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装载机动臂缸活塞杆由于长度与直径比大于10,使用中经常发生弯曲.从表面上看,是活塞杆抗弯强度不足,但实际上与装载机机架和摇臂结构有直接关系. 相似文献
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对八连杆装载机动臂的结构特点与承载特点进行了全面分析,总结出装载机八连杆动臂在作业过程中遇到的铲入正载、铲入偏载、掘起正载、掘起偏载四种工况及各工况下承受的载荷特点。然后利用先进的CAE分析软件ANSYS软件,建立了动臂的有限元计算模型,并计算出各工况下动臂的应力分布云图。经过对动臂四种工况的有限元分析结果研究,分析出了导致动臂变形反馈的根本原因,并就此提出了动臂结构的改进方案。校核改进后动臂的强度,比改进前提高了27%,从而改善了动臂性能,同时此种思路也为以后的设计提供了参考。 相似文献
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装载机是工程建设中重要的机器之一,动臂是装载机工作装置的主要承力构件。文中采用Pro/E创建有筋板的动臂三维模型,然后导入ANSYS中,以偏载工况为例,对其进行应力分析。分析结果显示筋板对耳板、横梁处的应力分布有一定的影响,对动臂板的应力分布影响不大,最大应力集中点在动臂与动臂油缸铰接处。 相似文献
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WJ-0.75型井下装载机在黄金矿山井下开采中得到了广泛应用,由于采用单动臂缸举升的独特设计,给维护保养及检修工作带来了较大的难度。该动臂缸原活塞杆头部的结构型式为单耳环带衬套式。当进行举升作业以及装载物料行驶时,活塞杆耳环下部承受物料以及动臂总成等工作装置的自 相似文献
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<正>一台柳工CL G856型装载机在生产作业过程中,动臂根部发出异常响声,开焊断裂。如能整体更换,既能保证构件强度,又能保证生产需要,是修复方案的首选。为了保证生产需要,决定采用补焊修复方法(大臂材质为中碳钢)。 相似文献
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根据售后服务反馈的问题,一拖生产的装载机质量问题多为“转向不灵”。该故障的主要原因是装载机的铰接机架有缺陷。原机架的结构如图1所示。从图中可以看出:用回转轴穿过前机架的铰接座上耳板和下耳板与后机架铰接座耳板焊合件,完成前机架与后机架的铰接。回转轴用螺栓与前机架铰接座上耳板固定,而与后机架铰接座耳板焊合件的衬套为滑动配合。用回转轴上下压注油杯的润滑脂润滑回转轴与衬套。前轮转向时,前机架围 相似文献
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动臂自落是装载机的常见故障,多数都是由于动臂缸油封损坏造成的。由于两动臂缸是并联型式安装,两动臂缸中任一个缸的油封损坏都会造成动臂自落,更换动臂缸油封的工作量很大,为避免无效劳动,加快修理速度,在修理过程中准确地判断故障缸就显得很重要。怎样准确地判断故障液压缸呢?我们是这样做的:先将铲斗下翻一定角度,然后落下动臂,使铲斗接地而动臂缸不完全收到底(即液压缸活塞杆不全部收人液压缸体内)。这样就使两动臂承受一定压力,但压力不是很大。拆下两动臂缸的下腔油管,此时,油封完好的液压缸会流出少量油液,然后就不… 相似文献
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装载机是用来挖掘、装载和搬运松散物料的机械,由于其工作过程循环往复,且负载情况经常发生变化.工作装置中各构件难免发生破坏,其中破坏最严重的是横梁.文中对造成横梁破坏至断裂的各种可能的原因进行了分析,为后面的力学计算做了充分的准备. 相似文献
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以ZL50型装载机动臂作为研究分析对象,通过Solidworks软件的三维建模模块和有限元分析模块,分别对动臂进行三维建模以及在极限工况下受力分析计算,而后利用优化分析模块对其进行优化设计,达到减重,提高安全系数以及使用寿命等目标。 相似文献
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一台厦工ZL40型装载机在施工过程中,动臂逐渐自动下沉,且随着油温的升高,下沉量越来越大。根据经验,造成该故障的原因应该在动臂缸或工作装置分配阀上。于是,启动发动机后,让装载机动臂升到最高位置,用起重机将动臂吊住并保持在最高的位置。把动臂操纵杆扳至中立位置后,将发动机熄火,然后分别拆下两个动臂缸小腔的油管放入油盆中,再启动发动机,扳动动臂操纵杆至上升位置,适当提高发动机的转速,这时我们清楚地看到左侧动臂缸小腔油管有大量油液流出,而右侧动臂缸小腔的油管几 相似文献
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一台ZL50型装载机在工作中突然出现动臂缸爬行现象,且爬行量随铲斗负荷增大而增大,即使在空载时,爬行量也会增加。 相似文献