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我公司煤制甲醇项目采用冷管式均温型甲醇合成塔,分析甲醇合成水冷器结蜡的原因,提出在线煮蜡措施及方案,实施后取得良好效果。 相似文献
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在使用铜基催化剂的甲醇生产工艺中,甲醇水冷器经常出现结蜡的现象,对生产造成严重影响.分析石蜡生成的原因,针对水冷器结蜡产生的危害,结合实际生产提出了在线煮蜡技术.结果表明:采用在线煮蜡技术后甲醇水冷后温度基本能稳定在40~45℃,除蜡效果明显. 相似文献
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在甲醇合成的过程中,由于副反应的发生,均有不同程度的高碳链碳氢化合物和石蜡烃生成。石蜡是高级烷烃混合物,即脂肪族烃类,分子式C n H2n+2,密度0.786~0.800 g/mL,熔点37℃以上,沸点343℃以上。粗甲醇产品中一旦有石蜡存在,后工序将无法去除。石蜡在较高温度下对合成塔和预热器的影响很小,但温度降低以后会附着在水冷器上,最终导致水冷后物料温度升高和循环气中甲醇含量升高,进一步加剧合成塔副反应;石蜡会造成水冷器、甲醇分离器等设备及管道、阀门的堵塞,甚至连温度较高的甲醇合成塔出口管也会被石蜡堵塞,将直接影响生产的正常进 相似文献
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对合成甲醇过程中出现的结蜡现象进行研究,针对结蜡现象,进行技改、引进专利技术,新增甲醇除蜡器,在蜡物质没有凝固的情况下,进行分离排出系统,解决了煤化工中甲醇合成装置因结蜡堵塞甲醇分离器、冷却器而被迫停车的问题,从而保证装置长周期运行。提高经济效益。 相似文献
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在甲醇合成反应中均有不同程度的高碳链碳氢化合物及石蜡烃生成,影响后续工序。就甲醇合成系统结蜡原因及除蜡方式进行探讨并提出解决方法,选择开发新的除蜡技术并应用,达到预期目标。 相似文献
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兖矿国宏化工有限责任公司一期500 kt/a甲醇项目是以高硫煤为原料制原料气,采用2个绝热—管壳复合型并联式合成反应器,并共用1个汽包调节床层温度,生产能力为1 500 t/d精甲醇,富裕能力为10%;粗甲醇中甲醇流量不低于63 t/h,单塔为31.5 t/h,合成催化剂全部采 相似文献
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某煤化工项目甲醇装置采用戴维工艺技术公司的低压甲醇合成技术,设计生产能力为180万t/a,但是在生产运行中由于不可避免的副反应产物——石蜡的生成导致粗甲醇空冷器和水冷器结蜡进而制约装置长周期高负荷运行.分析了该甲醇合成装置合成系统结蜡的原因,介绍了在线除蜡方案的操作步骤和技术优势,旨在为后续各类型甲醇合成装置长周期平稳... 相似文献
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介绍了B#甲醇水冷器泄漏的情况并分析其原因,提出相应的修复处理措施。新甲醇水冷器采取了强化管板加工质量、采用先焊后胀工艺、采用全自动氩弧焊、控制胀管率、严格进行压力试验和气密性试验等制造质量控制措施,确保了甲醇水冷器的制造质量。 相似文献