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相似文献
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1.
在金精矿焙烧氰化工艺中采用一种新型试剂代替碳酸钠作为碱度调整剂,该试刑成本低。用量小,不腐蚀设备,不影响锌粉置换工艺,处理1t金精矿的成本可降低25元以上。  相似文献   

2.
李中宇  刘乃超 《黄金》2000,21(10):32-35
该工艺是在有色金属冶金的基础上,首创低温焙烧预处理全湿法多金属冶炼工艺,成功地实现了贵贱金属的分离,直接生产出高质量的金、银锭,纯度在99.9%以上。金、银的综合回收率达到99.95%以上,同时,能生产出铜、铅等金属,而且具有投资少、成本低的特点。  相似文献   

3.
难浸金精矿低温成型焙烧-氰化浸出新工艺试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
孟宇群  王隆保  吴敏杰  宿少玲 《黄金》2001,22(12):26-31
通过热应力和热力学破坏,利用包裹金矿粒内部缺陷,诱发裂纹裂隙生成,或利用沿晶间和相界的腐蚀氧化而产生浸出剂作用通道,在低温低氧势和低硫氧化率下,达到获得高的金氰化浸出率的预处理目的。  相似文献   

4.
《黄金科学技术》2010,18(2):66-66
本发明涉及一种生物氧化-焙烧-氰化提金工艺,属于冶金工艺类。它是把生物氧化技术和低温焙烧技术相结合的工艺方案,先利用生物氧化工艺,使被包裹的微细粒金充分裸露解离;再对氧化渣采用低温焙烧,除去矿石中的有机碳,彻底解决了后续氰化作业中吸附劫金的问题,同时也避免了低熔点氧化物对金的二次包裹,2种预处理工艺的有机结合,为金的氰化浸出提供了有利条件。优点在于:一是金的浸出率显著提高,从常规的0.66%提高到95.82%;二是极大地减轻了对环境的污染。  相似文献   

5.
金精矿焙烧氰化工艺中新型调整剂的研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
在金精矿焙烧氰化工艺中采用一种新型试剂代替碳酸钠作为碱度调整剂,该试剂成本低,用量小,不腐蚀设备,不影响锌粉置换工艺,处理1t金精矿的成本可降低25元以上。  相似文献   

6.
提高金、银、铜回收率的焙烧-氰化试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
薛光 《黄金》2002,23(5):26-28
提出了一个在金精矿焙烧-氰化工艺中提高金、银、铜浸出率的焙烧方法。该法基于在金精矿中加入一定量的碳酸钠进行焙烧,可有效地提高金、银、铜的浸出率。经含硐、砷不同类型金精矿验证,银的回收率可提高30%以上,金、铜的回收率也有所提高。新焙烧方法具有不增加设备、成本低、简单易行等特点。  相似文献   

7.
薛光  任文生 《有色冶炼》2007,36(3):44-49
叙述了我国金精矿焙烧-氰化浸出工艺自主创新和技术进步的历程,对目前生产中存在的问题进行了探讨,展望了该工艺的发展方向。  相似文献   

8.
含砷金精矿焙烧-氰化浸取金、银的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
薛光  唐宝勤  于永江 《黄金》2007,28(7):38-39
研究了含砷金精矿焙烧-氰化浸取金、银的新工艺方法.该方法是在含砷金精矿焙烧时加入一定量的硫酸钠,可大幅度提高金、银的氰化浸出率.试验结果表明:对于砷质量分数为0.45%的金精矿,在焙烧时加入矿样量4%~5%的硫酸钠,可使金、银的氰化浸出率分别达到95%和60%以上,比原工艺方法分别提高5.0%和40%以上.  相似文献   

9.
薛光  于永江 《黄金》2008,29(1):40-41
进行了从含砷金精矿二段焙烧酸浸渣中氰化浸出金银的工艺试验研究.研究表明,采用RMD对含砷金精矿的二段焙烧酸浸渣进行预处理,可除去大部分砷和部分铅,使金、银的氰化浸出率比常规工艺分别提高4.51%和51.30%,其经济效益显著.  相似文献   

10.
复杂金精矿焙烧-氰化浸取金银的研究与生产实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
王洪凯  马科友  吕久吉 《有色矿冶》2010,26(3):32-33,37
本文针对成分复杂金精矿的特点,采用焙烧-氰化浸出工艺,通过实验研究了铜、硫、碳和砷等元素对氰化过程的影响,并在生产上对金精矿焙烧-氰化浸取金银技术进行了改进,使复杂金精矿中金银的浸出率得到明显提高,并获得了可观的经济效益。  相似文献   

11.
难浸金矿氰化预处理工艺的进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
高起鹏 《有色矿冶》2004,20(4):26-29
就国内近年来发表的难浸金矿氰化预处理工艺进展情况进行总结介绍,并略加评论,为难浸金矿氰化达到最优化的技术经济指标提供保证,为提高难浸金矿氰化浸出率提供研究和处理方向。  相似文献   

12.
酸浸提高金氰化浸出率的试验研究   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
对于含砷较高的金矿,在研究和生产实践中多采用二段焙烧技术进行预处理,通过除砷和除硫来获得较高的金浸出率。如何通过采用更低成本的预处理方法来进一步降低尾渣的含金量,是目前研究和生产实际中亟待解决的技术难题之一。在对某二段焙砂进行化学分析、矿物组成及金赋存状态分析的基础上,进行了强酸浸出提高金氰化浸出率的试验研究,着重探讨了磨矿粒度、浓硫酸用量、浸出温度和浸出时间对金氰化浸出率的影响。试验结果表明:在二段焙砂球磨1 h,每吨二段焙砂的浓硫酸用量为2 t,酸浸反应温度为95 ℃以及浸出时间为2.5 h的条件下,金的氰化浸出率可达97.86%。  相似文献   

13.
硫酸熟化法浸出焙烧氰化尾渣中的铁   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
焙烧氰化提金工艺产出大量的尾渣,为充分浸出尾渣中的铁,降低铁对金的包裹,采用硫酸熟化法对尾渣中的Fe2O3的分解进行了研究,主要研究了硫酸熟化过程中硫酸加入量对渣中铁的物相影响规律,浓硫酸加入量、熟化时间对铁浸出率的影响规律。结果表明:在100 ℃、浓硫酸熟化氰化尾渣1 h、硫酸与尾渣质量比0.6时,渣中铁的浸出率达到82.64%,主要是熟化过程中渣中难溶的Fe2O3转变为易溶的HFe(SO4)2?4H2O所致。  相似文献   

14.
含砷、锑、碳难处理金精矿焙烧氰化提金工艺研究   总被引:11,自引:5,他引:11  
镇沅含砷、锑、碳难处理金精矿直接氰化金浸出率小于 10 % ,采用常规焙烧 -焙砂氰化提金工艺金浸出率仅达到 73 2 % ,而采用先行除锑 ,再焙烧脱除硫、碳、砷的提金工艺方案 ,金氰化浸出率达到90 4 % ,同时锑可作为锑精矿外售 ,经济效益明显。  相似文献   

15.
研究了复杂金精矿焙砂酸浸—氰化工艺酸浸分铜工序铜浸出率,以及后续氰化过程金、银浸出率的影响。结果表明:在浸出温度363K、浸出时间3h、硫酸浓度1.0mol/L、搅拌转速300r/min、液固比4∶1的较优条件下,金、银、铜的浸出率分别为93.21%、83.25%、95.57%。硅酸盐包裹是造成银浸出率低的主要原因。无添加剂直接焙烧,氰化渣中硅酸盐包裹银占渣含银总量的60.30%;在焙烧过程中添加氢氧化钠可以有效降低硅酸盐对银的包裹,有效提高银的浸出率,氰化渣中硅酸盐包裹银仅占渣含银总量的27.56%。  相似文献   

16.
非氰浸金技术的研究及应用现状   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
由于氰化物具有剧毒性,故采用氰化法处理含金矿石时,对环境的污染比较严重。同时,对于复杂金矿石的氰化浸金效果差的问题,许多学者试图研究更理想且能够替代氰化提金的非氰浸出剂。非氰浸金法具有无毒性或毒性比氰化物小、浸出速度快和对某些杂质的适应性强等优点,使得该方法备受青睐。阐述了非氰浸金技术的研究进展及其应用现状,重点分析了硫脲法、硫代硫酸盐法、多硫化物和石硫合剂法、卤素及其化合物法,以及各方法的浸金工艺和优缺点,提倡开发更有效的无毒非氰浸金工艺,实现高效、环保且适合工业生产的目的。  相似文献   

17.
鑫汇金矿矿石为多金属硫化矿,同时含有一定的碳,采用浮选-金精矿氰化-锌粉置换-金泥湿法冶炼工艺流程,由于精矿中杂质含量较高,加上碳的“劫金效应”,金浸出较为困难。为提高矿石金回收率,在前期小型试验的基础上,经过充分论证,从2013年7月开始,在氰化生产流程中进行了历时6个月的GOLDOXTM纯氧浸出工业试验研究。从工业试验前后主要生产指标对比来看,氰渣中金品位降低了0.20×10-6,每年可增加经济效益80.8万元。该项研究成果对同类性质的黄金矿山企业具有一定的借鉴意义,将对纯氧浸出工艺在我国黄金行业的应用起到良好的示范和推动作用。  相似文献   

18.
19.
针对某氰化厂金精矿,为进一步提高氰化浸出率,采用常压富氧浸出工艺,进行了小型、半工业、工业3种规模的试验研究。小型试验结果表明,富氧浸出工艺能提高金浸出率0.30%;半工业试验结果表明,采用富氧浸出工艺后,金浸出速度明显高于空气浸出工艺组。通过3个月工业试验结果表明,与现场空气浸出工艺组对比,富氧浸出工艺能明显提高浸出速度,提高金浸出率0.18%,浸渣中银品位降低5×10-6~6×10-6,年增加经济效益490.10万元,取得了良好经济技术指标,该研究成果为在黄金企业推广应用提供借鉴,推动了氰化浸出技术的发展。  相似文献   

20.
某金矿石中金的氰化浸出研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
马文学 《有色矿冶》2007,23(6):17-19
某矿石以石英脉型和石英-黄铁矿型矿石为主。金属矿物以黄铁矿为主,其次为黄铜矿、闪锌矿;氧化矿石中的黄铁矿已赤铁矿化和磁铁矿化。金矿物以自然金为主,矿金品位为4.46g/t,试验在适宜条件下,获得了金浸出率为94.62%,炭吸附率99.99%,的较好指标。  相似文献   

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