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相似文献
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1.
我公司采用合成氨联醇工艺生产粗甲醇,粗甲醇精馏采用常压双塔精馏工艺,甲醇精馏系统设计生产能力为10 kt/a.经过设备挖潜、技术改造及优化生产工艺,消除了制约生产负荷提高的瓶颈,精甲醇产量得到大幅度的提高,现在最高日产量达76.9 t,精馏系统生产能力已达20kt/a,产品质量达到GB 338-2004的要求.  相似文献   

2.
1、前言 甲醇是一种重要的基本有机化工原料,其衍生物众多,用途广泛。我国甲醇生产有单醇和联醇两种工艺,其中联醇产量占了2/3以上。在联醇生产中,触媒使用的好坏不仅关系到其使用寿命,而且关系到甲醇的产量和质量,还会影响铜塔、氨塔等工序的操作。我厂甲醇工艺为联醇工艺,装置投产已有十多年,共有3套系统,它们之间可根据生产的需要进行串、并联操作。甲醇投产初期,每炉触媒使用时间均在半年以上,但随着合成氨系统生产负荷的加重,甲醇触媒使用寿命呈逐年下降的趋势,近两年来,平均每炉触媒使用时间不到四个月,尤其近期触媒使用不到两个月即出现触媒活性下降,转化率偏低,负荷难以加上去,不得不停车更换触媒。  相似文献   

3.
郯化集团(恒通化工)20kt/a联醇装置始建于1995年8月,按100kt/a合成氨能力配套设计。第一炉装催化剂9.3m^3,计14.8t。1999年5月更换催化剂,共运行44个月,产醇39464t,每立方米催化剂生产联醇4243t。第二炉催化剂共装9.3m^3,14.4t,到2001年3月份已安全运行22个月,累计产醇39000t,每立方米催化剂生产联醇已达4190t。由于当时甲醇市场行情较好,为提高甲醇产量,增加经济效益,生产中控制原料气(新鲜气)CO4.0%-4.5%,CO2 0.8%-1.3%,全开二台3.5m^3/min循环机,月产仍可达到2700t,但也暴露了一些问题:(1)因催化剂使用时间较长,空速超设计能力60%(2000年合成氨产量已达160kt),造成催化剂粉化,合成塔阻力达到1.1MPa,联醇系统阻力超过1.4MPa,压缩机减负荷生产;(2)醇后气CO含量达到1.0%,CO2达到0.3%,造成铜洗负荷增加,铜洗消耗增加,再生气量大,这部分再生气经回收后返回压缩机一段进口,经压缩机加压后在系统内部循环,增加压缩机的电耗;(3)若变换、脱碳工况波动,联醇工况随着波动,醇后气CO、CO2含量升高,造成铜洗工况波动,影响合成氨生产。为稳定合成氨系统工况,降低消耗,公司决定新上一套联醇系统,加大醇氨比,提高综合效益。  相似文献   

4.
我公司原合成氨联产15 kt/a甲醇装置用2个DN800甲醇合成塔配套DN800、DN1 200双塔蒸馏系统生产。随着公司合成氨翻番扩建工程的投产,为进一步降低合成氨净化系统的能耗,减轻铜洗的负荷,稳定合成氨系统生产,便于公司产品结构调整,新设计、建造了1套联醇装置。该装置粗醇系统利用原DN1 400尿素合成塔改制成甲醇合成塔和分离器外壳,内件重新设计,精醇系统利用原DN1 200塔作预塔,新上DN1 600主塔,粗醇生产能力为40 kt/a,精醇生产能力为45 kt/a。该装置一次开车成功,其设计有不少独特之处,现总结如下。1 40 kt/a粗甲醇系统1·1工艺简述压缩…  相似文献   

5.
于俊涛 《小氮肥》2012,(7):11-12
0前言安徽晋煤中能化工股份有限公司现有4套中压联醇装置和1套单醇装置,甲醇总生产能力100kt/a。1#合成氨系统现有28台H12型压缩机、1套Φ1200mm和1套Φ1000mm中压甲醇系统。随着合成氨生产能力的增加,中压联醇生产能力明显不足,需新增联醇合成系统。故提出2套方案:方案一是将即将闲置的Φ1200mm氨合成系统改造成中压联醇系统;方案二是将原高压合成系统静止设备改作它用或出售,原地新建1套50kt/a低压甲醇装置。1工艺路线比较(1)方案一:采用全部中压联醇系统。原合  相似文献   

6.
联醇工艺的进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
杨挺  李生敏  张文效 《煤化工》2004,32(6):10-14
介绍了合成氨联产甲醇工艺的工业化、双甲工艺的开发及联醇与其他净化技术的组合,并说明双甲工艺是目前合成氨生产中一项新的净化技术,把甲醇化、甲烷化作为原料气净化精制手段,既减少了有效氢的消耗,又副产甲醇。  相似文献   

7.
黄夏威 《化肥工业》2012,39(3):52-55
简述了100 kt/a低压联醇系统的甲醇合成原理、工艺流程、催化剂升温还原、轻负荷生产及正常生产情况。通过加强工艺控制和及时采取措施处理非正常工况,使低压联醇系统各项工艺指标均达到了设计要求,吨醇可副产蒸汽1.2 t以上。  相似文献   

8.
王志武  高明元  崔长春 《小氮肥》2004,32(10):12-13
山东明水化肥厂目前已达到200kt/a氨醇、250kt/a尿素的生产能力。为进一步降低合成氨消耗,提高企业经济效益,在2000年的合成氨技改中,新改造1套Ф1000均温型甲醇塔联醇系统。该系统于2000年9月15日开始设计,12月18日顺利投产运行,一次开车成功。为提高生产强度,平衡氨醇产量,  相似文献   

9.
河南煤业化工集团安化公司新系统原设计为年产合成氨120 kt、尿素240 kt,2010年12月引入醇烃化装置:采用湖南安淳公司设计的醇烃化精制系统,2级醇化和1级烃化,单独设计1台醇化塔用作联醇生产,以产醇为主,实现可调醇氨比的生产模式。改造后,由单产合成氨改为生产液氨和甲醇,系统能年产合成氨120 kt、精  相似文献   

10.
联醇尾气中甲醇含量对铜液吸收能力的影响及防范对策   总被引:2,自引:1,他引:1  
国内小合成氨联醇生产 ,甲醇生产能力在 5~ 2 0 kt不等 ,合成压力有 5 .0、 1 2、 32 MPa,分醇温度为 30~ 40℃不等。本文研究的是 1 2 MPa联醇工艺。多数联醇工艺是利用旧设备七拼八凑组合起来的 ,没有进行严格的工艺计算 ,不是正规设计院设计的。其中 ,醇分内件多是仿照合成氨氨分内件改造而来 ,凑合使用 ,分离效果差 ,往往使尾气中夹带过多的甲醇。这些甲醇带入铜洗系统 ,会损伤铜液的成分 ,降低铜液的吸收能力 ,有的还使铜液由蓝色变成灰色 ,甚至变为酱油般的棕色。铜洗尾气中若有 ( 30~ 5 0 )× 1 0 - 6的甲醇 ,便对合成氨催化剂…  相似文献   

11.
山西永济中农化工有限公司原生产能力为合成氨70kt/a、尿素120kt/a,2005年6月进行技术改造,增设30kt/a联醇装置,氨醇能力达到100kt/a。联醇装置投产后,对精炼系统加氨装置进行了计量改造考核,每天可节约自用氩4-6m^3,现对改造情况小结如下:  相似文献   

12.
1问题描述我公司采用的是合成氨联醇生产模式,第1套甲醇装置于1995年投入生产运行,生产能力为20 kt/a;第2套甲醇装置于2001年投入生产运行,生产能力也为20 kt/a。合成氨系统的生  相似文献   

13.
殷银华  徐思红 《小氮肥》2007,35(12):10-11
0 前言 2007年9月,湖北三宁化工股份有限公司的50kt/a低压联醇装置建成投运,经过4d的低氢还原。一次开车成功。根据近1个月的装置运行情况来看,低压联醇装置运行稳定,对整个合成氨生产不大波动,副产的中压饱和蒸汽更有利于调节整个合成氨装置。  相似文献   

14.
万春雷  钱萍 《小氮肥》2009,37(9):10-12
江苏华昌化工股份有限公司在2005年新建两套联醇工艺的合成氨装置,采用三塔双效精馏工艺,年产精甲醇60kt。目前,精甲醇的优等品率达到98%以上。现对精甲醇质量造成影响的几个方面进行分析,总结精甲醇的质量控制要点。  相似文献   

15.
我厂精甲醇系统设计生产能力为 3 0 kt/a,目前精甲醇生产能力已达 40 kt/a,今年精甲醇产量可达 45 kt/a,超过原设计生产能力的 5 0 %。对系统生产负荷的提高 ,总结如下。1 流程及设备简况我厂采用联醇工艺生产甲醇 ,甲醇精馏为常压双塔精馏 ,工艺流程简述如下。从合成车间来的粗甲醇进入粗甲醇贮槽 ,由粗甲醇泵输送经预热器入预塔 ,进行低沸物脱除。在入预塔前加入碱液 ,在预塔收集槽加入萃取水。预塔底部用循环蒸发器加热 ,出预塔塔顶的蒸汽经冷凝 ,液体入预塔收集槽 ,未冷凝的轻组分经液封排空。预塔收集槽的液体经泵送回塔顶回流。预塔…  相似文献   

16.
我国国内现有甲醇生产企业近150家,主要以单醇和联醇方式生产。联醇工艺成熟,合成氨厂容易实现,是合成氨厂调整产品结构,增强市场竞争力的有效途径之一。但联醇工艺一般采用中高压法,规模受醇氨比约束,能耗高,生产成本高。今后几年国内将结合煤化工和天然气化工的发展,采用先进技术兴建一些大型甲醇生产装置,因此联醇生产企业面临着机遇和挑战,  相似文献   

17.
《气体净化》2004,4(3):25-26
山西原平化学工业集团有限责任公司的净化工段原设计为配套80kt/a合成氨、40kt/a联醇、132kt/a尿素的复合催化热钾碱 活性炭脱硫工艺。2002年进行的综合节能增产改造工程60kt/a单醇工程的变换气脱碳工段,使用旧脱碳设备,采用热钾碱工艺,且设计可供联醇及单醇系统切换使用。该工段于2002年7月建成投产且首先用于联醇、合成氨生产,并经过了生产考核,达到了预期的使用效果。  相似文献   

18.
谌激扬 《中氮肥》2001,(6):40-40
我厂新系统于 1 993年建成投产 ,年产合成氨80 kt,为满足有机分厂年产 3 0 kt甲醇生产的原料供应 ,1 994底增加一套年产粗甲醇 1 0 kt的联醇装置。至 2 0 0 1年已更换联醇催化剂 1 1炉 ,其中第五炉以前催化剂的钝化是用高压瓶装纯氧加到循环 N2 中 ,直到循环 N2 中 O2 含量达 2 0 %以上 ,催化剂床层温度不再上涨认为钝化合格。由于联醇催化剂更换频繁 ,钝化时氧气瓶罐装、搬运不安全 ,劳动强度大 ,时间又长 ,严重影响联醇生产。 1 997年 9月 1 0日第五炉联醇催化剂钝化时改在打 N2 的高压机进口管道加一根 Dg5 0的空气管 ,利用空压站 0 .6…  相似文献   

19.
1概述 我公司是以煤焦为原料年产18万t合成氨的中氮企业,其中一期年产8万t合成氨、2万t甲醇,采用栲胶法脱硫、中变串低变、变脱、热钾碱法脱碳净化、联醇、铜洗精炼至氨合成流程.联醇装置由资江氮肥厂设计,采用部分原料气循环合成的工艺流程.甲醇合成的循环机为原合成系统的两台2D-4/285-320型往复循环机,联醇装置的生产负荷通过调节变换气和脱碳净化气中的CO、CO2含量来控制,联醇催化剂采用C207铜基催化剂.  相似文献   

20.
山东济南盛源化肥有限责任公司总氨产能为100kt/a,以白煤为原料,采用间歇制气、栲胶脱硫、常压变换、加压脱硫、碳酸丙烯酯脱碳的联醇生产合成氨工艺。在生产运行过程中,经常出现变脱系统硫化氢超标、变换气脱硫塔堵塔等问题。由于系统中无精脱硫装置,变脱气经压缩机加压后进入碳酸丙烯酯脱碳系统,但如果变脱系统脱硫效率不高,含硫量较高的净化气进入甲醇系统,严重影响甲醇催化剂的活性,从而影响生产。针对生产使用中暴露出的问题,进行了相应改造,取得了较好的效果。  相似文献   

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