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尾矿瓷质砖配方及烧成工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以钒钛磁铁矿尾矿为主要原料,经过科学配方及合理的烧成工艺制度,成功地研制出性能优异的尾矿瓷质砖,并进行了工业性生产,理顺了全工艺流程,产品性能达到或超过EN176-91标准。为开发富有特色的瓷质砖品种,综合利用攀钢的尾矿资源开辟了一条途径。 相似文献
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为提高铁尾矿循环利用的附加值,采用低硅铁尾矿制备烧结型轻质陶粒.结合低硅铁尾矿的化学成分,确定该类陶粒原材料质量比例为铁尾矿70%,膨润土20%及铝矾土10%.经成球盘制备成团球,采用正交试验进行烧结工艺参数设计,以确定合理烧结制度.试验结果表明:低硅铁尾矿陶粒最优烧结制度为预热温度400℃,预热时间20 min,烧结温度1140℃,烧结时间15 min.在该工艺条件下,低硅铁尾矿陶粒的堆积密度为705 kg·m-3,表观密度1612 kg·m-3,吸水率9.67%,筒压强度6.81 MPa,满足国家规范的要求. 相似文献
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本文分析了当前流行的仿石瓷质砖包裹颗粒制造方法的弊端,并通过改进设备和采用新的工艺方法,研制出仿石效果更佳的产品,这样既提高了颗粒的包裹效率,又降低了生产成本。 相似文献
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笔者根据目前流行的仿石瓷质砖包裹颗粒制造方法的弊端,采用逆向思维,既提高了包裹效率,又节省了大量人力物力,并取得了较好的仿石效果. 相似文献
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1概述瓷质砖气孔率低、机械性能好,抗化学腐蚀和抗霜冻性能好,耐磨性强。根据ISO13006号标准,瓷质砖的吸水率应小于O.5%,意大利市场上瓷质砖产品吸水率都在O.1%左右。但瓷质砖坯体烧成后不可避免的闭口气孔,会影响产品的机械强度。意大利从80年代开始用新的生产技术制造瓷质砖产品,这些技术包括湿法球磨、喷雾干燥、大吨位压机成形、辊道窑快速烧成,从而实现了大规格产品的生产。最初生产的瓷质砖颜色单调,仅用于荷载大的地面,随后出现的抛光砖多次布料技术、渗花技术等新的装饰技术,改善了外观装饰效果,开拓了瓷质砖的使… 相似文献
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通过机械粉磨时间对铁尾矿粉密度、比表面积、颗粒分布以及微观形貌影响研究得出:随着粉磨时间的延长,铁尾矿粉颗粒逐渐被细化,密度先减后增,比表面积先增后减;粉磨2 h时,比表面积达到最大值770 m2/kg,粒径(5±2)μm的颗粒含量约为40%,且小于5.13μm的颗粒累积含量最高,但过度粉磨会有弱团聚现象;通过研究机械力活化对铁尾矿粉活性的影响以及红外光谱( IR)分析得出:粉磨2 h的铁尾矿粉在10%~50%掺量下,其3 d、7 d、28 d抗折强度比与活性指数均为最大值,该粉磨时间下最大程度的活化了铁尾矿粉;机械粉磨细化作用使颗粒无序化物质增多,致使活性提高。 相似文献
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为促进铁尾矿工程应用,以辽宁本溪高硅型铁尾矿为例,研究机械活化方式和活化时间对铁尾矿形貌及活性的影响。通过粒度分析、胶砂试验和石灰吸附测试等,探究机械活化对铁尾矿粒径分布、比表面积、活性指数和火山灰活性的影响;通过X射线衍射和扫描电镜分析,探究胶凝体系的水化反应机理。结果表明:机械活化可以优化铁尾矿粒径,提高颗粒圆度,降低颗粒表面结晶度,且粉磨40~60 min效果最佳;湿磨活化50 min时,活性指数达96.6%,火山灰活性大幅提升,湿磨活化效果显著优于干磨;机械活化促进了铁尾矿与水泥的二次水化反应,提升了胶凝体系性能。 相似文献
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用铁尾矿陶粒替代普通混凝土天然粗骨料,根据《轻骨料混凝土技术规程》(JGJ/T 12—2019)设计配合比,制备LC30~LC40的铁尾矿陶粒混凝土.测定和计算其力学性能、耐久性、经济性,并与普通混凝土作对比.结果表明,铁尾矿陶粒混凝土能够满足《轻骨料混凝土技术规程》(JGJ/T 12—2019)中LC30配制强度,其... 相似文献
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本文打破瓷质抛光砖坯体中常规氧化铝含量17%~22%的界限,将坯体中的氧化铝含量提高到28%左右。试验证明产品经抛光后不仅白度超过70°,而且强度也有了较大的提高。 相似文献
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本文以高铁钛型煤矸石为研究对象,用煤矸石酸浸液脱除高铁钛型煤矸石中的大部分铁,从而实现钛的富集.研究考察了酸浸液酸浓度、反应温度、反应时间、液固比等因素对煤矸石脱铁富钛的影响规律,在单因素实验的基础上进行了正交实验设计,优化了煤矸石脱铁富钛工艺条件.用扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)、X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)、能谱仪(energy dispersive spectroscopy,EDS)手段对煤矸石及其脱铁富钛的物相和微观形貌进行表征.实验结果表明:煤矸石脱铁富钛的最佳工艺条件为:酸浓度10%、水浴温度70℃、反应时间5h、液固比7∶1,脱铁率达到89.02%,钛富集率为42.94%.该方法不仅提高了酸的利用率,同时为富钛渣提钛创造了有利条件,为煤矸石的高效资源化综合利用提供了一种新工艺技术. 相似文献
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在铁尾矿与石灰不同比例的条件下制备加气混凝土试样,经冻融循环后,测试其质量损失和强度损失,重点分析了石灰对加气混凝土抗冻性能的影响,并利用XRD和SEM等分析方法,研究了不同制备条件下加气混凝土试样的水化产物及结构特点.研究表明:当石灰与铁尾矿的比例为25∶60时,加气混凝土14 d的密度为565 kg/m3,抗压强度为3.34 MPa,15次冻融后试样的质量损失率和强度损失率分别为4.9%和22%;水化产物以托勃莫来石和C-S-H为主. 相似文献