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针对304不锈钢酸性气体压力管道开裂的开裂原因进行了失效分析。采用宏微观形貌分析、化学成分分析、金相显微组织分析等手段,分析了压力管道失效的原因,结果表明,管道的开裂类型为晶间腐蚀开裂,不锈钢管道焊接热影响区敏化是导致该不锈钢管道开裂的主要原因。 相似文献
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采用化学分析,硬度测验和金相检验,腐蚀产物成分测定等方法对多次发生泄漏的盘管进行检测,对其形成原因进行了分析。结果表明:盘管在服役环境下,其管内循环水系CaCl盐水,在盘管下部焊缝、热影响区水垢形成沉淀浓缩,并在工作条件下形成点蚀坑,从而导致盘管泄漏。 相似文献
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利用光学显微镜、扫描电镜、电子能谱等测试手段,从材料成分、微观组织、断口形貌以及腐蚀产物成分等角度,分析了不锈钢预热器管开裂失效的原因。结果表明,不锈钢预热器管失效的原因是硫酸根离子引起的应力腐蚀开裂所致。 相似文献
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奥氏体不锈钢酸性气管线开裂失效检测分析 总被引:2,自引:0,他引:2
在用奥氏体不锈钢酸性气管道压力试验过程中泄漏,检查发现管道多处穿孔和开裂。系列手段分析后表明,开裂失效是在含有Cl~-物质和在潮湿的环境中,产生的点腐蚀、应力腐蚀和局部腐蚀疲劳开裂。 相似文献
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《中氮肥》2019,(5)
海洋石油富岛有限公司300 kt/a合成氨装置一段炉对流段混合原料气盘管(9~#盘管)分别于2016年12月、2017年2月2次出现同样的开裂泄漏事故。通过取样采用材料化学成分分析、金相分析、力学性能分析、硬度测试、应力分析等失效分析手段,综合分析认为,9~#盘管由于多次焊接(包括补焊)的残余应力、局部拘束状态下产生的结构应力、内压载荷所致结构应力的叠加影响,致使其焊接接头在高温(9~#盘管正常操作温度580℃)下出现快速的蠕变——应力开裂,最终造成9~#盘管泄漏失效。采用正确的焊接工艺、合理的组对结构、适当的检测措施等对9~#盘管进行修复后,2017年7月停车和2018年3月大修中检测9~#盘管未再发现有严重缺陷。并据国内外同类装置的使用经验和9~#盘管的修复经验提出了预防盘管再次开裂的应对措施。 相似文献
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本文介绍了冷却器盘管破裂泄漏的情况,分析了失效破坏的原因,并提出防止冷却器盘管破裂泄漏的措施。 相似文献
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某304不锈钢换热器在试运行期间就发生管束断裂泄漏的情况,解剖检查发现管束断裂靠近折流板处和管板处,从断口的理化检验分析确定管子断裂是疲劳破坏所致。 相似文献
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某石化装置管道焊接施工过程中,发现一些304L材质法兰焊接后在法兰颈端部近焊缝处出现裂纹。针对这一案例,文章从法兰化学成分、金相组织、断口能谱、晶间腐蚀等方面进行了综合分析,最后找出了裂纹产生的原因。由于304L材质法兰在石化装置工程中应用广泛,因而分析其裂纹产生的原因有助于控制工程质量。 相似文献