被引:3,自引:0,他引:3
胜利油田孤岛采油厂西区油藏于2000年10月在X4-172井组进行注交联聚合物先导实验,试验注聚一年后对井组数据进行整理统计,发现井组11口受效油并综合含水下降2%,2000年增油5500t。这表明在西区油藏注交联聚合物能够改善驱油效果,达到控水稳油和提高采收率的目的。2001年3月,胜利石油管理局正式在孤油藏进行规模性聚合物驱生产,共设计泵房3座,熟化罐6个,主要担负着孤岛油田西区Ng4^2-6^2单元34口井的注聚任务,日配聚合物母液2400m^3,日液液6000m^3。在注聚过程中,发现诸多因素对注聚效果产生影响,本文就影响母液浓度和粘度的主要因素进行了剖析,并采用正交实验法优化组合参数,达到了提高注聚质量和效果的目的。 相似文献
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孤岛油田中一区Ng4单元是清水配清水注的聚合物驱开发单元。该单元经过堵水调剖,归位射孔等前期工作后,于1997年1月正式投入聚合物驱油开发。目前已见到明显的降水增油效果,日产油水平由806t/d上升到1822t/d,综合含水由94.2%下降到84.9%,累积增油777194t。该区已于2000年11月转入后续水驱,目前仍处于注聚后增油有效期,清水配清水注聚表现出的特征良好,聚合物驱油的开发特点,在水井上表现为注入压力上升,注入能力下降,在油井上表现为日产油量上升,含水波动下降,在开发指标中表现为注水利用率得到提高。清水配注的聚合物溶液粘度高,聚合物段塞形成好,推进均匀,通过对注聚其间油水井动态变化的研究,在聚合物驱开发中要不断采取完善注采井网来建立良好的注采系统,消除层间干扰减少窜流,在低油压水井加交联剂防止聚合物突进,对难注入井进行补孔与提高注入压力来保证聚合物顺利注入,合理控制生产参数,及时进行注采调配协调注采关系,提高注聚质量等技术措施,聚合物驱油效果才能得到充分发挥。 相似文献
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孤岛油田中一区馆陶组聚合物驱注采动态及效果分析 总被引:3,自引:3,他引:3
孤岛油田中一区馆陶组4开发单元1997年1月投入聚合物驱油,现已见到明显的降水增油效果,产油量由710t/d上升到1674t/d,综合含水由94.4%降至86.5%,累积增油54.55×104t,2000年7月20日转入后续水驱,目前正处于见效高峰期.对注聚期间油水井动态变化进行了研究,指出消除层间干扰、合理控制生产参数、提高注聚质量是改善聚合物驱油效果的重要技术措施. 相似文献
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孤东油田七区西聚合物驱间歇注聚的矿场试验研究 总被引:4,自引:1,他引:4
根据孤东油田七区西Ng5^2+3层聚合物驱工业性场试验过程中注聚井因注入压力高,井底附近聚合物滤积造成注入能力下降,甚至完全注不进去的实际情况进行分析,讨论了间歇注聚的机理,开展了间歇注聚矿场试验,取得了很好的效果,并进行推广,结果,使这些井基本上都恢复并保持了正常注入,这项工艺措施;对注聚区提供注入能力,保证注采平衡,改善驱油效果起到很好作用,对今后同类注聚井的技术管理具有一定的借鉴作用。 相似文献
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1 概述注汽锅炉是稠油注蒸汽开采的主要设备。目前各油田运行的注汽锅炉 ,有国产的和从美国、日本引进的 ,额定出力 7~ 2 3t/h,设计热效率≥ 85 %。在实际运行过程中 ,热效率仅在 80 %左右。运行热效率达不到设计值 ,原因之一就是空气系数超标(烟气中氧气含量过大 )。辽河油田运行的注汽锅炉 ,有 80 %的烟气中氧含量超过 6% ,即空气系数在 1 3 5以上 ,设计值空气系数小于 1 2。经测算 ,空气系数每增加 1 0 % ,注汽锅炉热效率降低 1 %。对 2 3t/h注汽锅炉而言 ,热效率每降低 1 % ,每小时要多耗燃料油 1 5kg,一年按运行 60 0 0h计 ,… 相似文献
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针对地层非均质性造成的注聚过程中聚合物窜流,研究了高分子聚合物溶液的驱油封窜性能.考察了聚合物黏度随温度变化的趋势,随着温度升高,聚合物黏度呈反“厂”字型降低.注入0.3 PV高浓度的高分子聚合物溶液段塞后,高渗透层相对出液量降低,低渗透层相对出液量明显增加.在后续水驱阶段,高分子聚合物溶液段塞注入压力变化趋势与常规分子聚合物溶液段塞基本一致,但相对分子质量越高,下降趋势越缓,有效时间越长,封堵效果越好.相对分子质量为1.8×10 7和2.0×107的聚合物溶液段塞对低渗透层的采收率比常规分子聚合物(1.4×107)溶液段塞的采收率分别高出9.05%和11.75%,组合段塞比常规段塞更高出19.64%.还讨论了高分子聚合物驱油机理. 相似文献
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油田注采液中纳米级聚合物微球的检测对纳米级聚合物微球堵水调剖机理研究具有重要意义,但目前关于这方面的报道尚属空白。为了实现油田注采液复杂体系中纳米级聚合物微球含量的快速、高效、准确检测,采用高效液相色谱法,通过选择合适的检测器、色谱柱和流动相条件,实现了油田注采液中纳米级聚合物微球和其它干扰物的先分离后检测,建立了一种简便、快速、准确测定油田注采液中纳米级聚合物微球浓度的方法:选用双羟基亲水色谱柱,250 mg/L NaH_2PO_4水溶液为流动相,绘制纳米级聚合物微球浓度数纳米级聚合物微球色谱峰面积(保留时间1.1 min处)的标准曲线,将得到的保留时间1.1 min处色谱峰面积带入标准曲线即可得到纳米级聚合物微球的浓度。该检测方法的线性范围是10数2000 mg/L,最小检出量为5 mg/L。该方法具有非常好的日内、日间精密度(RSD5%)和加标回收率(90%),可用于实际油田注采出液中纳米级聚合物微球的快速、准确检测。图4表1参13 相似文献
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大庆油田原油4 000×104t的稳产开发,主要是围绕以提高单井产能、控水增效和节能降耗等的实现为目标.采油工程就是要在这几个方面上加强技术配套、完善提高,分析确定技术发展主攻方向,并通过试验研究实现目标. 相似文献
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孤岛油田西区Ng4-6注聚单元于1998年3月份投入注聚,该单元为一套河流相正韵律沉积的粉细砂岩油藏,油层胶结疏松,成岩性差,胶结类型以孔隙一接触式胶结为主。108队在该注聚单元共有4口油井,分别为GDX4-8,GDX4-9,GDX4N9,GDX4-10。自1999年2月,这4口油井开始见效,含水开始大幅度下降,采油量成倍增加,同时也带来了这4口油井的频繁躺井。1999年,该4口井共计躺井12井次,油井平均免修期只有120d,耗费了大量的作业维护费用,严重了我队的成本控制。 相似文献