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衡阳钢管厂φ76mm 连轧管机组是我国于70年代自行设计制造的连轧管试验机组。因计划变动曾为鞍钢库存设备,后调给衡阳钢管厂安装试用。在上级领导部门和有关兄弟单位的大力支持和帮助下,经过了对设备的全面检查和复修,精心施工、安装和调试,终于在1990年5月18日试轧成功,为该厂今后建设大型连轧管机组提供了有益的经验。φ76mm 连轧管机组的建成投产,一方面可为该厂冷拔机组提供规格合理的管料,减少冷拔道次,提高成材率,节约能源,降低成 相似文献
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天淮项目位于江苏省淮安市,是天津钢管集团股份有限公司与沙钢集团淮钢特钢有限公司合资建设的目前世界第一条Ф508mmPQF三辊连轧管机组无缝钢管生产线。穿孔机是该生产线的核心设备,已于2012年4月下旬使用中450mm规格管坯成功地进行了穿孔机的热负荷试车;5月28日该PQF三辊连轧管机组热负荷试车一次成功,标志着项目建设取得了关键性进展。 相似文献
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衡阳华菱连轧管公司1号热处理生产线,由中冶赛迪工程技术股份有限公司设计,2006年1月动工兴建,2006年5月淬火炉热试成功,2006年7月10日全线热负荷试车成功,2006年7月23日正式投入生产。 相似文献
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针对Assel轧管机组等斜轧机组生产的DIS值较大的薄壁毛管、荒管内表面螺旋道缺陷比较严重的问题.在借鉴他人经验的基础上,提出在穿孔机或者斜轧管机出口侧设置“第2机架”,通过斜轧连轧减轻或消除斜轧钢管内表面螺旋道,达到改善钢管内表面质量的设想。“第2机架”的设计可借鉴旋转定径技术,也可将旋压环形轧机或者松棒机作为“第2机架”。 相似文献
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发展我国的无缝钢管连轧设备 总被引:7,自引:0,他引:7
连轧管机组近几十年因其具有产量高、轧管质量好等优点而得到快速发展。介绍了我国连轧管设备的现状和“九五”期间有关连轧管机的研究成果。指出了按照钢管规格组距建设适应市场的专门化机组以期形成有经济规模的生产力,是我国连轧管机组的发展方向。 相似文献
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<正>2012年8月7日,衡阳华菱钢管有限公司Ф180mm三辊连轧管机组成功生产出Ф73.05mm×5.51mm小直径油管,这标志着该机组产品规格组距的拓展取得了新的突破。自Ф180mm三辊连轧管机组成功开发125mm孔型以来,该机组生产钢管的最小外径为88.9mm。此次,技术人员通过对Ф73.05mm×5.51mm规格37Mn5油管的生产工艺进行充分论证,并对连轧管机、定(减)径机机架减径量进行反复调整,使得试生产一次成功。Ф180mm三辊连轧管机组轧制产品规格范围的成功拓展,将使该机组的市场竞争力进一步增强。 相似文献
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<正>2012年5月25日,衡阳华菱钢管有限公司在Φ180mm PQF连轧管机组上成功试轧出37Mn5Φ88.9mm×6.45mm油管、L80-13Cr平端不加厚油管,这标志着该机组125孔型开发及13Cr产品研发取得圆满成功。125孔型的成功开发,拓宽了衡阳华菱钢管有限公司Φ180mm PQF连轧管机组的生产组距;13Cr产品的研发,更代表着该机组具备了高硬度高合金钢的生产能力,为该公司打造了新的效益增长点。 相似文献
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2006年2月,俄罗斯钢管冶金公司从英国引进的“WAMSB/2-trak”型连轧管机轧辊堆焊机在该公司下属的伏尔加钢管厂1号机修车间建成投产。这台轧辊堆焊机是专门为修复中426mm连轧管机的轧辊而引进的,也是俄罗斯建设的第1台连轧管机轧辊堆焊机,此前俄罗斯没有类似的堆焊设备。为伏尔加钢管厂中426mm连轧管机配置现代化的轧辊堆焊机是俄罗斯钢管冶金公司对该厂无缝钢管生产系统进行现代化改造的重要组成部分之一。 相似文献
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为提高俄罗斯钢管冶金公司塔干罗格钢厂生产石油用无缝钢管的质量和产量,俄罗斯钢管冶金公司近日同德国SMS Meer公司签订了为塔干罗格钢厂引进1套新型连轧管机组的合同。由此,德国SMS Meer公司研制的新型连轧管机组将首次进入俄罗斯市场。 相似文献
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<正> 1.宝钢连轧管机组建设概况连轧管机经过漫长的发展过程以后,从六十年代开始,工业发达国家相继建设了一大批现代化的连轧机。这一异乎寻常的发展,立即引起了我国从事钢管工业的有关方面的注意。1977年11月国家决定在宝山钢铁总厂内建设一套产量50万 t 的连轧管机组,重点生产油井管、高压锅炉管等产品,经过两年的筹备,于1979年与曼内斯曼-德马克公司签定了引进合同,1980年正式动工兴建,1985年 相似文献
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关于连轧管机组几个工艺问题的讨论 总被引:1,自引:1,他引:0
目前连轧管机组已成为我国无缝钢管生产的主力机型。就连轧管机组管坯加热炉炉型的选择、脱管/定径工序的分、合布置问题,对比分析了国内外连轧管机组的异同,并设想在限动芯棒上增加导向段以降低生产运行成本;提出了有关应用热送热装、控制冷却等技术节约能源、提高产品质量的想法。特别指出:使用环形炉加热管坯不应该是连轧管机组的唯一选择。 相似文献
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Φ100mm三辊连轧管机组荒管“划伤”缺陷分析及对策 总被引:1,自引:1,他引:0
针对Φ100mm三辊连轧管机组荒管外表面容易出现金属"划伤"缺陷的问题,在分析成因的基础上,通过重新分配穿孔与连轧工艺的变形量,优化连轧管机孔型,针对不同规格毛管设定各机架速度制度,更换磨损严重的机架下楔块等措施,有效地减少了"划伤"缺陷的产生。 相似文献