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灰口铸铁件浇注系统实用快速图解,是以铸件重量和壁厚作为主要依据,其它因素作为经验修正,确定浇注系统最小断面积大小的快速图解法。本图表适用于灰口铸铁砂型铸造的干型、表面干型、湿型,浇注温度应在1250℃~1380℃。由于浇注系统尺寸大小与铸件的材质、结构、技术要求,铁水温度、流动 相似文献
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本文详细介绍了我厂精铸件气孔的产生原因,为消除气孔进行的部分试验及所采取的各方面的措施。由于这些措施有效,取得了较好的经验效益。 相似文献
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裂隙状气孔是自硬呋喃树脂砂铸件常见的一种气孔缺陷,多是由氮或氮氢气体形成。在通常情况下,Ti含量在0.04%左右时,能够有效防止由N或N、H气体引起的裂隙状气孔。 相似文献
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华德峻 《特种铸造及有色合金》2010,30(6)
精铸碳钢件中的气孔大多数属于反应性气孔,主要来源于钢水中的C和FeO的剧烈的氧化-还原反应。提出了控制反应性气孔的措施,例如合理的浇注系统设计和控制浇注温度、加强炉料管理等。 相似文献
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0前言密集蜂窝状气孔,以前在我厂灰铸铁件上时有发生,严重影响了铸件质量和生产的正常运行,我们仔细观察了这种气孔的分布及特征,分析其产生的原因,采取了相应的措施,消除了该气孔,保证了铸件质量。1蜂窝状气孔的分布及特征1.1产生气孔的部位气孔产生的部位均在铸件浇道对面的一端,浇注位置的底部(如图所示)1~3mm深处。铸件一经初加工,气孔便立即显露出来。1.2气孔特征气孔为密集分布的蜂窝状,孔内表面为光滑发亮的银白色,缺陷深度可达20mm左右。2气孔的定性分析气孔表面有银白色发亮的石墨膜,这是析出的氢… 相似文献
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用熔模铸造批量生产的球铁缸体件 (QT4 0 10 )经机械加工后 ,缸体端部表面 (见图 1)出现了大量的孔径为0 .5~ 2mm ,(也有大到 3~ 4mm)的皮下气孔 ,大部分呈球状或雨滴状。经分析 ,认为有以下原因。图 1 缸体皮下气孔处(1)铸造工艺方面 ,端面浇注位置朝上 (图 2 ) ,造成气孔在端部聚集。另外 ,焙烧后的型壳在潮湿大气中放置太久 ,型壳吸湿严重 (尤其是雨季 )。球化处理时的镁、硫化镁和铸型中的水相遇时 ,非常容易产生含有H2和H2 S的气体。图 2 缸体原铸造工艺(2 )浇注温度低 ,球化处理后的铁水大包转小包(尤其是底包铁水 ) ,再加上从… 相似文献
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应用多元扩散偶-电子探针微区成分分析技术,研究了Ti-Ni-Nb三元系相图800℃下的相平衡关系,确定了该三元系相图800℃等温截面的12个单相区,22个两相区和9个三相区。首次给出了Ti-Ni-Nb三元系相图的800℃等温截面,此外,还确定了4种三元化合物的存在,其中XB为作者首次发现,其化学计量式为Ti3Ni9Nb8。 相似文献
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本文旨在探索底漏式真空吸铸方法成形TiAl基合金排气阀件过程中的气孔缺陷的产生原因。通过比较不同工艺参数下吸铸成形的TiAl基合金排气阀内部孔洞缺陷形貌与分布状态,确定了缺陷的种类为气孔。结合数值模拟计算吸铸过程中合金熔体流动形态的结果,得到排气阀内部气孔缺陷形成的原因。通过优化真空吸铸过程的工艺参数,可以成功消除排气阀铸件内的气孔缺陷。 相似文献
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我厂生产的支架总成轴承座,材质要求为QT50—5,采用3t/h冷风两排大间距冲天炉熔炼铁水,加1.5%XtMg5—8球化剂,冲入法处理,以0.2~0.3%粒度小于12目的75%Si-Fe粉,进行铁水流孕育。 相似文献
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铸态铁素体球墨铸铁件的生产河南省南召县天马铸造有限公司(河南省南召县474676)任三在球墨铸铁件生产中,热处理虽然具有稳定铸件质量,改善力学性能,简化成分控制等一系列优点,但是也给生产带来许多不利因素。例如,增加热处理设备,延长生产周期,提高铸件成... 相似文献
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通过合理选择化学成分和选用合适的球化剂与孕育剂,稳定地生产出牌号为QT550—6的铸态珠光体球墨铸铁件。 相似文献
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作者总结了铸态厚大球墨铸铁件的生产经验,较详细地介绍了化学成分的选择到生产工艺的制订,及为保证铸件质量而采取的对策。这一经验对生产同类铸件很有借鉴作用。 相似文献
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阐述了灰铸铁件侵入性气孔的形成机制及消除对策,提出了降低型砂发气量及发气速度是消除侵入性气孔的基础,合理的模具设计和浇注工艺是关键,加强全面质量管理是保证。 相似文献