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本文报道了针对中低水平放射性焚烧灰处理的水泥玻璃固化配方研究结果。以一种自制磷酸盐材料作为硬化剂,以水玻璃为固化基质进行了固化剂配方研究,并进行了固化体的性能测定。研究结果表明,当水泥玻璃固化剂的配方为:硬化剂,30±3%(wt);水玻璃,66%(wt);水泥,3±0.3%(wt);外加剂,1%(wt)时,所制得水泥玻璃固化体均匀密实,密度在1.8~2.5 g/cm3间,28 d的抗压强度≥10 MPa;对85Sr和134Cs,第42天的浸出率均≤1.5×10-4cm/d。焚烧灰经过造粒水泥玻璃固化后,固化体的减容系数(焚烧灰造粒固化后固化体的体积与焚烧灰的体积比)为0.56,减容效果好,性能优于水泥固化体。 相似文献
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本文进行了三种类型模拟中放废液水泥固化体的撞击试验,研究了撞击能量、固化体组份和形状对碎粒尺寸分布的影响,估算了单位撞击能量所增加的表面积(A/E)值。 相似文献
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自行研制了辐解气体收集器,对该收集器进行了密封性检验,并利用检验合格的收集器及气相色谱对废树脂水泥固化体的耐γ辐照试验及辐解气体进行了检测.实验结果表明:当累积剂量为106 Gy时,可检测到6种辐解气体,其中H2占34.77%-49.75%.因此,当放射性废树脂及放射性废树脂水泥固化体贮存和处置时,必须关注贮存与处置期... 相似文献
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生物废物灰化后灰分的水泥固化 总被引:1,自引:1,他引:0
本文报道了生物废物灰化后灰分的性质及其水泥固化配方的研究结果,给出了以大同525^#普通硅酸盐水泥为固化基材的固化工艺相图、最佳固化配方以及灰分水泥固化体性能的测试结果。 相似文献
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水泥固化体的非饱和浸出实验 总被引:2,自引:5,他引:2
采用自行研制的非饱和浸出实验装置,用石英砂作蓄水介质,将8种规格(体积在40.2-16945.5cm^3之间)的水泥固化体试块置于密封容器中,进行了非饱和浸出实验。实验的含水量系列有5种,在0.15-0.40之间。非饱和浸出实验结果表明,在固化体试块体积≤4586.7cm^3时,累积浸出份额F随固化体周围介质含水量θ的增加而增大,例如,含水量在0.35和0.15时,不同体积固化体其360d的累积浸出份额之比在1.24-1.41之间;累积浸出份额随固化体体积V的增大而减少;含水量较高时的浸出实验结果接近于饱水浸出实验结果;历时1年的浸出实验显示,固化体试块的最大浸出深度约为2.25cm;另外,浸出实验中间取样与否,对最后的累积浸出份额影响不大。 相似文献
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含水量对水泥固化体中核素浸出影响的实验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
为了研究蓄水介质中的不同含水量对固化体中放射性核素浸出规律的影响 ,以石英砂作为蓄水介质 ,进行了周围介质不同含水量对固化体中放射性核素浸出性能的影响实验。实验结果表明 ,周围介质中含水量差异对浸出实验结果有较大的影响。对于1 5 .5cm× 1 6.6cm(体积为 3 1 1 3 .4cm3)的固化体 ,周围介质中含水量为 1 5 %、2 5 %、3 0 %、3 5 %、40 %时 ,经 3 60d浸出实验 ,其累积浸出份额分别为1 3 .6%、1 5 .3 %、1 7.3 %、1 8.4%、1 8.6% ;介质在饱和含水量状态 ( 3 5 % ) ,与在水中的累积浸出份额具等同性 ;固化体中核素的浸出发生在沿径向从表面向内深 2 .2 5cm的范围。 相似文献
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研究了作为放射性废液的水泥固化体金属包装材料的A3碳钢在实验地大气、水泥固化体和腐蚀液中的腐蚀情况。用失重法测定了A3碳钢的腐蚀速率。在样品表面涂敷不同的涂料(环氧树脂、丙烯酸(PUR)瓷漆、丙烷醚树脂和钛白漆等),比较其耐腐蚀性能。实验结果表明:A3碳钢在贮存地大气和水泥固化体中的腐蚀速率小于10-3mm·a-1,在腐蚀液中小于0.1mm·a-1;腐蚀液的pH值对A3碳钢的腐蚀速率有影响;涂料中的钛白漆耐蚀性能优于其它涂料。用A3碳钢作水泥固化体金属包装材料可以满足暂存条件的要求 相似文献
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模拟低中放废物水泥固化体在地下水中浸出性能的研究 总被引:2,自引:2,他引:2
本文采用国家标准方法 ,对硝酸钠、偏硼酸钠和阳离子交换树脂三种模拟低中放废物水泥固化体在浅地层处置环境地下水中的浸出性能进行了实验研究。实验结果表明 ,浸出实验第 42天时 ,硝酸钠、偏硼酸钠和阳离子交换树脂三种模拟废物水泥固化体中 90 Sr的浸出率分别为 1 .5× 1 0 - 6、8.9× 1 0 - 6和 6 .5× 1 0 - 6cm/d,1 37Cs的浸出率分别为 4.5× 1 0 - 6、1 .3× 1 0 - 6和 1 .4× 1 0 - 5cm/d,均优于标准要求。按浸出结果计算了三种模拟废物固化体中 90 Sr和 1 37Cs的扩散系数 ,可作为低中放废物浅地层处置安全评价研究的源项参数 相似文献
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模拟高放废液钛酸盐陶瓷固化体的浸出影响因素研究 总被引:6,自引:2,他引:4
本文采用MCC-1静态浸出实验方法对动力堆模拟高放废液钛酸盐陶瓷固化体浸出影响的因素进行了研究。实验表明,钛酸盐陶瓷固化体的浸出过程是一个受许多因素影响的复杂过程,浸出时间、浸出温度、浸出剂组成及pH值等都会对包容核素的浸出率产生一定的影响。在本实验范围内,钛酸盐陶瓷固化体的浸出率与浸出时间之间可以用经验方程lnR=a+blnt(R为浸出率,t为浸出时间,a、b为常数,浸出剂为去离子水,浸出温度为90℃,浸出时间为3~28d,浸出率为Cs、Sr、Mo、Ba的元素浸出率及固化体的质量浸出率)来描述。浸出温度对固化体浸出性能的影响程度表现在浸出过程的表观活化能上,钛酸盐陶瓷固化体质量和各元素浸出过程的表观活化能仅约为10~20kJ/mol,小于硼硅酸盐玻璃固化体。 相似文献
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本研究采用普通固体废物块冲击试验装置,对两种组分模拟高放废物玻璃固化体进行了冲击试验,研究了冲击能量、固化体组分对碎粒粒径分布的影响,估算了单位撞击能量所增加的表面积值,以建立玻璃固化体抗冲击性能的测试试验方法。 相似文献
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研究了模拟高放废液加入NiSO4和K4[Fe(CN)6]预处理经碱矿渣水泥固化后Cs+的抗浸出性能.实验结果表明,NiSO4与K4[Fe(CN)6]反应生成的亚铁氰化钾镍在很宽的酸度、温度范围内对铯的离子交换是个较快的过程,且选择性高、稳定性好;经预处理的废液碱矿渣水泥固化体的抗Cs+浸出性能得到明显提高采用GB 7023-86方法,在25 ℃,第42 d,Cs+浸出率为未经预处理的固化体的3.24%,达到10-6 cm*d-1;采用MCC-1方法,90 ℃,第28 d,Cs+浸出率为未经预处理的4.85%,达到10-4 g*cm-2*d-1. 相似文献
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高放废物处置库系统性能评价内容及方法 总被引:2,自引:0,他引:2
高放废物处置库系统性能评价研究对确保高放废物处置库的长期安全运行具有重要意义,本文介绍了高放废物处置库系统性能评价的内容及方法。 相似文献