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环保标准提高后,针对常规克劳斯硫黄回收装置停工过程中尾气排放不达标问题,通过洛阳石化硫黄回收装置环保停工过程的优化和简单的技术改造,实现了新标准下停工过程尾气达标排放。停工过程尾气二氧化硫平均排放75 mg/m3,较历次最好(400 mg/m3)降低了81.25%。为其他同类装置提供了实践经验。 相似文献
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固定床渣油加氢装置催化剂运行周期短,需要频繁停工更换催化剂,这就造成了停工周期与全厂停工周期不匹配的问题。各大炼厂往往通过双系列设置,单开单停的方式解决该问题。以某4.0Mt·a-1渣油加氢装置为例经过双系列4个周期的运行,通过经验积累与总结,不断优化停工步骤,分析操作重难点问题,已形成一套相对安全、稳定、快速的单系列停工方案,有助于后续装置停工。 相似文献
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石化装置大检修旨在整治装置薄弱环节,消除影响长周期稳定运行的安全隐患,提高装置长期稳定运行效率。中海石油舟山石化有限公司从检修网络控制、检修方案制定、HSE防治等方面入手,形成了"臭气不上天、污油不落地、噪声不扰民、全厂无异味、污水零排放"的绿色停工大检修管理规范,使停工检修更加节能、环保、安全。 相似文献
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化工生产装置停工过程,会产生大量的不合格产品.这类不合格产品均需排放至火炬系统进行燃烧.而环保要求日益严格,企业对节能减排方案的研究越来越重视,这促进了停工节能减排技术的发展.中韩石化乙烯装置检修前制定了详细的停工节能减排方案,停工阶段天然气及氮气运转充分回收物料.停工后蒸煮水洗,化学清洗有效缩短了倒空时间,实现了减少... 相似文献
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介绍了中海油东方石化有限责任公司在原料预处理装置停工前,通过对工艺、设备、安全、环保等管理细则的分析,落实废气、废水、废油的去处和排放条件;成功实现装置停工过程中设备及管线水洗和密闭排放,最终实现汽不上天,油不落地的清洁停工目的,同时还节约了蒸汽的使用量。 相似文献
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催化裂化装置在开工喷油初期,由于脱吸塔底重沸器热源不足,必须通过大量排放不凝气来控制稳定塔塔顶液态烃回流罐压力在指标范围内。对此现象,分析了催化装置开工期间吸收稳定系统不凝气排放量大的原因,并通过优化分馏系统和吸收稳定系统开、停工操作,降低了催化裂化装置开工过程不凝气的排放量,从而节约资源,保护环境。 相似文献
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《乙烯工业》2019,(4)
乙烯装置开停工过程中的火炬排放是制约其成本的关键。同时,火炬的排放会影响环境,随着环保要求的提高,如何降低开车成本和火炬排放量,成为企业关注的核心。着重介绍了中国石油独山子石化分公司乙烯装置氮气预冷开车的过程,在正式投料前通过裂解气压缩机进行氮气循环对冷箱系统进行预冷,将冷箱最低温度降低至-120℃。另外,针对具体流程进行了相应的技术改造,对预冷后的冷分离区域进行提前充压至进料压力,同时对热分离区进行提前充压充液全回流操作,一旦接料可直接产出合格的塔顶和塔釜产品,以此减少开停工过程中的火炬排放,实现了停工过程"气不上天、油不落地、声不扰民、尘不上天"的绿色环保停工目标。 相似文献
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通过对RFCC装置因结焦造成停工过程的分析和操作条件的比较,提出在原料变重的情况下装置应进行以下调整:减少原料波动、提高雾化蒸汽量、调整预提升蒸汽、选用适宜的催化剂、优化分馏下部操作和改进设备等方法。 相似文献
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文章针对管式法和釜式法两套高压聚乙烯联合装置,通过对二次压缩机气缸润滑油输送系统的优化改进,在切换装置生产产品牌号时可大大减少操作工的工作量,同时也大大缩短了装置的停工周期。 相似文献
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分析了造成原料气系统、富胺液系统、胺液再生塔顶酸性气冷凝系统及胺液再生塔等脱硫单元的腐蚀因素。介绍了脱硫单元腐蚀工艺优化控制技术,其中包括氯离子含量的控制、优化胺液再生参数、优化脱硫系统停工技术、加强胺液过滤器过滤。该技术的应用消除了净化装置安全隐患,降低装置密封点泄漏率,提高了装置运行安全系数,实现净化装置长周期安全平稳运行。 相似文献
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庆阳石化公司硫磺回收装置经过进一步优化工艺操作后,由原来的尾气SO2排放不迭标或卡边到达标排放,且为硫磺回收装置开停工节省了大量时间。 相似文献