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随着粉磨技术的发展,新型预粉碎风选磨在保证水泥性能的前提下实现了大幅提高产量,降低了粉磨电耗,实现了低碳循环经济,取得了综合经济效益。 相似文献
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新型高细磨技术主要通过对一级开流普通水泥磨磨内改造,增加磨内研磨设施和筛分装置。将物料在粉磨过程中,及时筛分分离不同粒径的物料,同时根据磨内物料的粒径选用不同规格的研磨体,增加研磨介质和被粉磨物料的接触面积,从而大幅度地提高了单位时间内的研磨效率,提高产品的质量和产量。 相似文献
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HAO Xiang-dong 《山西建筑》2008,(25)
针对熟料产量的提高及水泥市场需求量的加大,对Ф3.8 m×13 m球磨机 RP120-80辊压机的工艺状况进行了认真的系统分析,采取了有效的增加磨机产量的措施,从而达到了增产的效果。 相似文献
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文章就水泥联合粉磨系统调试过程中遇到台时产量低、选粉效率低、辊压机做功不充分几个问题,分别从熟练掌握设备生产性能、原理,设定合理的工作参数,优化生产工艺设计,提高中控操作水平三个方面解决问题的过程作一阐述。 相似文献
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新疆水泥厂3号干法烧煤窑外分解工艺线采用一台Φ3.0×9.0m的圈流中心传动边缘卸料的生料磨机。由于工艺上种种因素,自投产至1989年,磨机台时产量一直未能达到设计的要求,电耗、生料的成本均较高。从1990年后,我们在保证生料出磨细度的前提下,采取了一系列提高台时产量的方法,如大幅度地降低入磨物料粒度,合理选用研磨体级配等,使其台时产量逐年提高。1992年通过改造磨内隔仓板,增加磨内通风,改善了工艺状况,当年的5、6、7三个月的平均台时产量达到70.19t/h,比往年(即1988年)最高台时产量提高了16.7%,单位 相似文献
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机立窑水泥生产过程中,物料烘干是一个重要环节,特别是在多雨季节,烘干机的产质量直接影响水泥生产的质量和产量。 我厂Φ2.2m×12m筒式烘干机,主要烘干红 相似文献
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牡丹江水泥集团烧成二分厂生料车间现有两台Φ2.6×13m开路生料磨。配料盘采用调速定量给料秤,采用耐120℃高温的B1000×5500环形皮带。皮带易破损(特别是夏季),造成停车影响生产,又增加成本(一条环形皮带价值3800元)。经过仔细观察,原因有二:①如图1,原设备下料溜子后沿过长,物料烘干后温度往往达200℃左右,且物料在皮带上停留时间过长,造成皮带烫损;②下料溜子的底部与皮带有20~30mm间隙。下料时,大颗粒物料易卡在溜子底与皮带之间,由于物料热,而皮带遇热变软,势必造成物料把皮带划出口子,造成皮带破损。针对以上两点,做如下改进(如图2)… 相似文献
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由于钢棒冲击力较大,对筒体及筛板损害严重,特别是筒体筛板损害大,导致棒磨机运转率低,维修工作量大;通过对筒体筛板、介质、衬板、电机等的改造,提高了磨机的系统产量. 相似文献
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1.83×7m水泥磨长径比L/D=3.85,属中长磨,设计能力7.0吨/小时,最近某厂该规格磨机生产中经多次钢球级配最佳效果为6.0吨/小时,分析原因主要如下:1磨机通风不足。该磨采用自然通风,拔气筒内有电收尘电极,增加了排风阻力,磨尾多处漏风,通风短路。2磨内隔仓蓖板形式不合理。磨内1-2室间蓖孔采用如图1所示形式,适用于湿法棒球磨1-2仓,干法水泥磨采用这种形式入料端易堵,出料端也易被锻堵塞,停车检查发现,在主排料区(蓖板磨损区)90%的蓖孔被钢锻堵塞,约占总排料面积的25-30%,严重影响… 相似文献
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