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用含锰量为0.6~0.7%的本溪生铁通过调整Si、Mn、Cu的含量试制成铸态混合基体球铁,性能达到ob560N/mm~2,56%. 相似文献
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目前生产韧性球铁一般将P量控制在<0.08~0.1%以下,但终硅量皆偏高2.8~3.0%.在生产中常遇到P偏高的生铁,我省西林生铁即如此.我们使用西林生铁生产韧性球铁取得良好效果,并已投产.试验和生产使用1.5吨/时两排大间距热风冲天炉,出铁温度大于1380℃(用铂铑铂热电偶测量)生铁化学成份:3.2~3.7%C,1.08~2.62%Si,0.23~0.47%Mn,0.l2~0.17%,P0.05~0.136%S. 相似文献
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团块状低硅球化剂在厚大球墨铸铁件上的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
我厂生产球墨铸铁件已有几十年的历史,主要产品有机床、矿山、电力机械铸件,以及部分高档出口铸件。年生产量为3000t左右。 多年来,我厂一直用稀土硅铁镁合金球化剂与本溪低硅低锰生铁来生产球墨铸铁。近年来,由于本溪生铁价格较贵,在不用本溪生铁而硅铁镁合金球化剂含硅量又过高(38%~48%Si)的情况下,采用团块状低硅球化剂,牌号为XtMg5—10(珠光体型)、XtMg3—8(珠光体型)和XtMg4—8(铁素体型),用一般生铁生产立车工作台、烧结机台车体及栏板等球铁铸件,都取得了良好的效果,所浇注的铸件力学性能和金相组织均达到技术要求。 相似文献
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结合试验室试验结果和生产实践,系统地分析研究了采用高磷生铁生产韧性球铁的可行性,以及韧性球铁铸态组织和力学性能.结果表明,含磷和反石墨化元素较高的生铁,利用稀土硅铁镁合金作球化剂,可得到石墨球形良好,球化稳定,且满足常温和低温下工作的韧性球铁. 相似文献
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1 前言为了解决我国球铁专用生铁供应紧张,使生产面临困境,及高达40%左右的球墨铸铁回炉铁因硅高而无法平衡使用的问题,我们决定进行低硅球化剂的应用试验,以期能用普通高硅生铁生产球铁。同时回用大量球铁回炉铁解决生铁供应困难状况和大幅度降低铸件材料成本。 相似文献
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我厂生产的汽车分动箱的制动盛支座系铁素体球墨铸铁,牌号为 QT42—10。开始采用热处理来满足要求,一般需10余小时,如渗碳体超过含量时,则处理时间要长达14~15小时,不仅生产周期长,工作量大,而且能源消耗也大。故改用铸态铁素体球铁进行生产。一、炉料选用1.生铁应选用 Q10、Q13、Z14(最好是本溪生铁)或其它低硫磷生铁(1级、1类、1组),其含 Si 最为1~1.5%,含 Mn<0.5%。2.废钢应选用普通钢,如废型钢、钢板、管子等。注意不得混有合金钢、轴承钢、刀具等废 相似文献
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对利用地方高磷生铁生产铸态球铁的工艺进行了试验,并探讨了磷对球墨铸铁组织和性能的影响。试验结果表明,在配制碳当量为4.5%~4.8%,含锰量为0.2%~0.5%的铁液,选用含1%~2%稀土、7.0%~7.5%Mg及适量Ca、Ba的球化剂进行球化处理,含4%~6%Ba的孕育剂进行三次孕育处理的工艺条件下,采用含磷为0.12%~0.15%的地方生铁可生产出理想性能的铸态球铁。 相似文献
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采用铜陵地方生铁生产QT40—17高韧性球铁,其试验情况及结果如下: 铜陵生铁的化学成分(%)为:C3.8~4.4,Si0.99~1.76,Mn0.14~0.40,P0.078~0.097,S0.029~0.051。最大缺点是成分波动大,不稳定,一些微量干扰元素含量高,如含砷量高达0.083%,给球化处理带来了困难。铁水用2.5吨/小时四排小 相似文献
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大断面球铁组织形成规律的若干试验结果与分析 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了大断面球铁碳当量、元素偏析等对组织形成的影响,分析了元素锑及冷铁在大断面球铁中的作用。试验表明,控制碳当量不超过共晶成分及添加微量元素锑可以完全消除碎块状石墨,生产铸态铁素体球铁时,使用低杂质含量生铁是关键。试验还发现,使用冷铁对大断面球铁作用不大,特别是生产铸态铁素体球铁时,使用冷钱不仅无益,反而有害。 相似文献
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通过大量的生产试验和实际检验,总结了利用本地生铁进行铸态铁素体球铁复杂铸件的生产和控制,并有效地降低了铸件的废品率. 相似文献