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用含氮树脂砂生产铸钢件气孔成因的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本研究用含氮自硬呋喃树脂砂芯,考察了树脂中的含氮量、树脂加入量,浇注温度,钢种以及截面厚度等因素对铸钢件生成皮下气孔的影响.结果表明:1)树脂砂中树脂含氮高及树脂加入量多,使碳钢件产生气孔的几率最大,其程度也严重,2)高氮树脂砂并不使高锰钢产生气孔,但低,中碳钢却产生气孔,其中低碳钢更严重;3)在中等浇注温度(1550~1590℃)铸件气孔很少;而浇注温度过高(>1600℃)则气孔较多;浇注温度过低(≤1520℃)气孔趋于严重. 相似文献
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通过高频感应炉冶炼试验研究了冶炼工艺、合金元素对铸钢中氮含量的影响。结果表明,冶炼工艺和合金元素含量对铸钢中氮含量影响较大。氮化铬铁合金呈颗粒状且尺寸为2~4 mm时,氮气溢出量小;增加高温相变区冷却速率可减小氮气逸出,增加铸钢中氮含量;减少搅拌和熔炼时间可增加铸钢中氮含量。通过修正合金元素对铸钢中氮的相互作用系数,建立了常压熔炼Mn-Cr系高氮奥氏体不锈钢的氮含量预测模型(w_(Mn)=11.8%~20.7%,w_(Cr)=16.5%~27.5%,w_C≤0.330%;常压熔炼,熔炼温度为1 550~1 600℃),氮含量的预测结果与实测值吻合较好。 相似文献
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在连铸不锈钢时,当钢水中的氮含量高于200ppm时,连铸坯易出现气孔。为此,加拿大冶金技术试验厂对此进行了研究。研究发现,在电炉炼钢过程中,碳的强烈沸腾或氩气搅拌可使钢水中的氮含量降低,但降低速度较慢,通常为3~5ppm/min;而在感应炉中去除钢中的氮是不容易的,因为在冶炼中所使用的返回钢是氮的主要来源,因 相似文献
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高氮不锈钢的开发及其机械性能 总被引:1,自引:0,他引:1
日本物质和材料研究所于 1 997年开始进行日本超钢铁开发计划 (STX2 1 )中“耐海水腐蚀不锈钢的开发”工作。这种不锈钢开发方针是不增加过多Cr、Mo、Ni元素 ,以无Mn并添加N元素及材质高度清洁为目的 ,开发耐海水腐蚀节省资源型不锈钢。为此开发出氮气加压式ESR(电渣重熔 )熔化装置 ,成功地试制出高N不锈钢。添加N不锈钢的熔炼在新开发加压式ESR熔化装置进行 ,钢锭重 2 0kg。氮气最大压力5MPa ,电极是用SVS31 6L钢和 2 3%Cr - 4%Ni -2 0 %Mo为基经真空冶炼制作电极。以氮气将FeCrN粉末均匀充填在内… 相似文献
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针对高氮奥氏体不锈钢焊接过程中由于N元素逸出引起气孔、导致力学性能恶化的问题,利用相图计算软件设计并制备了含氮量为0.35%和0.85%两种奥氏体不锈钢焊丝,系统地研究了氮含量和焊接电流对高氮钢焊缝气孔倾向性、微观组织以及力学性能的影响规律. 结果表明,高氮钢焊缝气孔倾向和力学性能与焊接电流、焊丝氮含量密切相关:随着焊接电流增加,氮含量0.35%的高氮钢焊缝抗拉强度和断后伸长率均增加,未出现气孔;而氮含量0.85%的高氮钢焊缝具有很高的气孔倾向,抗拉强度和断后伸长率变化不大,当焊接电流增大到一定值后,气孔倾向性明显降低. 相似文献
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一、前言电渣重熔00Cr17Ni6Mo不锈钢(成份见表1),当采用电弧炉冶炼的电极时,重熔后钢中氮含量比重熔前一般只增加10%左右,尚能满足技术条件中有关氮含量的要求。但若重熔真空感应炉钢制备的电极时,氮含 相似文献
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本文概述了西德、奥地利、日本、美国和苏联在制造高氮钢方面的技术,包括开式感应炉、加压感应炉、真空电弧重熔炉、等离子体电弧炉、加压电渣重熔(加高氮合金料、采用高氮重熔电极以及SKK电渣重熔方法三种),列出了计算氮溶解度的公式,为我国开发高氮18-18钢护环提供了参考. 相似文献
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为揭示氮及其含量对Cr-Mn-Mo奥氏体不锈钢物理和化学性能的影响,冶炼了以18Cr14Mn3Mo钢成分为基础的不含氮和含0.42%、0.59%及0.77%N(质量分数)的试验用钢。钢锭锻造后进行了1 100℃×1 h水冷固溶处理。检测了4种钢的平均线膨胀系数、导热系数、比热容、自腐蚀电位和耐晶间腐蚀性能。结果表明:不含氮的钢的平均线膨胀系数远小于含氮钢的,不同含氮量的钢的线膨胀系数无明显变化;钢的导热系数随着含氮量的升高而减小,含氮量(ω(N))与导热系数(λ)的关系式为λ=17.23-6.72ω(N);不含氮的钢的比热容为0.466J/(g·K),含0.42%N钢的为0.479 J/(g·K),含0.77%N钢的为0.446 J/(g·K);不含氮的钢的自腐蚀电位小于含氮钢的,为-0.175 V,不同含氮量的钢的自腐蚀电位差别不大,含0.59%N钢的耐晶间腐蚀性能最佳。 相似文献
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采用在感应炉炉底吹入氮气的方法熔炼超低碳不锈钢。结果表明,在1600—1700℃条件下,吹氮量为0.2—0.4Nm3/min·t,10—30分钟可使钢中碳降至0.005-0.02%,铬的回收率可达95%左右。同时可使钢中氮降至0.05%,钢中氢降至4ppm以下。试验中发现,采用弥散型透气砖具有气泡小而均匀的特点,比直通式和狭缝式透气砖更适用于本工艺。 相似文献
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用等离子氮弧冶炼不同氮含量的铬锰不锈钢,其耐腐蚀性能用动电位扫描、电化学阻抗等方法测试,并与1Cr18Ni9不锈钢作比较,结合显微组织分析耐蚀原因。实验结果表明含氮钢的耐蚀性普遍好于1Cr18Ni9不锈钢。随钢中含氮量增加,奥氏体组织扩大,耐腐蚀性能提高。当含氮量达0.74%时形成完全的奥氏体相。经阳极极化后,含氮钢表面的腐蚀层中奥氏体相比原基体的扩大,膜致密,耐腐蚀性能远远高于原基体。 相似文献
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