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0 前 言我公司老系统采用水溶液全循环尿素生产工艺 ,由于历史、技术的局限性 ,在对工艺冷凝液的处理及回收时只采用了解吸系统。经这种老式的解吸系统处理后的工艺冷凝液中仍含有 7%的氨和 1 %~ 2 %的尿素。同时 ,我公司老系统尿素装置经过技术改造后 ,生产能力由 1 1 0 kt/a提高到了 2 0 0 kt/a,而技改中只对一些关键设备进行了扩改 ,工艺冷凝液系统改动不大 ,因而出现了解吸废液排放超标 ,造成环境污染以及尿素装置氨耗偏高等情况。在目前国家环境保护标准与规范日趋完善和严格的情况下 ,改造工艺冷凝液系统已迫在眉睫。为此 ,公司于 … 相似文献
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基于工艺软件包 ,对尿素解吸塔进行了模拟、分析 ,找出了存在的问题。应用流动参数规则和模糊决策方法 ,确定了尿素解吸塔的优化改造方案。改造实施后 ,实现了装置的稳定运行 相似文献
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1起因我公司11万吨/年的尿素生产采用水溶液全循环法,为了维持系统水平衡,低压部分设置氨水解吸塔回收稀氨水中的氨。解吸塔操作压力为0.35MPa(表压),进料氨水的浓度为8%左右,负荷一般为4.5—6.5m3/h。给料泵选用大连耐酸泵厂生产的50FB... 相似文献
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川化尿素解吸装置,系引用化四院通用设计图纸制造复用。解吸塔内径700mm,高5980mm;共有15层浮阀塔板,其中上四块浮阀板为7孔,下十一块板为13孔,均采用33克F1型浮阀;塔下部为直接蒸汽加热,蒸汽分布为钟罩式锯齿型。 1980年11月该装置投入使用后,解吸废液氨含量和蒸汽消耗等未达到设计要求。从1982年初,我们先后对解吸塔进行了如下改 相似文献
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我厂尿素解吸塔采用通用设计图纸制造,解吸塔内径700毫米,共15层塔板,上部4层塔板每板浮阀7个,下部11层塔板每板浮阀13个,共171个浮阀,塔底部直接蒸汽加热,蒸汽分布器为钟罩式锯齿型。1984年该塔投用前,根据兄弟厂的经验,上部增加气相分离器,下部筒体加长800毫米,热流入口移位于第9块塔板,蒸汽分布器改用多孔园盘园环形。 相似文献
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尿素解吸塔液位自适应控制 总被引:1,自引:1,他引:0
罗军 《化工自动化及仪表》2001,28(5):31-33
针对尿素解吸塔液位控制的特点及难点,运有自适应控制的方法,对控制参数进行自动调整与修正,在实际运用中收到了良好的效果。 相似文献
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我公司尿素装置采用传统的水溶液全循环法生产工艺,原设计能力为110kt/a,经过不断技术改造,现生产能力已突破200kt/a。随着尿素产量的提高,尿素副产物碳铵液的量也大幅增加,但由于解吸系统未作任何改动,因而造成解吸负荷增加,废液排放超标,既污染环境, 相似文献