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1.
荆越 《食品与生物技术学报》1984,3(1)
本文对有些棉纺厂梳棉机刺辊小漏底部分。由于气流不畅,造成堵塞的问題,提出了梳棉机刺辊小漏底圆弧设计的改进意见。选用等角螺线方程ρ=e~(aθ)进行设计这样的剌辊小漏底曲线比原来的二点法或三点优越,较好地满足梳棉工艺要求,有利于解决梳棉机刺辊小漏底的糊塞问题。 相似文献
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小漏底的主要作用是托持刺辊上的纤维,如有纤维从刺辊锯齿上落下,因有小漏底的托持作用,可以被锯齿重新抓取,同时尽可能多地排除部分短绒和细小杂质,从而提高产品质量。我厂1181C型梳棉机使用的小漏底是弦长为2]59Omm全网眼小漏底,这是原配小漏底,在原设计车速不变的情况下,起到了排除短绒和细小杂质的作用。但我厂梳棉机经过改造,锡林、道夫、刺辊速度都比原来有所提高,见表1。但后车肚容量尺寸未有改变,也没有上三吸除尘装置,这样就出现了后车肚气流急,落白花,小漏底网眼糊塞,短绒和杂质不能很好地排,落棉吉来少,合纤… 相似文献
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一、分梳板工艺我厂分梳板装在除尘刀和小漏底入口之间,距除尘刀20~30毫米,分梳板除有再梳理作用外,还具有托扶作用,为小漏底弦长进一步改短创造了条件。小漏底弦长,可在7(3/4)、7、6(1/2)、6英寸较大范围内变化,配以小角度的尖口,后部较稳定,小漏底不挂花。使用分梳板后,当原棉条件变化时,有充分条件调整后部工艺,有利于不同原棉不同处理。分梳板的另一种使用方法,如上海有些厂 相似文献
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梳棉棉网中大棉块云斑的成因为确保梳棉生条的质量,提高梳棉棉网的质量是关键。我们对梳棉机小漏底部分所引起的棉网中大棉块白云斑问题,进行了跟踪观察测试,现粗浅分析如下。1棉网中棉块的形成1.1小漏底与刺辊气流的关系小漏底的工艺上机要求:变形限度为弧度小于... 相似文献
5.
青岛纺机1968年生产的A186型梳棉机,在速度提高后,气流发生变化,使原设计的小漏底弧长不适应,后车肚落棉增多。为此,我们将小漏底改成可调式(弦长可调),使之能根据需要进行调节,从而能适应加工不同品质的原棉,取得了良好效果。改进情况叙述如下。 相似文献
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我厂梳棉机使用的是青岛纺机厂一九五九年生产的1181F型全金属针布梳棉机,随机来的大漏底的圆弧度为R=25(5/16)英寸≈643毫米。而锡林的工作半径R_c=锡林半径641 针高3.2=644.2毫米。漏底的圆弧度比锡林的工作半径为小,势必造成每块漏底的中部隔距过大,影响气流均匀排出。实际生产中也证实,采用R=643毫米的漏底很易落白,吊挂,严重的在大漏底下如一床薄絮,每当停车后启动,因后块漏底中部隔距变大,形成负压,而把落棉吸附于漏底尘棒间,常因此而轧车,造成事故。 相似文献
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当梳棉机关车后,锡林速度逐渐减速、使后车肚气流变化而产生负压区,往往形成涡流和倒吸现象、常将挂在车肚隔板上的积花和短绒吸入车内,易打环大、小漏底、刺辊、尘刀、盖板、锡林和道夫针布、甚至大漏底的全部托脚,造成机械事故,直接影响生产。我们分析了车肚隔板挂花的原因,主要是一些机台隔尘板变形和大漏底弧面不密接,或 相似文献
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梳棉机大漏底与锡林隔距的工艺要求是从进口至出口逐渐收小,使车肚气流稳定,以稳定棉网质量。原A186、A181F型梳棉机用半径为643毫米(以下未注单位的数据单位均为毫米)的大漏底,易产生挂花现象,影响棉网质量,甚至造成轧车事故。本文将进行合理半径设计的探讨。 相似文献
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在棉纺梳棉机上, 小漏底的弧度和小漏底与刺辊间的隔距,对托持棉纤维和刺辊除杂有密切的关系,我们习惯称作小漏底的工艺上车。 目前的A186梳棉机小漏底,材料选用1.2毫米厚锌板,强度较差,不易保持运转后的工艺上车要求。据实测,小漏底五点隔距经校正运转8小时后,有关隔距就有所变 相似文献
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梳棉机小漏底部分的工艺,影响梳棉机后车肚部分的除杂效率,并影响生条质量和用棉量。为适应不同性能的原棉和梳棉机不同的产量,各厂对小漏底部分的工艺时有改进,但部分机台小漏底仍常有糊塞和挂花情况出现,形成棉网云斑,生条品质下降。 大漏底主要是托扶锡林上未被道夫剥取下来的纤维,对产品质量影响较小。使用弹性针布时,只要大漏底状态正常,一般不会出现问题。使用金属针布后,往往出现了大漏底糊塞、挂花,棉网破洞,生条条干恶化,甚至断头、不能连续生产等情况,也出现车肚花倒吸而造成坏车等现象。因此大漏底部分的工艺,也逐渐引起了人们的注意。 相似文献
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梳棉机小漏底网眼堵花现象是个普遍存在的问题。由于刺辊罩吸尘放气,使小漏底内气压降低,网眼糊塞现象大为减少,但不能彻底消除,特别是小漏底靠大漏底接口处的几排网眼,堵塞现象始终存在,影响正常落棉和棉网质量。 相似文献
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棉、毛等梳理机中,有多处的圆柱体的回转运动。圆柱体在回转时周围形成气流运动。而这些气流的运动规律往往与加工工艺密切相关,因而成为纺织工作者所关心的专题之一。一般认为:圆柱体周围的气流运动状态可用附面层的理论来研究。以往的分析往往较多地着眼于用附面层厚度作为分析的依据。本文提出—用附面层气流速度的分析方法,使用该法能 相似文献
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高产梳棉机刺辊除杂两类工艺的试验与研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文提出高产梳棉机刺辊除杂工艺分为两类。用引进和改制的小漏底作“二小一同”新工艺的气流测定和落棉质量的分析。又从理论上探讨了落杂的条件和方式。根据理论与试验结果,分析了两类工艺的优缺点和应用。 相似文献
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为了提高梳棉机刺辊除杂效率,降低生条和成纱棉结杂质,近年来各棉纺厂对小漏底进行了一系列改进。小漏底弦长由203.2mm缩短到127mm,材料由镀锌铁皮改为变形较小的不锈钢铁皮,形式由全网眼式发展到平弧板网眼混合式,尘棒网眼混合式、尘棒光板混合式等,漏底圆弧半径也由130mm发展为曲率半径与之相对应的渐开线圆弧段。现对各种小漏底规格、形式与刺辊落棉的关系粗略讨论如下。 相似文献
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A186型梳棉机小漏底的改造 总被引:1,自引:1,他引:0
A186型梳棉机纺纯棉时,一般选用弦长为175.6 mm尘棒网眼式小漏底.但是,如果棉卷中含短纤率高,且细小杂质又较多时,后车肚除杂效率不很理想,并且小漏底有堵网眼现象.为此,我们将小漏底进行了以下改造. 相似文献
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目前梳棉机后车肚小漏底只有托持纤维的功能,而没有分梳纤维的功能,使喂入棉层正反面分梳不均.为了强化分梳作用,提高分梳质量,大连轻工业学院研制了新型单分梳板小漏底.试验结果表明,采用该小漏底可降低生条短绒率和棉结杂质总数,使后车肚落棉含杂率提高,含纤率降低,并能使盖板花率下降.文章介绍了单分梳板小漏底的结构特点,并分析了试验结果. 相似文献
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目前国产梳棉机上均采用吸尘罩 (亦称放气罩) 和后绒辊作为后吸点的除尘装置 (图1)。该装置的主要作用是利用刺辊罩盖切割附面层,使得附面层中的一部分短纤维被后绒辊卷取,成为绒辊花,另一部分短纤维随切割气流一起进入刺辊吸罩,被滤尘器吸走,成为废棉。由于后绒辊是靠给棉罗拉消极传动的, 相似文献