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DK3220 B型线切割机利用一台L—80单板微型计算机控制,功能较全,操作方便,但步进电机会有失控。下面分析产生这种情况的原因和具体改进方法。用微型机控制线切割机其接口电路挽干扰性能的好坏将直接影响到整机运行的可靠性。DK3220 B型线切割机为了节省单板机的输出通道,采用硬件来实现环形分配的, 相似文献
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一台DK3220锥度数控快走丝线切割机(锥度功能未使用),其NC8000控制台故障频繁,处理难度也越来越大。因此,决定采取措施,提高整机性能。根据该机床的状况,结合线切割控制器的发展水平,综合考虑性能价格比,几经权衡,拟更新控制台。通过比较、了解,仍决定采用某厂生产的带锥度功能的DXK-6A控制器。根据设备的电气图及实际电路,确定联机方案,绘制出接线图后,进行连线。为节约成本,保留NC8000的步进电机驱动电源及部分接插件。这样,得到互连示意图如附图所示,文字符号及信号名仍沿用各自图纸的标注,以… 相似文献
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由于硅管的Iceo在集电极面积相同的情况下要比锗管小一个数量级,虽然硅管的Iceo在温度每升高8℃就约增加一倍,但由于Iceo数值很小而影响不大。造成步进电机失步主要原因是因为功放电路受温度影响而引起,而推动管的Iceo对电路影响更大,所以只要选用硅pnp中功率管作推动管,即 相似文献
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DK7740电火花线切割机在社会上拥有量较大,在使用过程中故障率较高,现述几例故障如下。1.机床处于自控加工时,只有当控制柜上的加工变频跟踪施钮调到最大位置,计算机才进行缓慢插补运算,步进电机转动缓慢,钢丝进给速度较慢,当变频旋钮调到较低档位置时,步进电机不转。步进电机转动的快慢是受计算机的插补运算速度控制的,而插补运算的快慢又受变频电路控制,计算机每接收到变频电路送来一个脉冲信号就运算一步,拖动步进电机转动一步。变频电路的振荡频率取决于采样电路的采样电压大小,该部分的电路见图l。由图1可见该电路是一个… 相似文献
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我厂买进一台DK6715型数控线切割机床,经我们试割样品发现,割出的精度差,割10×10方时,会出现偏差0.1mm以上,割φ10圆时,往往控制台J计数已全零,但工件仍还有0.2mm的余量,或者接头严重、椭圆度大。由于精度差,无法切割模具。经反复试割、测试、研究得出,该机床的数控及高频电源还是比较正常,主要是走丝架的材料壁薄(约2mm),钢性差,定位精度不高,钼丝的定位不好及十字拖板的二根丝杆消除间隙不好,造成切割精度差。 相似文献
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我厂一台DK6715型数控线切割机床,经我们试割样品发现:割出的精度差,割10×10方时,有时会出现偏差0.1mm以上,割φ10圆时,往往控制台J计数已全零,但工件还有0.2mm的余量,或者接头严重,椭圆度大。经我们反复试割、测试,发觉该机床的数控及高频电源还是比较正常,主要是走丝架的钢性差,振动大,钼丝的定位不好及十字拖板的丝杆消除间隙不好,造成切割精度差。 相似文献
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通过对DK7732型电火花线切割机在使用中存在的断丝问题,提出了相应的解决方法,并对线切割机进行了改进,改进后的DK7732型电火花线切割机在使用性能上有明显的提高。此改进措施也可为生产DK7732型电火花线切割机生产厂家提供参考。 相似文献
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电火花线切割机在进行切割加工或调试过程中,当步进电机转动的步数小于它所接受到进给脉冲数,称步进电机失步。步进电机不能紧锁和产生失步时,会直接影响线切割机的加工精度,故障严重时甚至造成模具报废。 相似文献
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一台DK7740电火花线切割机在使用过程中故障率较高,现择述几例典型故障如下。(1)故障现象:步进电机丢步。故障检修:①送一直径D=20mm的圆程序,对零后扭紧刻度盘,在控制台程序运行结束时,刻度盘不回零,误差达40μm。反复试验几次,都是如此。检查机械部分,正常。遂考虑步进电机可能丢步。②检查步进电机电源,控制柜上表示步进电机电源的电压表显示只有21V,远低于正常值30V。该电源电路是一个典型的全波整流滤波电路,变压器次级输出为24V。由电子电路的知识可知:24V交流电经整流后电压均为24×0… 相似文献
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1 维修实例一 (1)故障现象:机床无空走(偶然也能正常运行)。试机控制器空走正常,当打上进给键时,拖板不动作,控制器也停止运行。 (2)故障分析:从上述现象看,只有当变频信号消失时,控制器才会停止运算即无空走。而当打上进给后,只使步进电机预放电路开始工作。因变频和预放电路共用+12V电源,所以应重点检查预放电路和+12V电源本身。 相似文献
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