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转炉煤气的回收利用,近年来越来越被钢铁企业所应用。但系统安全运行必须予以十分重视,本文对此提出几个值得注意的问题。 相似文献
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1前言10000m3转炉煤气柜扩建为50000m3煤气柜工程计划于2002年2月下旬开始施工,工期约10个月。在此期间,转炉煤气将无法通过正常渠道回收,炼钢厂的混铁炉、在线烘烤、烘包、连铸等转炉煤气用户全部改为混合煤气用户。气柜扩建期间全公司的煤气平衡有一定的缺口。此事引起集团公司领导的高度重视,要求有关单位人员开拓创新想办法在无气柜的情况下回收部分转炉煤气供炼钢使用,以缓解全公司煤气平衡的压力。经过有关图1回收管网示意图人员的分析论证认为,利用动能公司新建的1200混合煤气环管及原1700转炉煤… 相似文献
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针对转炉煤气回收系统改造期间煤气平衡困难的现状,最大限度利用现有设施,适当增加少量必要设施,进行无气柜方式的转炉煤气回收,一定程度上缓解了三钢的煤气平衡的缺口,减少了因煤气平衡问题带来的压产损失,同时减少了向大气的排放. 相似文献
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针对攀钢炼钢厂转炉煤气回收系统不能运行的现状,提出了改造、完善方案、实施后可实现转炉煤气的全部回收和利用,具有良好的经济效益和社会效益。 相似文献
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1 前言马钢股份公司第三炼钢厂共有3座50t转炉、1座2万m3湿式煤气柜及2台D110-12、1台D300-12加压机。1982年开始逐步回收转炉煤气,1996年因2500m3高炉建成投产,高炉煤气大量放散而停止回收转炉煤气。随着公司生产结构的调整、能源的综合利用,特别是年产60万tH型钢和60万t棒材工程的投产,及热电厂锅炉使用高炉煤气的改造,焦炉煤气严重不足,故于2000年初决定先回收3#转炉的转炉煤气。回收后的转炉煤气送入3#煤气混合加压站,与高炉、焦炉煤气先混合成9200kJ/m3左右的混合煤气,再经S1100-18加压机加压供初轧、高线、棒材、H型钢等厂生产。… 相似文献
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10 0 0 0m3转炉煤气柜扩建为 50 0 0 0m3煤气柜工程计划于 2 0 0 2年 2月下旬开始施工 ,工期约 1 0个月。在此期间 ,转炉煤气将无法通过正常渠道回收 ,炼钢厂的混铁炉、在线烘烤、烘包、连铸等转炉煤气用户全部改为混合煤气用户。加上高炉实行“三汽”供风 ,按2 0 0 1年底的生产情况测算 ,气柜扩建期间全公司的煤气平衡有一定的缺口。此事引起集团公司领导的高度重视 ,要求有关单位人员开拓创新 ,想办法在无气柜的情况下回收部分转炉煤气供炼钢使用 ,以缓解全公司煤气平衡的压力。经过有关人员的分析论证认为 ,利用动能公司新建的DN1 2 … 相似文献
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攀钢转炉煤气回收系统存在问题及其改造措施的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
转炉煤气回收利用是氧气转炉炼钢降低工序能耗、消除环境污染的主要措施。就国内外转炉煤气回收状况,攀钢炼钢厂120t转炉实现煤气回收的经济效益,现有转炉煤气回收系统存在的问题,以及必须对其采取的改造措施作了探讨。 相似文献
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屈立里 《金属材料与冶金工程》1998,(5):15-19,49
介绍了湘潭钢铁公司二炼钢厂80t氧气顶,底复吹转炉煤气回收系统的工艺流程,工艺设备布置,主要设备技术参数等情况,并从气化冷却的控制,净化除尘的控制,炉口冒烟控制,延长风机使用寿命的控制等方面阐述了转炉煤气回收的控制要素。 相似文献
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介绍了湘钢转炉煤气回收情况,重点说明了近几年来对联网运行、炼钢工艺控制参数、回收限制性条件的调整进行的分析、效果说明以及经验总结。 相似文献
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转炉煤气的回收及利用 总被引:1,自引:0,他引:1
转炉煤气是炼钢生产过程中的重要副产能源,如何实现转炉煤气的充分回收和利用是负能炼钢和降低能耗的重要环节。通过对产生转炉煤气的影响因素和回收潜力的分析,结合宝钢转炉煤气系统的组成部分、能力配置、地域分布和使用特点的实际配置,论述了在炼钢正常生产情况下,实现煤气全量回收的系统使用平衡能力和影响因素,以及COREX煤气引入后对转炉煤气系统平衡的影响,并就进一步提高转炉煤气回收和利用水平提出了建议。 相似文献
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本文对转炉煤气回收气氛在线分析系统的应用进行了介绍,该系统能够实时在线地分析检测转炉烟气当中的CO、O的成分含量,为煤气安全回收提供了保证,并且维护量小,可靠性高,可以长期稳定工作。 相似文献
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简要介绍了转炉煤气回收干、湿二种除尘工艺。结合国内钢厂实践经验,分析了影响转炉煤气回收有关因素,以及提高转炉煤气回收量的途径。 相似文献