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主要针对铸造过程中铸钢阀体出现的裂纹缺陷,利用铸造工艺理论和金属凝固原理,结合计算机辅助设计,对阀体的铸造工艺进行了分析,找到了产生缺陷的根本的原因。利用铸造模拟软件ViewCast对该浇注系统进行了优化,解决了铸钢阀体铸造过程中的裂纹问题。实践表明,经过改进之后的浇注工艺有效地提高了铸件质量。 相似文献
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一、阀体结构及传统工艺方案80阀体如图1所示,结构上可以分成两部分:三个法兰和一个壳体。图2是传统的工艺方案。在法兰旁边设置侧暗冒口,通过冒口颈对法兰进行补缩;在 相似文献
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利用计算机模拟对ZG1Cr18Ni9阀体铸造工艺的攻关 总被引:1,自引:0,他引:1
主要针对PZ900高温平板闸阀阀体试压渗漏的问题,利用铸造工艺理论和金属凝固原理,结合计算机辅助设计,对阀体的铸造工艺进行了分析,找到了产生缺陷的根本原因,解决了该件的渗漏问题. 相似文献
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郑晓 《特种铸造及有色合金》2002,(5):42-43
通过改变浇注系统设计方案,消除有厚大法兰的阀体铸件的气孔和缩松缺陷。采用直浇道底注的充型方式,在热节部位放置暗冷铁和撒铬铁矿砂成功地铸造出了阀体铸件,并投入批量生产。 相似文献
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我厂生产的大型阀体铸件重3400Kg,材料为HT200.其形状虽然不是太复杂,但尺寸精度和表面粗糙度的要求很高,所以决定采用树脂砂造型工艺生产. 相似文献
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采用宏观和微观等方法对服役过程中产生大量裂纹的大型阀体进行系统检验与分析,结果表明:阀体材料成分中个别元素偏离标准及铸件缩松、夹杂物多且缺陷尺寸过大是造成阀体产生裂纹的根本原因。阀体的工作条件促使材料发生脆化,加速了裂纹的产生与扩展。 相似文献
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分析了制动器夹钳的结构特点及工艺要求.通过MAGMAsoft软件对铸造工艺、充型、凝固过程进行了模拟,优化了浇注系统,使铸件缩孔、缩松等缺陷减少,球化石墨的大小和数量均匀.这能提高铸件质量,取得明显的经济效益. 相似文献
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分析了阀门铸钢件经常出现的裂纹缺陷的形成原因,从生产角度提出了防止和消除裂纹的工艺措施。主要强调以下几点:提高型芯的退让性.以减小收缩应力,将芯子做成中空结构效果明显;严格控制化学成分,特别是硫、磷等易形成低熔点共晶物的元素;细化晶粒,净化钢液,以提高抗裂性,加入稀土元素可以兼得;采用冷铁,适当提高浇注速度,在保证良好补缩的前提下减弱顺序凝固,使铸件局部实现同时凝固,减小热应力。 相似文献
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不锈钢阀体的铸造工艺 总被引:2,自引:1,他引:2
阀体的结构见图1,壁薄处23 mm,壁厚处65 mm(含加工余量和工艺补正量),材质为ZG1Cr18Ni9Ti.要求表面光洁,不允许存在气孔、缩松、裂纹等铸造缺陷,试验压力6.4 MPa,保持30 min不渗漏. 相似文献
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张建林 《特种铸造及有色合金》2010,30(4)
分析阀门外壳原铸造工艺产生缩孔、气孔、针孔和氧化夹渣等铸造缺陷的原因,针对这些缺陷,采取改变浇注位置、优化浇注系统,增加泡沫陶瓷过滤器、随形冷铁和随形冒口以及严格控制熔液质量等措施,基本上消除了铸造内部缺陷,铸件耐压测试合格率超过80%. 相似文献
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喷油嘴偶件是柴油机上的一对关键部件 ,由针阀和针阀体组成。针阀体的结构形状及尺寸如图 1所示。针阀体工作时主要受力部位是中孔和座面 ,同时喷油孔也受高压油的冲刷。长型针阀体中孔直径与孔深的细长比很大 ,视为深孔 ,喷孔直径又很小 (为0 .30mm) ,近似一端封闭的盲孔。如对它进行普通渗碳处理 ,渗层组织不稳定。特别是球头部分截面薄易渗碳 ,碳化物大量堆积形成网状从而降低了力学性能。工作时在外力作用下 ,产生沿晶开裂而失效。为了满足针阀体的性能要求 ,对其材料和热处理工艺都提出了很高的要求。长期以来 ,我公司针阀体选用 1… 相似文献