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蒋学良 《化学工业与工程技术》2003,24(2):38-40
对发生失效破裂的炉管进行了宏观形貌分析、断口形貌分析、金相分析、有限元应力分析等 ,得出导致炉管破裂的主要原因是炉管在制造过程中产生缺陷引起的应力集中和特定的腐蚀环境共同作用下产生应力腐蚀断裂。 相似文献
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1 裂解炉炉管的特点 大庆30万吨/年乙烯装置裂解炉,无论是轻烃炉还是石脑油炉,其主要特点都是操作压力低,烧焦频繁及使用温度高(管壁最高温度可达1100℃或更高)。裂解炉炉管内表面同介质之间存在着严重的高温氧化和渗 相似文献
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某石化公司乙烯车间裂解炉炉膛内辐射段炉管弯头处出现穿孔泄露。对失效炉管进行了宏观检验,采用直读光谱分析仪对失效管件进行了材质分析,通过扫描电镜(SEM)对失效部位进行微观形貌观察及其微区成分分析,并结合工艺过程对管件进行了失效分析。结果表明:清焦操作过程中的局部超温是导致管件失效的主要原因。 相似文献
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某厂乙烯裂解炉停车检修时,发现横跨段相关炉管开裂,对炉管缺陷部位进行宏观检查、成分分析、金相分析和扫描电镜断口分析,明确裂纹产生的原因,为该类设备的优化设计和稳定运行提供参考。 相似文献
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针对服役2个月的乙烯裂解炉管开裂情况,从材料成分、微观组织、断口形貌以及温差应力等方面进行分析,得出失效原因——局部超温导致材料劣化引起开裂,并提出了解决措施。 相似文献
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通过对裂解炉管进行宏观变形检查、化学成分分析、显微组织分析和力学性能分析等,找出炉管开裂的失效原因。结果表明:裂解炉管变形开裂的主要原因是由于该处实际使用温度偏高,因而造成渗碳和氧化较严重。氧化减薄使炉管膨胀蠕变,渗碳不均匀,由此造成炉管严重鼓胀变形直至开裂。 相似文献
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本文主要分析了乙烯装置裂解炉在日常操作中由于操作压力,裂解温度,炉管渗碳,炉管检修等操作过程中的控制不当导致裂解炉辐射段炉管破损的原因,并且针对各种原因提出了相应的对策。 相似文献
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燕山石化公司化工一厂30万吨乙烯装置的乙烷裂解炉辐射段炉管使用仅4万小时即发生严重蜗变损伤,这是很不正常的,笔者根据该炉的使用情况,对炉管结构、材料及设计等方面进行了比较详细的分析和计算,认为原炉管设计温度偏低是造成炉管过早发生蠕变损伤的主要原因。笔者通过对几种炉管设计及参数选取方法的分析比较,提出了自己的看法;并据此对该炉炉管重新进行了设计计算。现在,该炉已根据这一计算结果,更换了新的炉管.新设计的炉管的使用寿命还有待于实践的验证。 相似文献
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文章以SC-1裂解炉为研究对象,首先介绍了某企业运用该裂解炉生产情况,并对该设备进行了详细说明,其次对炉管情况进行了分析,内容主要包括设备参数、变形情况,最后围绕炉管变形原因及对策展开了讨论,指出致使炉管出现变形问题的原因较多,包括但不限于渗碳、蠕变等,要想将问题出现概率降至最低,关键是要酌情采取相应的解决措施,使炉管运行状态趋于稳定。 相似文献
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本文对氯乙烯装置的两台裂解炉辐射段SUS347HTB炉管进行了综合研究,包括对材料的化学成分分析、硬度测定、宏观检查、金相检查、高温持久强度等试验,并对炉管经长期使用后的材质损伤与性能退化进行了分析,对炉管剩余寿命进行估算,得出的结论已在实际生产中起到了指导作用,并产生了经济效益。 相似文献