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我厂液氯工段用的冷量由冷冻工段供给。原设计的工艺路线是:先在冷冻工段的盐水箱中制备—35℃的氯化钙盐水,然后用泵将盐水送至液氯工段的液化槽中将氯气液化。温度升高了的氯化钙盐水再用泵送回冷冻工段,在盐水箱中重新降温后又送至液氯工段循环使用。氯化钙盐水管从冷冻到液氯工段全长74.3米(单程,未计回路)夏天气温在 35℃以上,盐水温度为—35℃,温差超过70℃,这造成了极大的冷量损失。改革前的5·6·7三 相似文献
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分析了氯碱车间全年用水量、冷却水水质情况、冷却水各水点分布情况。结合厂内地势等自然情况,设计了冷却水循环利用的工艺流程。该流程包括氯氢处理工段、液氯冷冻及包装工段、蒸发工段、盐酸次钠工段等冷却水的循环利用。通过投资和效益的分析表明,年效益(53万元)远超过投资(43000元),说明了此项工程的设计和实施是必要的。 相似文献
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分析了氯乙烯合成工段混合气脱水工序-35℃冷冻盐水阀门的应用情况,介绍了四川省金路树脂有限公司所选用的截止阀工艺方案。 相似文献
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一、前言目前国内氯碱厂的液氯冷冻装置,以采用氨间接冷却法的较多。整个工艺流程如图1所示。低温液氨从中间冷却器出来,经分配台的调节阀进入液化槽内的氨蒸发管组,与槽内氯化钙溶液进行热交换,使溶液温度降低,液氨吸热而气化,进入低压压缩机,而参加了氨的循环系统。这时低温的氯化钙溶液与从氯、氢气处理工段来的氯气进行热交换,氯气放热而液化。生成的液氯经气液分离器而入液氯计量槽,剩余的废气则被送往其他车间。 相似文献
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几年来,我厂聚氯乙烯车间氯乙烯合成工段生产中,有时出现石墨冷却器列管断裂,导致盐酸、氯化氢气进入-35℃系统氯化钙盐水中,造成氯化钙盐水呈酸性。若不及时处理,酸性盐水会强烈地腐 相似文献
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随着安徽氯碱化工集团企业的不断发展,产品种类和数量逐年增加,安全管理工作显得尤为重要。国内某化工企业曾经发生的液氯泄漏事故,给人民群众的生命财产带来重大威胁,造成极坏影响,再一次为氯碱化工企业的从业人员敲响了安全生产的警钟。液氯是安徽氯碱化工集团电化分公司液氯工段生产装置生产的主产品,液氨是液氯生产过程中的制冷剂。液氯工段存在氯和氨这2种危险源。液氯工段现有计量槽7台、液化器和液化槽共9台、排污桶2个、液氯中间槽2台、液氨储槽2台。这些设备的好与坏直接影响到集团公司的生存和发展。无论其中哪台设备出现问题,都将造成不可挽回的损失,因此,安全工作是液氯工段日常工作的重中之重。该工段经常组织召开安全专题会议,传达集团公司对安全工作的指导意见和要求,同时对本工段存在的安全问题进行商讨,想出具体解决办法。液氯工段的液化岗位主要任务是将气态氯液化,是液氯工段的关键岗位,这个岗位的生产区域面积较大,从液化器到液化槽就要爬好几次楼梯。为了生产安全,工段要求每位液化岗位操作人员当班必须每小时巡检一次,发现问题要及时处理并汇报。 相似文献
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一、事故现状1989年8月14日上午10:40时左右,我厂氯制品车间液氯工段因3~#液氯贮槽进料管的短接管蚀穿而产生泄氯,损失液氯约一吨.造成厂区部分花木损害,厂外10亩左右的农作物受到污染.处理事故时烧碱降负荷生产,减少烧碱产量12吨,液氯停产减少10吨,其经济损失为7340元. 相似文献
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我厂氯化氢缓冲器是氯碱车间盐酸工段的设备。合成氯化氢经缓冲器及约180m的PVC硬管(外缠玻璃钢) 送往聚氯乙烯合成工段,与乙炔在混合器内混合经冷却脱水,然后加热进转化器(图1)。因氯化氢含水,故从盐酸工段氯化氢冷却至合成工段冷冻脱水之间的管道和设备皆为防腐材料,管道大部分是PVC硬管, 相似文献
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云南化工厂PVC车间,单体工段的混合气脱水工序系采用-32℃盐水深度冷冻脱水的。 一、工艺改造前混合脱水存在问题 1.除雾效果差,常使转化器内的触媒结块,造成转化器内阻力增大,影响混合气通量,不能充分发挥转化器的生产能力。 2.混合脱水工序仅一套,无备用。若混合工序任何一设备出问题,只能停车检修,影响生产任务的完成。 相似文献
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1991年12月13日14:30,某厂充装液氯φ57×3.8的管线发生爆炸裂口约250mm,造成大量液氯外泄,十四人中毒。该装置采用低温低压液化法生产液氯。来自电解槽的氯气经氯气压缩机加压至0.75MPa通入方箱盘管液化槽,采用—35℃CaCl_2盐水液化。经分离器位差流入液氯计量槽,然后通入1.27MPa以下的压缩空气,加压 相似文献
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1 影响高纯盐酸浓度的因素 唐山冀东氯碱有限公司(以下简称"冀东氯碱公司")生产高纯盐酸的工艺流程是:氯气由液氯工段、氢气由氯氢处理工段经压缩后送到高纯盐酸工段,分别经过各自的缓冲罐、阻火器、流量计、调节阀进入三合一合成炉,在其内燃烧生成HCl气体,再用高纯水吸收成为质量分数不低于31%的高纯盐酸. 相似文献
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一、前言目前,国内许多中、小型氯碱企业,氯产品单一,仍停留在烧碱、液氯、盐酸几种传统产品上。因此,液氯仍是平衡氯碱生产的主要因素之一。液氯工段的首要问题就是安全生产。国内外有关液氯生产安全事故的案例很多,在影响其安全生产的诸因素中,液氯尾气系统设计不尽合理给生产、操作带来故障的例子占相当比重。我厂液氯工段开车八年来不断总结和改进,现就几点值得注意的问题及它们对安全生产的影响谈点肤浅的看法,供同行业的同志们参考。 相似文献
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1 石墨冷凝器在混合脱水工艺中的作用 由乙炔工段送来的精制乙炔气与盐酸脱吸工段送来的氯化氢气体按要求配比后,在混合器中充分均匀地混合,然后依次进人一段石墨冷凝器(-35℃ CaCl2盐水)、一段除雾器、二段石墨冷凝器(-35℃ CaCl2盐水)、二段除雾器,混合气中绝大部分水分以40%的盐酸雾析出,然后把干燥的混合气通过预热器预热后进入转化器,在HgCl2的催化下反应生成氯乙烯单体. 相似文献