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叙述了R201-1EPS反应釜的几次失效情况,并从设计、材质、结构和受力情况等方面进行了全面分析,找出了R201-1EPS反应釜失效的原理,提出了可行的修复方案,为该釜长周期运行提供了保证。 相似文献
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1984年,某炼油厂的一台压力容器破裂了.引起一场爆炸和火灾.它的破裂是沿着一条为裂纹延伸分布而弱化的界面,位邻于一条修补过的,用以连结新换筒节与容器本体的焊缝.这些原有的裂纹始发于受氢应力开裂作用后的显微组织硬化区域.它们由于氢诱导逐级开裂的作用而长大,穿入器壁,当其最大深度超过壁厚的90%时.其残余部分破裂,结果裂缝穿透,长达800mm在氢脆作用下,容器的钢材强度几乎减弱了2:3.因此;在35WPa的操作,引起容器的最终爆破. 相似文献
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从开挖原因、开挖检测结果和适用性评价结果三个方面,分析了43道含裂纹缺陷油气管道环焊缝的特点和规律。分析结果表明,43道裂纹焊缝中,黑口、三口和变壁厚口的比例为72%,抽检发现存在裂纹的焊口的比例为23%。其中20.9%的裂纹位于管道底部6点钟位置,除此之外,分别有39.5%和37.2%的裂纹位于管道顶部和管道侧面。这些环焊缝裂纹形成的主要原因是环焊缝焊接时没有按照标准规定的焊接工艺进行焊接。推荐主要采用RT、UT和MT检测方法或者采用TOFD和PAUT检测方法进行环焊缝无损检测。最后,在现有标准的基础上,提出了环焊缝修复方法。 相似文献
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广州石油化工总厂炼油厂脱硫装置干气吸收塔,由于硫化氢应力腐蚀,使用20年后,在焊缝及其热影响区产生了不少裂纹。1997年,对已知裂纹进行了处理,并根据CVDA—1984“压力容器缺陷评定规范”进行了安全评定。检修后投用一年多,未发现异常情况。 相似文献
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结合润滑油加氧鹱置空气预热器的使用,简要介绍了热管式空气预热器的结构及工作原理、热管的结构及工作原理,阐述了几种类型热管失效的一般原因及失效的工业检测方法,并对润滑油加氢装置的热管式空气预热器的失效进行了工业检测。最后对空气预热器的修复进行了总结。 相似文献
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中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司1.2 Mt重油催化裂化装置能量回收系统的三级旋风分离器单管出现了严重磨损和脱落情况在检修时间紧迫、单管备用量不足的情况下进行了应急补救性修复.修复后的三旋在保证其分离效率的状态下重新投入运行,确保了装置按期开工.该修复技术可为国内其它炼油厂紧急修复三旋装置提供借鉴. 相似文献
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某管线施工现场钢管水压失效原因分析 总被引:2,自引:1,他引:1
国外某原油输送管线的一段钢管在进行水压检测时出现了钢管破裂漏水,对该X65级螺旋埋弧焊管的失效部分进行了实物取样、解剖,从外观形貌、射线检查、金相检测、断口扫描、疲劳断口类比等方面进行了分析,得出了钢管失效的原因。通过对失效钢管的分析说明,钢管生产制造过程控制及运输过程控制对保证产品质量意义重大。 相似文献
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氨厂大型CO_2吸收塔因腐蚀而使塔壁大面积减薄,并有深坑,被判报废。笔者用实际应力测定法为厂家提供了继续使用及修理的依据,挽救了该大型设备使其不致报废。 相似文献
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周苗银 《石油化工腐蚀与防护》1993,10(2):20-24
本文以燕化公司500m~3液碱贮罐泄漏失效为例,根据贮罐裂纹特征及检验结果,全面地分析了液碱浓度、温度、应力、热处理、合金元素等有关失效的影响因素,并论述其失效机理,提出了防止措施。 相似文献
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介绍了焦炭塔底部进料管线腐蚀开裂情况,对开裂部位进行了外观检查。弯头断裂失效部位发生在环焊缝附近区域,且沿周向开裂,裂纹平直,而裂纹扩展方向与焊接断面基本一致。对开裂部位弯头取样,进行化学组成及金相热应力分析和硬度测试,对腐蚀产物进行化学组成分析。根据生产工艺、介质组成和分析结果确定了失效的主要原因:随着装置原料劣质化,经过10 a运行后,管线高温硫腐蚀加剧,降低了管线的承载力;由于焊缝处存在异种钢的焊接,所使用的309不锈钢导热系数较321不锈钢略小,加之前者的外壁温度又低于后者,使309钢产生较大的轴向拉伸引力,导致焊缝处存在热应力、焊接残余拉应力,在高温硫腐蚀和异种钢焊接的共同作用下导致了焊缝开裂。 相似文献
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以大庆I-130型钻机所配套ZP7-520型转盘为例,对其薄弱环节调整装置的失效进行具体分析,并提出相应的修复措施,此法也可推广到类似结构的转盘修复中。 相似文献