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近年来,碱性吹氧转炉衬用镁碳耐火材料得到广泛应用,炉龄普遍从1000炉左右提高到约3000炉。炉龄提高是提高转炉作业率,降低炼钢成本的需要的直接结果。较高的炉龄是冶炼操作技术改进、镁碳制品的不断发展以及较好的炉衬维护技术共同实现的结果。尽管冶炼条件越来越恶劣,冶炼温度高,“纯净钢”要求更低的杂质含量,但也获得了较高的炉龄。 相似文献
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1 前言 日本加古川钢铁厂的转炉实施了铁皮冷却,应用了MgO-C质砖。从运转初期到末期,为使砖不剥离、不脱落、稳定地使用,掌握砖内产生的应力,使砖的膨胀缝适当是必要的。 另外,为得到稳定的转炉寿命,配合激光式砖残余厚度测定装置,调频传感器、测定铁皮温度等各种方法,控制耐火材料残余厚度。 本文叙述了作为降低砖的剥离损伤措施, 相似文献
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本文介绍了改进耐火材料和操作条件延长转炉寿命的经过。通过改进,转炉使用寿命连续6个炉役达到了5000炉次以上的高炉龄。 相似文献
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马格尼托哥尔斯克钢铁公司与镁砖公司多年的合作使转炉用镁碳衬砖的寿命达到2536次(最高达3388次),钢包的寿命在60次以上,耐火材料的单位消耗下降2.7倍。 相似文献
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炼钢用耐火材料的生产技术,主要以降低吨钢耐火材料的单耗,从而提高所能获得的利润。本文涉及及生产能力为1.876百万吨钢厂氧气顶吹转炉、钢包和中间包耐火材料应用技术。 相似文献
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顶底复吹转炉内锰矿直接合金化的动力学模型 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑转炉内锰的还原反应速率,建立了项底复吹转炉吹炼过程中锰矿还原的动力学模型.该模型不仅可以预测终点锰含量,还可以计算[Mn]含量随吹炼时间的变化情况,模型计算值和实测值吻合良好.结果表明,在冶炼单脱硫铁水的操作条件下如果要使锰的收得率达到50%,终点[C]含量应在0.12%以上或渣量小于40 kg/t.降低供氧强度、提高复吹转炉底部供气强度能提高锰的收得率.高品位锰矿有利于提高锰矿合金化的效果.锰矿应在转炉冶炼的初期加入有利,可以延长锰矿的还原时间;加入时间越晚,随着锰矿加入量的增多,合金化的效果越差. 相似文献
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在试验室对基于液力结合的氧化铝和尖晶石料的具有连续贯通的气道透气砖进行了操作性能的试验,其中有1600℃的高温耐压强度及抗蠕变性的测定。工厂试验是在200t钢包内进行的,包括各种气道型式的透气砖的气流搅拌性能和冶金效果方面的地比。 相似文献
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引言 希尔顿(HILTON)钢厂的BOF车间有3座136吨的顶吹转炉,年产236万吨钢。轧制的型钢和板材产品两者含碳量都在0.04%~1.0%范围之间。钢材是用一台板坯连铸机和一台联合式初轧钢坯/初轧板坯机生产的,这两台 相似文献
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1 前言 在炼钢用耐火材料开发方面正取得重大进展。这些进展包括改进材料性能、钢包衬的设计、砌衬和热补方法等。改进性能的主要理由是: 1)为了获得较纯净的钢,在高温下不仅铁水预处理而且炉外精炼也需要有较长的处理时间; 2)竞争压力,迫使钢厂通过提高耐火材料衬的使用寿命来降低成本; 相似文献
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本文叙述了回转窑、并流蓄热式竖窑、套筒式竖窑以及双梁石灰坚窑的优点、特点操作及其窑衬里耐火材料、并将石灰窑的一些操作参数作了比较。 相似文献