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本文简要介绍了应用哈尔滨工业大学研制的侧向出水同向流斜板沉淀技术;对公司现有的斜管沉淀技术进行了改造的实施方案和施工要点;改造完成后对公司节能降耗,降低生产成本,起到了很好的作用。 相似文献
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横向流斜板浮沉池设计 总被引:1,自引:1,他引:0
在工程设计中采用一种新型净化构筑物——横向流斜板浮沉池,用于处理冬季低温、低浊,夏季中高浊的江河、湖泊、水库水。在同一净水构筑物中根据需要,改变净水工艺,即当原水低温低浊时,采用气浮方式运行;当原水浊度升高(超过100度)时,则改为斜板沉淀方式运行。经过几年的生产实践证明,这种池型技术可靠、经济合理。 相似文献
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《Planning》2014,(7)
本文介绍一种新型磁化斜板澄清器的工作原理、工艺组成以及技术特点等,该设备采用斜板沉淀和过滤技术相结合,通过药磁的作用,促使颗粒间互相吸引,凝聚成大颗粒物,进入斜板区加速沉淀,沉淀出水进入过滤区进一步处理,细小悬浮物进一步被拦截去除,其采用气水反洗技术。具有占地面积少、出水水质好、自动化程度高、易操作、投资省等优点,是一种具药磁、斜板沉淀和过滤一体化的新型水处理设备,具有广阔的应用前景。 相似文献
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新型螺旋斜板一体化净水设备的开发与应用 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了新型螺旋斜板一体化净水设备的工艺流程,并对该设备的创新部分——螺旋斜板进行详细分析。螺旋斜板的引入使设备的沉淀空间利用率达到100%,不但提高了沉淀效率,减少了占地面积,还节省了投资。生产性试验的运行结果表明:新型螺旋斜板一体化净水设备具有絮凝效果好、抗冲击负荷能力强、处理效率高、运行稳定等特点。在进水流量为240 m3/d,浊度、CODMn及UV254分别为(40.7~203 NTU)、(0.98~2.98 mg/L)、(0.018~0.064 cm-1)的条件下,出水浊度、CODMn及UV254分别为(0.32~1.46 NTU)、(0.72~1.48 mg/L)、(0.011~0.039 cm-1),满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的要求。 相似文献
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V形斜板强化接触絮凝沉淀技术利用设备的流体上升流道截面差造成水流沿重力方向的速度差,使斜板沉淀单元内部形成一定厚度的具有自我更新能力的絮体动态悬浮层,同时通过增设的垂直板来增加絮体悬浮层厚度,实现强化接触絮凝、提高絮体沉淀分离性能的目的.中试结果表明,当斜板长为850 mm、斜板间距为25 mm、直板长为150 mm时,沉淀设备达到最佳性能;在处理水量超过设计负荷的20%时,设备仍运行效果良好.在水厂改造项目中,V形斜板沉淀设备的出水浊度稳定在0.4 NTU以下,低于原设备的出水浊度(1.63 NTU),同时节省了49%的投药量. 相似文献
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迄今人们只研究了侧向流翼片斜板沉淀池沿水平方向的除浊规律,而忽视了沿深度方向出水浊度的变化。文中重点探讨了沿深度方向出水浊度的变化规律,从而提出了能全面概括水平方向和深度方向的浊度变化的除浊数学模式,讨论了侧向流翼片斜板沉淀池的设计计算方法,斜板区长度和高度的选择,以及进水、出水、层间衔接等设计问题。 相似文献
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简要叙述了波形钭板应用于侧向流沉淀技术的设计思想和侧向流波形钭板沉淀试验研究成果,并对其机理进行了扼要阐述。作为一种具有显著优点的新型沉淀技术,侧向流波形钭板沉淀工艺将得到广泛采用。 相似文献
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《中国给水排水》2016,(13)
新型气浮—沉淀工艺是给水处理的新型组合工艺之一,珠海三灶水厂(2×10~4m~3/d)的改造工程采用了该工艺。在水厂调试运行过程中,新型气浮—沉淀池切换运行气浮或沉淀工艺,分析了其出水水质。结果表明,在原水高浊度情况下,沉淀+过滤工艺的出水浊度稳定在0.5NTU以下;在原水低浊度、高铁浓度或高藻类的情况下,气浮工艺较沉淀工艺出水水质好,气浮出水浊度绝大部分稳定在0.5 NTU以下、铁稳定在0.05 mg/L以下、藻类数稳定在3×10~5个/L以下;而在原水高锰浓度(0.1 mg/L)情况下,运行气浮工艺和沉淀工艺出水效果都不理想,但后续的锰砂滤池可以有效去除多余的铁、锰。 相似文献
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介绍了一种改进型逆向流斜板沉降器的设计原理,通过试验,与相同几何尺寸的传统型逆向流斜板沉降器的固液分离性能进行了比较。结果表明,在处理流量为0.2m^3/h和0.25m^3/h的正常水力负荷下,改进型斜板沉降器的整体出水浊度较传统型的分别低39.95%和47、52%,且其各出水分区的水质较传统型的均匀、稳定;在处理流量为0、35m^3/h的超常水力负荷下,传统型斜板沉降器不能正常运行,而改进型斜板沉降器可正常运行;在临界流量下,改进型斜板沉降器的表面负荷较传统型的高出28.13%。斜板沉降器的改进设计解决了其在工程应用中出现的排泥困难、出水水质不均匀、抗冲击负荷能力差等问题。 相似文献