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针对本钢浦项冷轧薄板厂连续退火机组中窄搭接焊机在焊接过程中各工艺对焊缝质量的影响,主要从焊接电流、焊接压力、焊接搭接量和补偿量对焊缝质量的影响,同时针对焊接中出现的各种问题进行研究,提高带钢焊缝质量,保证连续退火线正常稳定运行。 相似文献
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为了解决武钢三炼钢厂烟罩这类大型构件不便于在常规热处理炉内进行热处理的难题,根据有关工艺和标准要求对烟罩实施了整体炉外热处理,施工中采用在烟罩中段外部包扎保温材料,同时在烟罩两端搭设简易炉体的方法对烟罩进行保温,并制定相应的热处理施工工艺,对工件进行消除应力退火。退火后进行的应力测试表明,应用此种退火技术,工件的焊接残余应力的下降率可以达到60%以上,完全可以满足大型工件的消应力退火要求。 相似文献
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结合再结晶退火理论对旧工艺进行重点分析,并根据退火钢带的性能特点,调整罩式炉温控程序、合理简化退火工艺,以实现退火工艺制度优化。退火工艺制度优化后,提高了产品合格率,增加了退火产量,创造了可观的经济效益。 相似文献
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热处理工艺对45CrNiMo1VA超高强度钢组织和性能的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
测定了45CrNiMo1VA超高强度钢等温和连续冷却转变曲线,为材料的合理使用和热处理以及焊接等提供了有效的依据,通过对退火工艺,淬火加回火工艺对钢的组织和性能的研究,得到钢的最佳退火温度为680~740℃,保温时间大于5h,钢的最佳淬火温度为840~960℃,最佳回火温度为500~550℃,保温2h,钢经淬火加回火后可以获得良好的强韧性配合,是一种较为理想的结构材料。 相似文献
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红外线管材真空光亮退火炉的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
轧制和焊接的管材,其金属晶格发生畸变,且产生大量的晶格缺陷,如点缺陷、位错、亚晶界、堆垛层等.这些缺陷使金属内部的能量升高,内应力增大,同时在轧制过程中也会造成管材外表面粗糙、麻坑、尺寸改变等,严重地影响了管材的使用性能.采用退火工艺以后,可消除变形和焊接过程中造成的组织和性能的亚稳定状态,改善全局和合金的工艺性能和使用性能,恢复和提高金属的塑性,以利于后续工艺过程的继续进行,并获得好的强度性能、光亮度和稳定的使用尺寸.因此需要对管材进行退火.目前国内管材光亮退火炉的结构有两种形式,即内热式和外… 相似文献
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讨论镍-不锈钢爆炸+轧制复合板在不同工艺下退火下后的成分,组织和性能,在本试验的条件下,该复合板都有良好的结果,由此可以根据消除应力和再结晶的需要,或者为了获得综合的物理和化学性能的需要而选用不同的退火工艺,同时指出,镍-不锈钢复合板在高温下退火的表现,为相图理论在爆炸焊接中的应用提供了范例。 相似文献
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本文通过对太钢六轧厂25钢退火工艺进行分析和研究,将退火工艺由两次退火改为一次退火,取得了较好效果,更好地满足了用户需求。 相似文献
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本文研究了GCr15轴承套圈的形变球化退火工艺,分析了不同工艺参数对球化效果的影响,并探讨了产生这种影响的原因。试验结果表明:采用合适的形变球化退火工艺,可以得到满足机加工要求的组织和硬度。与普通球化退火工艺相比,形变球化退火工艺不仅大大缩短退火所需时间,而且可以获得细、匀、圆的碳化物质点。是一种适用于中小型轴承套圈的先进生产工艺。 相似文献
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在太钢冷连轧生产线采用CO_2激光焊进行5.0 mm厚430不锈钢板的对接拼焊。为满足焊缝连轧轧制要求,研究了焊接光束质量、退火条件、焊丝及焊缝间隙对焊缝成型及性能影响,通过对焊缝熔透性、焊缝力学性能的分析,得到了优化的焊接工艺参数。试验结果表明:在高纯氦气的保护条件下,激光输出功率为12 kW,焊接速度为2.5 m/min、送丝速度为5.8 m/min、焊缝间隙为0.31 mm、退火电流为173 A、退火速度为3.5 m/min时,焊缝质量较好,可以满足大规模连续轧制生产要求。 相似文献
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为了提高气垫炉生产0.5 mm半硬态C5071铜合金带材的退火效率,对现行700 ℃退火工艺进行优化,使之与常规紫铜和锡磷青铜的气垫炉600 ℃退火工艺相匹配。期间以气垫炉600 ℃留底退火工艺为研究对象,研究气垫炉不同退火工艺对带材组织与性能的影响。结果表明,将带材留底厚度控制在0.68 mm,采用600 ℃,40 m/min的气垫炉退火工艺条件退火后,材料发生了完全再结晶,经过成品轧制后获得了性能符合预期且满足要求的0.5 mm半硬态C5071铜合金带材。 相似文献
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中小焊管结构调整的方向在于生产专用管。承德钢铁公司采用“高频焊接-炉式退火-张力减径”工艺生产中低压锅炉焊管产品。 相似文献