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催化裂化吸附转化加工焦化蜡油工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了焦化蜡油(CGO)与直馏蜡油(VGO)的性质,焦化蜡油与直馏蜡油性质相差较大,主要表现在焦化蜡油残炭、碱氮化合物、胶质、沥青质及金属含量较直馏蜡油高,催化裂化(FCC)直接掺炼焦化蜡油,会造成转化率降低,产物分布恶化,运转周期缩短。通过常规催化裂化加工焦化蜡油工艺与FCC通过吸附转化工艺加工焦化蜡油比较,得出催化裂化吸附转化加工焦化蜡油工艺可以明显改善产物分布,提高转化率,降低碱氮化合物对催化剂的毒害作用,提高装置的整体经济效益。 相似文献
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中国石化荆门分公司在焦化蜡油加氢精制装置停工期间制定并实施了未加氢焦化蜡油催化裂化加工方案:1号催化装置集中加工焦化蜡油;在此期间催化裂化油浆不作为焦化原料;应用高活性抗碱氮重油催化裂化催化剂;催化裂化装置实施大剂油比、高反应温度操作。运行数据显示:加工未加氢焦化蜡油期间,1号催化裂化装置掺渣率及产品收率等情况较为理想,此工业运行为催化装置加工未加氢焦化蜡油开辟了可行的工艺途径,取得了具有工业应用价值的技术进展。 相似文献
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我国焦化蜡油具有碱性氮化物含量高的显著特点,作为催化裂化、加氢裂化的掺兑原料时,极易造成催化剂中毒,对装置的正常运行与产品分布造成不利影响。本文介绍了我国焦化蜡油的主要性质以及所含碱性氮化物对催化剂的作用机理,并对焦化蜡油加氢精制、酸处理脱氮、溶剂精制、吸附精制、络合精制等脱碱氮技术进行了综述。 相似文献
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1前言
为了优化全厂加工流程和提高汽柴油产品质量,特别是降低汽油产品的硫含量,中石化荆门分公司将原70万吨/年柴油加氢装置改造为50万吨/年蜡油加氢处理装置,加工焦化蜡油(CGO)和直馏蜡油(VGO)的混合油,以达到降低蜡油的硫含量和氮含量、为催化裂化装置生产优质原料的目的。 相似文献
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以焦化汽油、焦化柴油和焦化蜡油为原料,在反应温度430~500℃,停留时间1~4min的条件下,分别考察其热裂化反应性能.结果表明:在相同条件下,焦化蜡油的热裂化性能最高,焦化柴油的热裂化性能次之,焦化汽油仅发生轻度裂化反应;焦化柴油和焦化蜡油的转化率随反应温度和停留时间的增加而逐渐增大;焦化蜡油的热裂化主要产物为气体... 相似文献
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使用1246与3762复合催化剂加氢裂化处理含焦化蜡油(50%以上)混合原料油时,催化剂不仅具有高脱氮能力、高转化率,同时,还具有好的加氢活性稳定性,为焦化蜡油的合理加工找到一条新路,并有显著的经济效益 。 相似文献
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未加氢焦化蜡油直接催化加工的技术改造 总被引:1,自引:0,他引:1
2011年9~10月,中国石化荆门分公司焦化蜡油加氢装置停工大修,为了解决焦化蜡油出路问题,在1#催化装置进行了未加氢焦化蜡油催化裂化的工业运行,运行方案为:①将装置催化剂更换为高活性抗碱性氮重油催化剂;②高反应温度,零回炼比操作方案;③提升管底部注入重整拔头油提高剂油比和裂化深度。运行期间,1#催化掺渣率及产品分布和收率等操作工况较为理想,该工业运行为催化裂化装置直接加工焦化蜡油开辟了一种新的可行的工艺途径,取得了具有工业应用价值的技术进展。 相似文献
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焦化蜡油加氢处理作催化裂化原料的工艺研究 总被引:8,自引:0,他引:8
介绍了焦化蜡油作催化裂化原料加氢处理的原因。利用FH - 5催化剂处理焦化蜡油 ,生成油硫含量从 85 0 0 μg g降到 6 1 5 μg g ,脱硫率 92 .8% ;氮含量从 4 30 0 μg g降到 1 70 0 μg g ,脱氮率6 9.8% ;碱氮含量从 1 90 1 μg g降到 335 μg g ,脱碱氮率 82 .4 %。催化裂化掺炼加氢焦化蜡油后 ,干气、油浆、焦炭的收率降低 ,汽油收率提高 相似文献
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焦化装置掺炼催化裂化油浆技术经济分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过油浆掺炼小试, 对以加工管输原油等中间基原油为主的安庆炼厂焦化装置掺炼RFCC油浆生产中的物料平衡、产品质量、生产操作、经济效益等方面进行了分析,阐述油浆掺炼将导致焦化装置液收下降、气体及焦炭产率上升,蜡油芳烃含量上升,不利于提高装置加工量及经济效益的提高 相似文献
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我国焦化蜡油的加工技术及其进展 总被引:12,自引:1,他引:12
我国焦化蜡油与直馏蜡油相比含有较多的氮、绸环芳烃、胶质等组分,然而作为催化裂化(或加氢裂化)的掺兑原料,高含量的氮、稠环芳烃、胶质会使催化裂化(或加氢裂化)的轻质油收率降低、生焦率增大、装置的处理能力下降,尤其碱性氮化物会导致裂化催化剂中毒失活,是装置总转化率下降、汽油产率降低的重要原因^[1,2]。针对焦化蜡油的特点,目前我国在加工中所采取的措施有以下几种:优化催化裂化操作条件并采用高效抗氮催化剂来提高焦化蜡油的掺炼比;采用分段进料的吸附转化工艺(简称DNCC工艺);以及焦化蜡油的加氢处理和溶剂精制等。几种方法均能在一定程度上加大焦化蜡油的掺炼比,改善裂化后的产品分布和产品质量,但与实际需要仍存在差距,需进一步改善与发展。 相似文献
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以含聚氯乙烯(PVC)的混合塑料和焦化蜡油为原料,在N_2流量3 mL·s~(-1)吹扫条件下进行分段热裂解,裂解温度(25~250)℃、(250~360)℃及(360~480)℃。考察油固比、PVC含量对产物组成的影响,检测裂解油的有机氯含量。结果表明,PVC含量为质量分数5%,焦化蜡油与混合塑料的油固质量比为2,FCC催化剂用量为质量分数10%时,燃料油收率达到92. 04%,气体和固体收率仅有6. 89%和1. 07%。添加焦化蜡油增加液相产物中的重组分,减少轻组分。以焦化蜡油为溶剂进行混合塑料的催化裂解的工艺不仅为"白色污染"的处理开辟了一条新途径,而且为获得较低氯含量塑料裂解油提供了工艺参考。 相似文献
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对几种有机硅延迟焦化消泡剂进行了消泡性能评价实验,并通过小型焦化试验对几种消泡剂的硅污染情况进行了分析和讨论。实验结果表明,在消泡剂加入量相同的情况下,硅含量越高的消泡剂消泡效果越好。但消泡剂的硅含量达到一定程度就可以满足焦化装置生产需要,因此应尽量减少消泡剂的加入。通过焦化试验发现消泡剂中的硅主要残留在焦化汽油中,焦化柴油和焦化蜡油硅残留较少。因此选择焦化汽油为原料的加氢装置应注意防范催化剂的硅中毒。 相似文献