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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
李伟 《铝加工》2009,(2):12-15
对5052H32状态铝合金板带不同生产工艺进行了探析,针对不同的装备、产品厚度、表面质量性能要求,可利用最佳的工艺生产5052H32状态板带,满足用户要求。  相似文献   

2.
吴春江 《铝加工》2022,(3):31-34
针对厚度≥1.95 mm的5052合金H32状态成品存在的生产周期长、成品率低等问题,通过设计新工艺路线,采用H12工艺替代传统的H32工艺,确保达到同等性能且更加稳定,使得产品更具竞争力。试验结果表明,新工艺通过调整优化冷轧压下量,获得最佳的压下数据后,再通过有效控制冷轧开坯粘伤缺陷,在确保性能指标保持稳定的前提下,减少一个冷轧道次和一次退火工序,最终有效地缩短了生产周期,不仅大幅提高了成品率,也降低了生产成本。  相似文献   

3.
李彦勤  张联合  王小刚  胡岳 《甘肃冶金》2021,43(1):47-49,52
阐述了铸轧供坯5052-H32状态铝合金均匀化退火、中间退火以及低温热处理的机理,并从退火温度、退火时间、退火后材料性能等方面确定了铸轧供坯生产5052-H32铝合金产品的退火工艺制度.  相似文献   

4.
工业纯钛板材生产工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了进一步提升纯Ti板材加工的产量和质量,努力降低车间生产成本,本文着重研究了Ti板加工的工艺路线优化以及Ti板的加热工艺、轧制工艺、热处理工艺、碱酸洗工艺并结合生产现场实际情况进行了分析,探索出了较为可行的Ti材生产工艺,为全年Ti材加工量突破3000吨大关提供了强有力的技术支撑。  相似文献   

5.
杨友毅 《特钢技术》2006,11(2):17-19
2Cr13冷作硬化板开发的难度主要在硬度要求及板形控制两方面。通过对轧制工艺的优化,在生产中成功地解决了这两大难题.该产品的成功开发,在创造可观的经济效益的同时,也为我厂2Cr13板材的生产开辟了新的途径,具有较好的市场前景。  相似文献   

6.
铝板带材清洗工艺探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
何定洋  刘静安 《铝加工》2005,(6):25-26,31,41
简要论述了清洗工序对提高铝合金板、带、箔材表面质量的重要作用,重点介绍了水清洗和油清洗两种铝板带箔材清洗技术的工艺流程、工艺装备及特性对比,指出油清洗工艺在多方面具有一定优势,越来越受到加工业的关注。  相似文献   

7.
5052-H32阳极氧化料边部发白是氧化料基材生产中一个比较难彻底解决的问题。针对5052-H32铝合金基材边部发白部分,采用粗糙度仪检测表面粗糙度,采用金相显微镜观察缺陷微观形貌并选用扫描电镜进行形貌分析和能谱化学成分分析。分析发白色差部分产生的原因,并结合实际生产情况以及实验进行验证。通过对卷材存放条件、轧制油品、清洗过程以及退火工艺等方面的改进,使双边部发白色差缺陷卷出现的概率大幅降低,效果显著,基本解决了发白色差对氧化料生产过程的影响。  相似文献   

8.
《铝加工》2017,(6)
<正>日本联合铝业公司研发的FP52厚板是用5052合金生产的,是厚度与平面度极高的高精产品,在板厚控制与热处理工艺方面采用精湛的技术,使5052P-H112厚板尺寸偏差达到了世界顶尖水平。其特点有:(1)板厚偏差仅有JIS标准与ISO标准的1/10的极小值;(2)残余应力极小,切断与切削加工几乎无变形;(3)可省去加工与矫直工序,降低了生产成本;(4)表面品质达到精美,可直接用于制造产品,只需对端面略施加工;(5)表面贴有保护膜,以免搬运时受到损坏。平面度:板厚4≤T≤60mm  相似文献   

9.
5052H19合金薄板中间退火工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡常云 《铝加工》2003,26(1):12-14,18
研究了5052铝合金薄板最终冷变形之前的中间退火工艺。实验结果表明,当板材厚度为1.0mm时,在400℃下进行的软化退火并不能使其顺利轧至成品厚度0.14mm,而必须轧至0.25mm于230-260℃进行不完全退火,这样既能满足轧制工艺塑性的要求,又能通过组织遗传获得σb=305MPa、δ=4.0%的力学性能,达到百叶窗用材要求的H19使用状态。  相似文献   

10.
研究了电弧增材制造(WAAM)工艺参数、旋转摩擦加工(RFP)转速对7075铝合金堆积气孔率的影响,以及时效处理温度对堆积金属组织与性能的影响,采用优化的电弧增材制造工艺参数、旋转摩擦加工转速与时效温度,进行大型7075铝合金运载火箭过渡端框架的电弧增材-旋转摩擦复合制造及热处理强化。结果表明:保护气流量较高时引起的气体紊流现象会降低保护效果,增大堆积气孔倾向;提高负极性模数可增强丝材阴极雾化,有效清除氧化膜,减少熔池中[H]含量以降低堆积金属气孔率。通过二次回归通用旋转组合实验优化出电弧增材制造工艺为:保护气流量20 L·min-1,负极性模数9,电弧枪行进速度592 mm·min-1,送丝速度7.2 m·min-1;该工艺下堆积金属成形良好,气孔率为7.03%。旋转摩擦加工通过引起7075铝合金堆积金属塑性变形及动态再结晶消除气孔,优化出1800 r·min-1加工转速使堆积金属气孔率进一步降低至4.32%。对堆积金属进行高于120℃的时效热处理易导致α-Al晶粒与η-MgZn2相粗化,降低堆积...  相似文献   

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