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我厂碳化循环水自运行以来,因碳化塔铝水箱多次结垢,严重影响了生产,每年仅结垢水箱即多达六十余节,消耗资金三十万元,为了增收节支,我们于1988年12月对该系统进行了全系统闭路清洗除垢,效果良好,碳化塔温由原来的42℃降到34℃(夏天统计数据),月增产碳铵15吨,而每次投资仅几千元。我厂又将该方法应用于以前替代下来的结垢水箱的清洗,一年即可节约资金二十 相似文献
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<正> SH-904工业铝盐酸酸洗缓蚀剂是化工部为解决氮肥厂铝管碳化水箱结垢问题,下达给陕西省化工研究所的专题科研项目。1985年通过部级技术鉴定,并在我厂投入工业生产。三年多来,产品已销往全国十八个 相似文献
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生产碳酸氢铵的碳化车间,每年都要换下两百多只废铝水箱。为了回收这些废铝,我们一个熔炼铜的焦炭炉改造成利用我厂生产废气为燃料的化铝炉。作到了水箱整体入炉陆续熔化,并把熔化的一部分铝液浇铸成新的水箱栅板,其余的铸成铝锭出售,有效地解决了这些废水箱的熔化和回收问题。以下是我厂使用的熔铝设备 相似文献
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SH-904工业铝盐酸酸洗缓蚀剂(以下简称SH-904),已于1985年7月10日通过化工部技术鉴定。本文主要从应用研究的角度,简要报导SH-904在工业酸洗考核中的缓蚀性能、生产装置、酸洗工艺、酸洗效果及以酸洗后的经济效益。一、前言在一些以河水为冷却水源的小化肥厂,由于泥沙、水垢等结在铝管内,不同程度地影响铝水箱的换热效率,造成原料、动力消耗增高。因此,及时有效地清洗碳化水箱结垢,是提高经济效益的关键之一。 相似文献
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<正> 我厂多年来的碳化水箱泄漏问题一直是个头痛问题.因水箱经常泄漏,两氨较难平衡,化肥产量一直偏低.针对以上问题,我通过对100只水箱的跟踪分析,找出了原来水箱设计的不足之处.通过改进后使用寿命由原来的6个月提高到现在的3年以上.从而使我厂的化肥生产工况得到了稳定,产量上了一个新台阶. 相似文献
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我厂为5000吨型的小合成氨厂,碳化塔有四台,直径1.6米,高9.8米,单系统生产时使用三台轮换作业,塔冷却面积180米~2,碳化付塔直径1.2米/1.6米,高12.5米其上部为回收清洗段。老系统正常生产时为一主一付单塔串联。系统压力为11~11.5公斤/厘米~2。我厂老系统是三炉((?)2260)八机(L3.3~15~(17)/320)规模,碳化系统仍为原设计,只有碳化水箱由钢管改用铝管,79年实际产氨17318吨,单系统日产碳铵在225吨左右。要提高产量,使碳化能力提高是个重要方面,碳化能力的提高,关键在操作和具有足够 相似文献
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我厂为8000吨NH_3/年的小厂,采用加压碳化流程,碳化塔水箱是铝制的。铝是一种较活泼的金属,容易被空气中的氧所氧化,使铝的表面形成一层致密的氧化铝薄膜,其化学性质非常稳定。实验表明,稀盐酸很难破坏这层氧化铝薄膜。所以在用稀盐酸冲洗水垢时这层薄膜保护铝不会被盐酸所腐蚀。稀盐酸的浓度根据结垢的厚薄按下表配制。在酸洗过程中,因水箱的蛇形弯管较多,为提高酸洗效果,使酸溶液不断搅动,我们采 相似文献
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<正> 在碳铵生产中,为了防止碳化塔水箱结垢,除采用稀硝酸酸洗外,我们试将变换热水饱和清洗塔排放的含碳酸的废水,加入碳化工段上水总管一部分,和冷却水一并加入碳化塔水箱,边生产,边除垢,取得满意效果。这是由于把含有碳酸的水加入水箱后,碳酸和钙、镁的正碳酸盐反应,生成了易溶 相似文献
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我厂是由法国引进的大化肥装置。在79—80年两年运行中,换热器锈蚀、结垢和生物粘泥十分严重,影响传热效率,致使大机组表面冷凝器真空度普遍下降,威胁安全生产,并多次被迫停车进行清洗。尽管后来改进了水稳剂配方,结垢情况有所改善,解决 相似文献
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我厂氨吸收岗位因水冷排管结垢,冷却效果降低,夏季制得浓氨水温度都在70多度,有时达80多度,严重影响化肥生产。为了降低氨水温度,我厂1980年5月制造了一台钢管焊接氨水冷却器,由于氨水的腐蚀,使用不到六个 相似文献
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<正> 我厂为三版修改设计5000吨/年合成氨常压碳化流程。变换气经3L—20/3.5型低压机送碳化系统。1974年以后,以碳化煤球为原料,变换气经碳化煤球系统后进入碳化系统,出现主、副塔出口气体带液问题。1980年,我厂由5000吨氨/年改造成10000吨氨/年,原中1600碳化塔没有更新,其带液现象更加严重。据统计,1980和1981年因碳化塔严重带液而停塔清洗达七次,影响低压机开机392台时,因带液而使原料气中CO_2严重超指标减量生产达278次,影响低压机开机894台时。 相似文献
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我厂碳化车间的冷却用水是由水场来的2公斤/厘米~2深井水,经过二台10Sh—6型离心水泵加压至5~6公斤/厘米~2送到碳化塔和综合塔的冷却水箱。在正常满量生产时碳化气量为24000米~3/时,所需冷却水量一般(室温20℃)为350米~3/时左右。根据增产节约的指示 相似文献
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我厂煤气发生炉是以碳化煤球为主要原料,生产过程带出物较多,加大了集尘器的负担,有限的集尘器容积无法容纳过多的尘灰,气体通过系统时阻力增大,需停炉进行人工扒灰,影响了化肥的连续性生产,每台每天停炉时间约20min,四台炉子每天清灰时间约80min,按现有每台炉子每小时产半水煤气2750m~3计算,一天就少产化肥4.67t。且扒灰劳 相似文献
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我厂系采用上海设计的VSH—XB版图纸。77年8月份建成投产。投产后全厂供水紧张,为节约深井水,去年6月份砍掉碳化清水泵,改由变换冷却水泵供水。生产至今一直正常,未发生事故。原碳化清洗塔采用一次水,要求水温24℃。我厂采用深井供水方案,一般水温18℃左右。经碳化主塔、吸氨冷却排管后,夏天水温23℃~24℃,冬天水温21℃~22℃。此水能满足清洗塔用水要求。在生产正常情况下,二氧化碳和氨基本平衡,变换 相似文献