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采用镁碳质钢包残砖修补炉衬是一种快速维护炉衬的方法,其原理是利用高温炉渣与镁碳耐火砖快速烧结,黏结在炉衬上,达到修补炉衬的目的。介绍了转炉生产采用砖补的操作步骤和关键控制点,对比分析砖补与料补的效果。 相似文献
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以硝基萘为添加剂,考察了转炉热态自流修补料烧结性能的变化。研究发现,加入硝基萘交接班,热态自流修补料的烧损率略有增加,烧结强度明显提高。由此可见,硝基萘对促进热态自流修补料中沥青的碳化起着积极的作用。 相似文献
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采用自流补炉料修补莱钢25t转炉出钢口,克服了原出钢口喷补料易被侵蚀而造成的出钢口寿命短、出钢时间不好控制等缺陷,使转炉出钢口寿命大大提高,出钢时间一般能控制在90~120s,降低了放钢温度,提高了转炉炉龄及其他经济技术指标。 相似文献
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分析了提钒转炉快速补炉料研制过程中所用主要原料、结合剂的选择及其作用机理,通过试验研究了它们对补炉料性能的影响.将试验筛选出的最佳配方应用于工业生产中,该补炉料烧结时间短(仅为45 min)、使用寿命长(17 ~28炉),能够满足攀钢提钒转炉快节奏的生产需要. 相似文献
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本文采用热压法制备了一种性能优良的Al-50Si合金电子封装材料。通过比较不同烧结工艺下烧结体的密度,获得了制备该合金的最佳烧结工艺:低温(460℃)压制压力100MPa、烧结温度800℃、烧结时间2h,热等静压工艺参数:温度540℃、压力200MPa,保温保压4h。对在最佳烧结工艺条件下,经过热等静压处理后的材料进行了性能表征,具体性能:相对密度达到99%,抗弯强度223MPa,硬度153HB,热膨胀系数在0~200℃达到9.3×10-6/K,热导率达到142W/(m.K)。 相似文献
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介绍了国内转炉OG泥利用技术和马钢烧结利用转炉OG泥工艺;分析了马钢在烧结生产中使用OG泥的工艺效果。工业试验与生产实践表明,采用烧结利用转炉OG泥工艺,尘泥处理量大,混合效果较好,不会给烧结生产经济技术指标带来不利影响,且可获得可观的经济效益。转炉OG泥直接用于烧结生产切实可行。 相似文献
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从降低转炉出钢温度的重要性出发,介绍了影响转炉出钢温度的因素,优化基本的操作、工艺及合理安排生产组织。通过缩短转炉冶炼周期,提高了转炉脱磷率,减少了等样时间,缩短了炉内待钢时间,控制了钢包周转数量,严密了生产组织,有效地降低了转炉出钢温度及生产成本。 相似文献
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针对烧结环冷机中低温烟气外排造成的余能浪费以及环境污染等问题,通过中低温烟气循环利用的技术机理与工艺设计的有效结合,从烟气温度、烟气作用时间及烟气粉尘的主动控制三个方面对烟气余能循环利用技术进行了优化,并应用于新钢两台360m~2烧结机。生产实践表明,烟气温度、烟气作用时间及烟气粉尘对烧结工艺指标产生了较大的影响。当烟气温度保持在250±25℃之间,烟气作用时间占总烧结时间比例控制在50%左右,以及烟气中粉尘含量在200mg/m~3以下时,烧结利用系数提高0.01~0.02t/(m~2·h),固体燃耗降低2.33~2.35 kg/t,烧结矿转鼓强度提高了0. 50%~0. 54%,筛分指数降低0. 12%~0. 14%,FeO质量分数降低0.32%~0.34%。此外,每台烧结机每年可减少环冷机热废气排放量约25800万Nm~3。 相似文献