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相似文献
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1.
《炼铁》2015,(6)
针对柳钢5号高炉炉缸南面侧壁温度异常升高、炭砖侵蚀速度加快的现象,采取了增加炉缸侧壁侵蚀监控系统、采用炭质炭化硅灌浆料提高炉缸侧壁导热性能、局部强化冷却、钒钛护炉等措施,避免了炉缸发生烧穿的危险。取得的主要经验有:①对炉缸侧壁环炭微孔炭砖侵蚀线的监控,在陶瓷杯开始破损时采用局部强化冷却和灌浆方式,可以有效提高炉缸侧壁的导热性能,使1150℃侵蚀线的位置离开残余炭砖内端面,这是炉缸侧壁护炉的关键。②采用钒钛球团矿护炉时,在陶瓷杯不同的破损阶段采用不同的方法进行护炉,既要保证炉况顺行,又能在环炭靠炉缸侧壁内端面形成保护层,防止环流铁水冲刷保护层,这是护炉的重点。  相似文献   

2.
通过对4号高炉炉缸破损情况进行调查,了解炉缸侵蚀状况,提出一些维护高炉长寿的意见。  相似文献   

3.
炉缸是高炉最重要的部位,高炉的一代工作寿命主要取决于炉缸耐火材料的侵蚀行为。弄清炉缸侵蚀的机理,监测和控制侵蚀的过程,对延长高炉一代寿命是非常必要的。  相似文献   

4.
邯钢5号高炉炉缸炉底砖衬侵蚀模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
张艳允 《钢铁研究》2002,30(4):10-12,17
根据传热学原理运用计算机技术编制了邯钢5号高炉炉缸炉底砖衬温度分布及侵蚀厚度计算表。该表简单、实用,计算结果直观,便于生产人员参考。  相似文献   

5.
通过对福建三钢炼铁厂5号高炉炉缸、炉底侵蚀状况调查,并对侵蚀原因进行分析,发现铁水环流机械冲刷、有害元素Zn的影响是高炉炉缸侵蚀的主要原因。  相似文献   

6.
《炼铁》2015,(1)
对柳钢2号高炉调整送风制度、活跃炉缸的操作实践进行了总结。通过调整风口长度、直径和风口布置,采取定风压操作、定产操作、控制送风比和炉腹煤气指数、提高顶压,优化装料制度,控制充沛的渣铁物理热,实现了炉缸圆周工作均匀、活跃,渣铁排放顺畅,风口烧损大幅度减少,技术经济指标逐步改善。  相似文献   

7.
《炼铁》2017,(6)
结合炉缸炉底内衬结构特点,对柳钢5号高炉碳复合砖内衬结构(第3代炉役)和传统内衬结构(第2代炉役)的生产状况和炉缸寿命进行调研分析。碳复合砖内衬结构在高炉生产波动较大、原燃料质量稳定性较差的条件下,炉缸热电偶温度长期维持在相对稳定水平,炉缸侧壁碳复合砖几乎没有被侵蚀。5号高炉生产实践表明,采用碳复合砖内衬结构显现出一定的优越性,不必因炉缸的安全问题而休风减产,也不必采用特殊的护炉手段增加额外的维护成本,因而,碳复合砖内衬是新一代长寿高炉炉缸炉底的优选材料。  相似文献   

8.
对抚顺新钢铁5号高炉炉缸侵蚀进行了调查分析,认为严格把好耐火材料质量和砌筑质量关,控制好烘炉质量,是保证炉缸具有较长使用寿命的关键.  相似文献   

9.
徐万仁  朱仁良  张龙来  张永忠 《钢铁》2007,42(1):8-11,16
通过分析宝钢2号高炉炉缸侧壁温度屡次升高的原因和操作实践的总结,证实铁水环流加剧是大型高炉炉缸侧壁侵蚀的主要原因.通过在正常生产中实施活跃炉缸操作、强化中心气流、控制炉底温度下降和加强铁口维护等操作方法,2号高炉成功地解决了炉缸侧壁侵蚀难题,效果显著.同时表明,加钛矿对维护炉底作用显著,而对控制侧壁侵蚀效果不大.  相似文献   

10.
1 概况 2001年2月23日,柳钢5号高炉(有效容积380 m~3)开始动工修建,采用了如下新技术:①PW紧凑式无料钟炉顶;②大型炉身水冷模块;③水冷炉喉钢砖;④水冷综合炉底和陶瓷杯技术;⑤皮带上料(最长距离240 m);⑥顶燃球式热风炉;⑦AV-1500轴流风机等。高炉于10月30日建成投产,开炉后仅用6天时间产量即达934 t/d,第12天产量达1051 t/d,11月份平均日产达914 t/d,平均利用系数达2.44,创造了柳钢  相似文献   

11.
分析柳钢6号高炉2017年6月开炉后东铁口下方炉缸侧壁温度异常超高的原因,总结实施护炉生产的各种措施,保证生产的顺行。  相似文献   

12.
《炼铁》2015,(1)
邯钢4号高炉一代炉役寿命9年2个月,停炉时发现炉缸炉底侵蚀呈典型的"象脚"状,炉缸侧壁尤其是炉缸和炉底的交界处侵蚀最严重,而炉底满铺炭砖侵蚀较轻微,呈"平锅底"形状。认为炭砖环裂是造成炉衬侵蚀的最大原冈,而锌、碱金属侵入炭砖环裂纹的两端,增大了炭砖环裂的程度,且锌对炭砖的破坏远比碱金属严重。  相似文献   

13.
《炼铁》2016,(3)
宝钢1号高炉炉缸侧壁温度最高超过500℃,并有3处残厚处于500~700 mm的危险区域。重点分析了炉缸侵蚀的原因,认为主要是焦炭质量下降、高炉顺行状况不稳定、炉缸局部传热不畅等。提出了延缓1号高炉炉缸侵蚀、实现长寿的对策:一是,改善入炉焦炭质量;二是,减小并罐布料偏析,改善高炉顺行;三是,定期压浆维护,增强炉缸冷却强度。  相似文献   

14.
对柳钢高炉炉底炉缸修复的经验进行了总结,包括炉底封板上翘的修复、铁口下方灌浆与砌筑修复、炉缸侧壁及风口区域的修复、小炭块炉缸的修复等案例。新4号高炉生产效果表明,采用小炭块的炉缸,在铁口中心线和铁口增厚区的交界处应该采用错缝砌筑,同时,小炭块与贴着冷却壁砌筑的高导热微孔模压小炭块之间应该预留足够的膨胀缝。2004年以来,柳钢新建或大修的1000m~3以上的高炉有11座。这些高炉中,寿命长的接近10年,寿命短的只有3~5年;高炉炉底炉缸有大块炭砖与刚玉莫来石砖配合砌筑的,也有小炭块砖与微孔刚玉砖配合砌筑的。柳钢高炉炉底炉缸出现过的问题比较多,处理起来比较棘手,有炉底封板上翘的,有铁  相似文献   

15.
16.
为了探析高炉炉缸侵蚀特征及其共性原因,基于京唐1号高炉和通才3号高炉的现场数据,分别计算了炉缸侧壁炭砖残余厚度和死料柱漂浮高度,明确了炉缸炭砖的侵蚀原因,证实了炉缸炭砖的侵蚀部位。结果表明,当死料柱透气性变差时,炉底温度逐渐降低,铁水环流加重,造成了耐火材料的异常侵蚀;由京唐1号高炉死料柱根部位置和炭砖侵蚀位置的关系,证实了死料柱根部对应炭砖易受到异常侵蚀,即铁口中心线下方1~3 m。由于死料柱物理状态和漂浮状态随生产参数和高炉状态的变化而变化,因此侵蚀部位也随之变化,故应稳定原燃料条件及生产参数,并建立死料柱漂浮高度和炭砖残余厚度的实时监测机制,从而保证高炉安全生产,实现高炉长寿。  相似文献   

17.
结合首钢股份1号高炉炉缸破损调查结果,从有害元素、焦炭质量、铁水含碳饱和度、死料柱及炉役后期频繁停炉的影响等方面,对炉缸侵蚀原因进行了剖析.破损调查结果表明,炉缸呈现出“象脚形”侵蚀,最为严重的侵蚀部位在铁口中心线下方2.1~2.4m之间,侵蚀最严重部位炭砖残余厚度330 mm,位于25号风口下方.认为炉役后期死铁层加...  相似文献   

18.
对已生产7年的杭钢3号高炉炉缸情况进行了调查,发现自焙碳砖炉缸已受到较大的不均匀侵蚀。分析认为,在高炉的一代炉役中必须十分重视护炉工作,自焙碳砖的收缩性和氯化性对高炉的进一步强化冶炼有一定的约束。  相似文献   

19.
《炼铁》2019,(4)
莱钢银山1号高炉累计已生产13年,单位炉容产铁量1 1000 t/m~3,利用大修机会,对炉缸侵蚀状况进行了调查。调查结果表明:①1号高炉炉底炉缸为典型的象脚状侵蚀,炉缸部位的UCAR炭砖表现出较好的质量;②炉底两层陶瓷垫完全侵蚀,侧壁的侵蚀并不严重,仍有相对完整的陶瓷杯壁,而且炭砖稳定附着至少500mm厚的渣壳,其主要安全隐患在于炉底第三、四层炭砖的龟裂、粉化和渗铁,有烧穿的风险;③铁口组合砖部位的异常侵蚀是另一个最危险的区域。  相似文献   

20.
通过对首钢长钢8号高炉炉缸温度变化和护炉生产实践的总结,以及停炉后的破损调查,重点分析了影响高炉长寿的关键因素。  相似文献   

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