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粗车套圈内径夹具的改进崇门新海轴承厂海桥联营厂(202152)施音叙词:套圈;内径;车削;夹具在轴承套圈的车加工中,工装较为关键。为了多品种车削轴承套圈,我们改进了粗车内径夹具,使专用夹具扩大了使用范围。1.定位的改进原夹具结构如图l所示。它利用装在... 相似文献
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轴承套圈磨床是指用于磨削轴承内圈沟(滚)道、内径和轴承外圈沟(滚)道的专用磨床;根据其磨削类型,又可分为轴承套圈外圆磨床和轴承套圈内圆磨床。轴承套圈的磨削加工经历了使用不同加工方式的几个历史阶段。40年代以前,采用普通内圆磨床磨削套圈内径,用摇摆式磨床磨削内、外套圈沟道,这种生产方式效率低,精度差。50年代,开始逐步发展了切入式的轴承专用内圆 相似文献
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薄壁轴承套圈车加工 总被引:2,自引:0,他引:2
薄壁轴承是为主机结构空间窄小或特殊性能的要求而设计的 ,当轴承的外径和内径之比小于或等于 1 .1 43时 ,称其为薄壁轴承。加工薄壁轴承的最大难处就是加工过程中的变形 ,而变形是由于夹持外径或内径造成的 ,由于加工方法的不得当 ,加工过程中变形大这个问题一直没能很好地解决。薄壁轴承实际上是一个弹性体 ,套圈被加工表面虽然被车圆了 ,由于弹性变形 ,松卡后套圈恢复了原形 ,即出现了套圈的形位误差 ,如图 1所示。图 1图 1a为套圈卡紧时的情形 ,图 1b为外径已被车圆后在卡盘上的情形 ,图 1c为松卡后内径恢复原来形状的情形 ,套圈圆度… 相似文献
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在轴承制造业中,轴承套圈加工中的废品,大约有70%是在套圈的无心内径磨削工序中产生的,且无心内磨工序中的废品率高达3%~5%,尤其是分厂新上马的大型产品,由于没有主动测量装置,其尺寸散差更大,无法加工符合工艺要求的产品.磨削出的内径尺寸分散度大,精度低,降低了轴承的质量等级和使用寿命.因此,设计制造轴承套圈内径磨削M250A内圆磨床主动测量装置有着十分重要的现实意义. 相似文献
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热处理变形一直是制约减少轴承套圈磨加工留量的重要因素。为减少热处理变形,在渗碳钢工件淬火时通常用淬火模具进行整形。设计出单套圈不同内径尺寸的新型淬火模具,目的在于对热处理工件进行有效控制,杜绝废品,减少返工,降低磨加工留量,提高效益。 相似文献
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于萍 《精密制造与自动化》2003,(1):48-48,39
在轴承套圈的磨削加工中 ,如何保证薄壁套圈不发生变形是工艺研究的一个重要课题。本次我们以 6 0 / 5 2 .4产品内套磨削加工做为试验对象 ,验证其磨削工艺应如何安排 ,才能提高加工精度 ,满足技术要求。一、试验方法本次试验分三组进行 ,通过改变内径和内沟的磨削工艺路线 ,然后对加工后零件的内沟圆度Vdip和内径圆度Vdp分别进行检测、对比和分析 ,最终确定最佳的工艺路线。具体试验步骤如下 :(1)第一组试验工艺路线磨内沟———取 2 0件合格品———磨内径 (磨削速度 2 5S/件 )(2 )第二组试验工艺路线磨内沟———取 2 0件合格品… 相似文献
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介绍了电子塞规式测量系统测量中型轴承套圈内径尺寸的工作原理,通过量仪移动、两点法测量方式,一次测量可完成轴承内径、圆度、锥度的评定,大大提高了测量一致性及测量效率。 相似文献
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用自制尼龙套代替芯轴定心部位的滚针轴承径向支承,既可消除超精套圈内径表面和端面拉毛现象,亦可降低生产成本,缩短生产周期。 相似文献
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为了适应生产的需要,我们和合肥轴承厂合作,研制了轴承外圈外径自动分选机和内圈内径自动分选机,整机测量误差小于±1.5微米,电气部分的误差小于±0.5微米。一、测量方案根据轴承检查标准,并考虑到套圈在加工中所出现的几何形状误差(例如,椭圆度和棱圆度),采用了如下的测量方案:使套圈不停地旋转,通过电感测微仪,在套圈一周范围内测得直径的最大值和最小值,并经平均电路得其平均值。 相似文献
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轴承的性能和外观质量直接受磨加工的影响。一般来说 ,对轴承的旋转精度、噪声等比较重视 ,外观质量却往往不能引起重视 ,如表面裂纹 ,划伤 ,划痕等问题 ,其中外圈划伤尤为严重。下面就此问题进行分析。1 轴承套圈在无心夹具中的受力分析目前对套圈沟道及内径的磨削 ,大都采用无心式磨削。由于调整工及操作者等诸方面的技术水平、技术条件不同 ,对套圈表面尺寸、磨削力、尤其调整工所调整套圈中心与工件轴旋转中心的偏心将直接影响磨削力的大小 ,偏心量e越大 ,工件所产生的偏心力越大 ,两支承点的摩擦力也就越大。所以减轻划伤的有效措施… 相似文献