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抽油杆柱受力状况井下检测装置的应用分析 总被引:1,自引:1,他引:0
抽油杆柱下部载荷和位移难以准确描述,使抽油杆柱的设计受到一定的限制,为此研制了抽油杆柱受力状况井下检测装置。该装置结构与抽油杆接箍一样,可以安装于抽油杆柱的任何部位,传感器采用了微耗电系统,可以在井下连续工作1年以上。油井工作时,井下抽油杆的负荷、温度、位移及流体压力等参数经处理后存储于存储器中,起出抽油杆后,存储的数据经PC机的相应程序进行处理后,获取所需的数据和示功图。通过对不同位置上实测示功图的分析对比,近泵口位置的传感器由于消除了杆柱运动的影响,所测示功图更准确地反映了泵的实际工作状况。9口井的现场应用表明,该装置测量的示功图能准确地反映油井的工作状况。 相似文献
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江汉采油厂抽油杆修复检测技术从2003年开始着手研究,先后研制应用了抽油杆表面清洗装置、抽油杆双向拧扣装置、抽油杆无损检测技术、抽油杆级别分选技术等先进的工艺技术。现场应用结果表明,研究应用抽油杆修复检测工艺,对充分发挥旧抽油杆作用,降低抽油杆断脱率,提高油田管理水平及开发经济效益具有重大意义。 相似文献
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抽油杆缺陷是造成躺井的主要因素之一 ,为此应用了抽油杆表面缺陷涡流式井口检测装置。介绍了装置的工作原理、仪器的组成、检测过程、辨别方法和技术性能。装置利用便携微机进行数据采集、分析和存贮 ,建立档案 ,缺陷报警准确率高 ,探伤结果直观 ,可根据需要随时调整检测精度 ,保证抽油杆具有足够的剩余寿命 ,延长了检泵周期。根据现场应用存在的问题 ,改进了装置的探测体。通过 12 6口的应用 ,以及与 72口井和人为缺陷杆的对比表明 ,这种装置可以满足现场检测要求 ,经济效益显著 ,其投入产出比高达 1∶9 1。 相似文献
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抽油杆减震防脱装置的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 抽油杆减震、防脱装置,能消除或减少普通有杆抽油泵系统的惯性载荷和振动载荷对抽油杆工况的影响,并可降低抽油机悬点载荷,是延长井下抽油装备使用寿命的有效工具。 由长庆油田钻采工艺研究所研制的J5A-7/8in抽油杆地面双向减震器、15A-7/8in抽油杆井下双向减震器和7/8in抽油杆井下防脱器,经现场使用证明,能使抽油杆的断脱周期延 相似文献
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地质导向无线随钻测量仪器FEWD现场施工常见问题探讨 总被引:4,自引:3,他引:1
统计分析了FEWD测量仪器100多井次的现场应用情况,认为EWR电阻率传感器短节、DGR自然伽马传感器、HCIM短节上部母扣和DGR短节下部母扣易损坏,并对其原因进行了探讨。给出了预防及处理措施。包括:规范FEWD测量仪器的操作、控制水平井造斜率、控制钻井液的含砂量和固相含量、保护井下专用钻具、保证井眼畅通和井下安全、仪器维修人员与现场施工人员密切配合等。这对于有效保护井下仪器、延长仪器的有效工作时间、提高施工效率、降低施工成本具有重要意义。 相似文献
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旧抽油杆修复生产线中的探伤自动化 总被引:1,自引:1,他引:0
旧抽油杆在修复生产线中的涡流探伤自动检测系统由抽油杆传输装置、杆径识别系统、控制系统、探头开合装置、标识记录系统等组成。探头开合装置通过一个齿条同时带动4个探头同步动作,使探头的开合易于实现。利用抽油杆杆头和杆体直径的差异,识别抽油杆的状态,从而控制开合装置的实时自动开合。现场调试表明,系统运行可靠,探头开合平稳,能够满足探伤检测的需要。 相似文献
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扶正环防偏磨配套技术 总被引:1,自引:0,他引:1
扶正环磨损检测装置和锁紧力检测装置。经试验,应用扶正环磨损检测装置具有扶正环安装、拆卸和调节方便、磨损运动平稳、控制部分自动化程度高、保养方便的特点。轴向锁紧力检测装置具有检测精度高、能实现不同温度下(常温、高温、低温)的检测、结构简单小巧、操作方便、实用性强的特点。现场在用扶正器判废标准检测环规和判废标准。现场在用扶正器判废标准检测环规检测快捷,结构简单,结实耐用,携带、保管容易。为解决扶正环窜位及单侧偏磨问题,研制了限位抽油杆和可旋转扶正环。经强度和耐疲劳性能指标的专项检测,达到了D级抽油杆标准。可… 相似文献
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为了验证试油井下管柱力学理论分析的准确性,创新研制了试油井下管柱载荷测试器。测试器由井下测试短节和地面参数预置、回放、处理系统两大部分组成。井下测试短节主要由内筒(应变筒)和外筒组成,与管柱连接在一起下井。根据材料力学和弹性力学理论,通过粘贴于内筒的轴向、环向、45°角应变片测出的应变信号可以导出轴向力、内压、扭矩等管柱载荷数值。应变信号经放大、A/D转化后存储于存储器中。试油结束,管柱与仪器出井后,回放、处理即可得到井下管柱载荷。制作的6只井下管柱载荷测试短节,下井进行了20井次现场测试,结果表明理论研究的计算结果与实测值的相对误差小于10%。 相似文献
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为了研究抽油杆的失效原因和减少抽油杆的断井事故,对现场取回的抽油杆失效样品进行几何尺寸测量和理化性能检测,并对断口进行宏观、微观分析及载荷分析。检测及分析结果显示,抽油杆几何尺寸、理化性能符合相关标准要求,满足其使用性能要求;断口起源于机械损伤部位,随着周期性的载荷作用,疲劳损伤不断积累,最终导致抽油杆扳手方发生疲劳断裂,裂纹宏观及微观均呈现疲劳裂纹扩展特征。失效分析结果表明,要保证抽油杆的使用安全,除产品质量这一重要因素外,对抽油杆的使用过程进行监测控制也是很重要的环节。 相似文献
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针对油田施工现场用泵车试压的方法检测井口装置、采油树等产品的性能时存在安全性差、成本高的问题,研制了QYJ-70轻便型全自动压力检测装置。该装置主要由便携式计算机、数字化压力采集检测系统、压力传感器、电动试压泵等部件组成。现场应用表明,该装置最高试验压力为70MPa,并可在0~70MPa内数字化设定与控制;装置的试验时间可在0~9999min内数字化设定与控制;系统自身压力损失为0.01MPa/min,设备的各项性能达到了设计要求,将其应用于油田现场具有显著的社会效益和经济效益。 相似文献