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正铜精矿火法冶炼熔炼产出的冰铜需要吹炼到含铜大于97%以上,再进行阳极炉精炼。近年来连续炼铜技术得到了较大的应用和发展,但由于连续吹炼技术存在粗铜含S高、高品位大块冷料处理的难题,因此,今后一段时间内转炉吹炼仍将存在。本文着重论述了近年来转炉吹炼工艺改进、转炉大型化以及配套新技术的应用等。铜精矿火法冶炼一般熔炼产出冰铜,冰铜吹炼成粗铜,粗铜精炼成阳极铜。铜精矿熔炼工艺经几十年的发展,闪 相似文献
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介绍了冷铜锍底吹连续吹炼半工业试验的原理、方法、过程及试验结论。铜锍经过配料,采用底吹熔池熔炼工艺进行吹炼,产出达到预期要求的合格粗铜。为铜锍底吹连续吹炼产业化设计提供了工艺和工程上的必备参数。 相似文献
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通过侧吹转炉生产中存在的问题,从转炉脉冲吹炼与稳流吹炼的理论和实际上进行初步探讨,提出底吹转炉吹炼粗铜和造锍、造铜、生产阳极铜新工艺的构思。 相似文献
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林荣跃 《有色金属(冶炼部分)》2009,(3)
使用连续吹炼模式,成功生产了合格粗铜。连续吹炼模式比澳斯麦特周期吹炼模式操作简单,炉温控制、烟气量和烟气浓度更为稳定,环保条件更好。但还有渣含铜高、直收率低等问题需要解决。 相似文献
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徐传华 《有色金属(冶炼部分)》1986,(1)
<正> 铜的熔炼工艺已有了很大变革,可铜冰铜的卧式转炉吹炼工艺却变化不大。间断式的卧式转炉吹炼技术有许多严重的缺点,多年来人们一直在寻求改进的道路。已工业应用的三菱连续吹炼炉是作为三菱炼铜法的配套装置,单独使用就有许多限制了。其他一些连续吹炼工艺(如Contop法)还只处于半工业试验阶段。奥托昆普公司和肯尼柯特公司在小型试验的基础上,完成了闪速连续吹炼的半工业试验,据称该技术现已达工业应用程度。 相似文献
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艾萨熔炼工艺在世界上已被公认为是一种现代的、灵活的、环境友好的低成本熔炼技术,其下一步发展是连续铜吹炼工艺工业规模的应用。本文主要对连续吹炼工艺——艾萨吹炼进行了描述。 相似文献
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诺兰达连续吹炼工艺于 1997年 11月在加拿大魁北克的霍恩冶炼厂试车投产。由于试车小组的努力和该工艺的优越性 ,仅运行了几个月之后就达到了设计产量和环境目标。操作结果证明该工艺适用于从各种铜原料 (包括熔融冰铜、固体冰铜、返料和熔剂的混合料 )生产粗铜。本文介绍新的诺兰达转炉试车情况和第一年运行期间工艺的完善 相似文献
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氧气底吹炼铜技术的应用与发展 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了氧气底吹炼铜技术的主要特点,叙述了底吹炼铜工艺的发展及在工业中的应用情况,讨论了底吹炼铜技术在处理杂铜及底吹连续吹炼方面的发展趋势。 相似文献
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霍恩冶炼厂诺兰达连续吹炼转炉第一年运行情况 总被引:1,自引:0,他引:1
诺兰达连续吹炼工艺于1997年11月在加拿大魅北克的霍恩冶炼厂试车投产。由于试车小组的努力和该工艺的优越性,仅运行了几个月之后就达到了设计产量和环境目标。操作结果证明该工艺适用于从各种铜原料(包括熔融冰铜,固体冰铜,返料和熔料的混合料)生产粗铜。本文介绍新的诺兰达转炉试车情况和第一年运行期间工艺的完善。 相似文献
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我们用5吨转炉吹炼第十四冶炼厂产出的高品位铜冰铜,冰铜的化学成分(%)一般为:Cu57~62,Fe13~14,S 20~22,并合有部分铜铁合金。以前认为,用小转炉吹炼含铜高达57~62%的冰铜,若不补加热源,是很难产出粗铜的。近年来,经过我们的生产实践,基本上解决了小转炉吹炼高品位冰铜的技术问题,同时获得了良好的技术经济指标:粗铜平均含铜99~99.2%,转炉渣含铜2~3.5%,直接回收 相似文献