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电液比例控制阀是汽车AT变速箱的核心元件,而电磁阀ATF油压调节是靠衔铁推动阀芯克服主油路压力、弹簧推理和摩擦力在阀体内孔中移动实现的。阀体内孔是难加工的多台阶高精度小孔,阀芯顺畅移动取决于阀芯和阀体内孔的加工质量。本研究通过采用多参数的单因素影响试验方法,对加工刀具、加工方法和切削用量参数等进行加工试验,最终获得了能够保证阀体内孔加工质量的工艺方案。 相似文献
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1 引言 大批量生产中ZF32流量放大阀体和YXH25优先卸荷阀体的关键部位为主阀芯孔,孔深径比大于20,加工精度为IT5,内孔表面粗糙度为Ra3.2μm,加工工艺过程为:钻-粗镗-半精镗-精镗. 相似文献
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液压阀体作为工程机械中关键的部件,在产品应用中起到至关重要的作用。液压阀体中有众多的孔系,例如阀芯装配孔、油道孔、沟通油道的孔等。这些孔承受高压,有些面需要密封,所以对直线度、表面粗糙度及尺寸公差等有较高的要求,其加工质量直接影响到液压系统的工作稳定性。 相似文献
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研究了一种可快速更换液压阀阀芯组件的磁力安装机构,旨在解决液压阀阀芯组件在安装、修理和更换过程中,因受阀体孔空间位置限制(一般Φ30mm以内)和阀芯组件较小而带来的阀芯组件安装效率低下问题. 相似文献
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液压,气动阀阀体的电化学去毛刺 总被引:1,自引:0,他引:1
液压、气动阀阀体的电化学去毛刺沈健收稿日期971117合肥工业大学特种加工研究所,230009安徽省合肥市1引言液压、气动阀阀体上有许多相交孔,在与阀芯相配合的内孔里常常需要镗若干道凹槽(如滑阀阀体),在这些部位形成的毛刺处在零件内部,用... 相似文献
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针对阀门工程应用中存在的阀芯卡滞这一问题,以近年阀芯卡滞现象实例为对象,对其产生的原因进行了分析和归纳,对阀芯卡滞现象的形成机理进行了全面总结。首先,将阀芯卡滞原因分为:加工精度或装配误差等引起的机械原因、流体对阀芯作用的不平衡力矩引起的液力原因、高压工况流体黏性发热引起的热力原因,以及颗粒滞留在阀门配合间隙引起的污染原因;然后,对阀芯卡滞现象的实验测量方法、理论模型分析方法、多场耦合分析方法的研究工作进行了总结,对诊断检测、阀门结构改进等阀芯卡滞的预防措施进行了探讨;最后,对上述各项综述内容进行了总结,并指出了今后亟待解决的一些问题及研究方向:综合考虑多种因素的阀芯卡滞问题研究;预防颗粒进入阀芯-阀体配合间隙的研究;流体、机械、颗粒污染等3种因素对卡滞影响效果的比较;均压槽和阀芯-阀体配合间隙调整之外的预防阀芯卡滞方法,等等。 相似文献
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陈光泽 《机械工人(冷加工)》1988,(10)
我们在技术协调中,设计制造了一种硬质合金复合单刃铰刀,经试用取得了较好的效果,现介绍如下:硬质合金复合单刃铰刀(图1)是为加工某液压阀阅体而设计的。阀体材料是HT20-40,阀体上有一个同轴的阶梯孔(图2),孔的要求较高;孔表面粗糙度Ra0.4,两孔中心线的同轴度要求不超过0.01mn。试制阀体时原采用两把硬质合金铰刀,在普通车床上分别铰孔,结果孔的表面粗糙度及同轴度均达不到图纸要求。 相似文献
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液压阀是构成液压系统的重要元件之一,它的阀体和阀芯之间具有相对运动,为防止阀芯与阀体在液压油的压力作用下卡死,特在圆柱形阀芯上切有用来减小液压卡紧力,使阀芯受力均衡.防止阀芯卡死的平衡槽。如图1,平衡槽一般为矩形或V形,槽宽为0.3~0.5mm,槽深为0.2~1.0mm,槽间距为0.7~2mm,而且在一个封油段上至少应有三条同样的槽。这些平衡槽结构简单、形状相同、间距相等、分布有规律,很适合用子程序编程在数控车床上进行车削加工。 相似文献
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300MN模锻水压机主分配器优化设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对300MN模锻水压机原主分配器驱动方式落后、阀体体积大、工艺孔多等问题,提出了基于“油缸+齿轮齿条机构+凸轮顶杆机构+位移检测装置”分配阀芯开启度的控制方式。以工作柱塞最大速度为基础,优化了分配器阀体的结构和阀芯的开启图。基于有限元方法和阀体主要结构参数的灵敏度分析,以阀体最小体积为优化目标,对阀体进行了优化设计。工程应用表明,分配阀芯驱动方式先进,阀体体积大幅减小和工艺孔数量大幅减少。 相似文献
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液压阀体的深孔精加工一直是液压元件生产厂家需要解决的一个工艺难题。我们在实践中采用了一种复合镗铰刀,用于阀体深孔的精加工,取得了很好的加工效果,介绍如下。 相似文献