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一、前言我厂的硫酸生产原来是采用土法生产的,1969年改造为以沸腾炉焙烧的普通水洗流程生产,生产规模是1万吨/年。以普通一次转化一次吸收流程去生产硫酸,尽管在工艺操作上很注意,其SO_2转化率的极限数值仍只有97%左右。生产时从烟囱里排放出来的尾气含SO_2浓度较高,对厂区附近的大气环境产生污染,影响人们的身体健康,危害农作物的正常生长。特别是生产时,SO_2转化率低于部颁标准,尾气的污染就更为严重。我厂在1978年下半年起硫酸生产的各项工艺技术指标虽已全面达到部颁标准,SO_2转化率达到96~97%,但 相似文献
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针对部分硫酸企业尾气SO_2排放达不到新国标,回顾硫酸生产转化工艺技术发展历程,分析发现全国许多厂一次转化的三段转化率低,催化剂填装量过少,使SO_2反应后移,是总转化率上不去的主因,也是排放尾气SO_2超标的关键。对企业进行技术改造,调整现行转化器催化剂填装量。改造后,总转化率在99.9%左右,尾气排放ρ(SO_2)在300 mg/m~3左右。 相似文献
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我厂原硫酸车间采用文泡文水洗净化一转一吸流程。自投产以来,转化率一直在95%左右,排空尾气中SO_2浓度高,污染严重。为治理尾气中SO_2对大气的污染,提高硫利用率,我们自行设计了一套年产硫酸一万吨的文泡文水洗净化两转两吸的硫酸系统,并于83年7月施工,投资76万元,于1984年1月建成,化工试车一次成功,投入运 相似文献
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硫酸生产尾气中含有二氧化硫,污染大气。随着硫酸工业生产的发展,尾气的治理已成为环境保护工作的重要课题。国外,尾气排放标准控制较严,生产厂家对尾气的治理大都采用提高 SO_2转化率,降低尾气中 SO_2含量的办法。如单转单吸工艺老厂改造,安设尾气处理装置;双转双吸工艺 相似文献
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<正> 我省第一套两转两吸硫酸车间于1981年3月在郴州地区化肥厂硫酸二车间投产以来,生产一直比较正常。该车间原为年产2万吨硫酸的一转一吸装置,由于尾气造成环境污染,被迫停产,改造为两转两吸装置,确定生产能力为年产2.5万吨硫酸。1981年3月投产到今年元月底止共产酸21000吨,日平均87吨,总转化率平均99.15%,吸收率99.97%,尾气中 SO_2在800PPM 之右,酸雾5mg/Nm~3以下,水分0.09g/Nm~3以下,总正压~1300mmH_2O,均达到设计要求,符合排放标准。一、改造工程概况转化工段的改造工程详见《转化工段改 相似文献
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日本硫酸协会欧洲考察团 《硫酸工业》1976,(1)
在燃烧硫磺的工场原是日产300吨硫酸的单接触法,为了增产,必须把SO_2浓度从6%提高到11%。这样必然会降低转化率而使SO_2的排出量增加,产生大气污染的问题。这就必须研究其处理措施,因而考虑了双接触法。但在硫酸工场的转化器附近无回旋空地时,新建双接触法是不可能的,故只能通过改造中间吸收(一次吸收)系统,用孟 相似文献
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硫酸工业的当前趋势是:在保持或增加硫酸生产能力的同时,降低排放到大气中的SO_2数量。应用孟山都的含铯催化剂,无论是一次转化还是两次转化的硫酸厂,均能有效地降低其SO_2排放量。本文介绍应用孟山都含铯催化剂来降低SO_2排放的可能性以及使用孟山都便携式气体分析装置(PeGASyS)来优化工厂操作的情况。便携式气体分析仪是一种优化工厂操作和显示含铯催化剂在降低SO_2排放方面优越性的得力手段。含铯催化剂和便携式气体分析装置在众多工厂的应用将勾硫酸转化器的性能建立一个新的标准。 相似文献
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<正> 硫酸生产中,转化初始SO_2气浓。即O_2/SO_2比是影响转化率的重要因素。本文就焙烧云锡磁硫铁矿实践,对磁硫铁矿及硫铁矿制酸中转化初始SO_2浓度做一探讨。 相似文献
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本文对需要(3+2)五层触媒才能使SO_2两次转化的总转化率稳定在99.5%以上;尾气达到直接放空的排放标准;流程不复杂;投资增加不多;还可相应回收硫酸;社会效益和经济效益又都较理想诸方面进行了论证。文章对提高转化率的理论基础及其在实践生产中的检验进行了论述。 相似文献
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一、概况我厂硫酸车间采用一转一吸水洗净化流程,经改造挖潜,1970年硫酸生产规模达到年产20000t,每小时产生含SO_22000~6000ppm左右的硫酸尾气约有10000m~3,此尾气排入大气污染环境。为此,1971年上了一套钠法回收硫酸尾气中SO_2制无水亚硫酸钠装置, 相似文献