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相似文献
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1.
近年来,新疆油田在环玛湖地区致密油气藏的勘探开发取得了可喜进展,但开发中面临着致密油体积压裂水平井天然能量开发产量递减快,地层能量不足,采收率低等挑战,针对致密油体积压裂水平井弹性开发采收率低的问题,开展了室内研究与矿场试验,以增油量为评价依据,优化了吞吐时机、注入方式、注入量、注入速度等吞吐参数,选取Ma HW001井进行现场试验,增油效果明显。研究表明:增膨、降黏是致密油藏CO2吞吐增产的主要作用因素;优化CO2吞吐注采参数,其最优参数组合为“CO2+顶替水段塞”组合注入,注气速度为1 2 0~1 6 0t/d,注入压力为15MPa以内,焖井60~80天。水平井体积压裂后,采用CO2吞吐增油效果明显,实现了该区致密油提高采收率的初步突破,同时对类似致密油藏增产提供了重要的指导意义。  相似文献   

2.
CO_2吞吐可提高稠油开发效果,注N_2可使稠油控水增油,还能够补充地层能量。因此,采用N_2与CO_2混合注入的方式开采稠油将起到更加有效的开发效果。针对N_2与CO_2吞吐开发稠油如何能达到最佳的开发效果的问题,本研究采用数值模拟技术,从N_2和CO_2注入量、CO_2注气速度、焖井时间、周期生产时间和周期数等六个方面进行优化研究,确定最优的注气吞吐开发技术参数。该研究成果能够为类似稠油油藏的开发提供借鉴。  相似文献   

3.
针对低渗透复杂油气藏勘探开发难度大,采取常规提高采收率措施无法达到良好效果的问题,为进一步提高低渗透复杂油气藏的采收率,开展了注CO2吞吐提高采收率的技术研究。室内试验结果表明,随着注气压力的升高、焖井时间的延长以及岩心渗透率的增大,注CO2吞吐提高采收率的效果更加显著,而随着吞吐周期的增加,采收率逐渐降低。室内试验得到的最优施工参数为注气压力25 MPa,焖井时间6 h,吞吐周期3个。岩心渗透率越高,吞吐效果越好。现场应用结果表明,区块内4口油井实施注CO2吞吐提高采收率技术措施后,日产油量由5.1 t/d显著提升至12.6 t/d,含水率由65.0%降低至33.4%。注CO2吞吐措施能够有效提高低渗透复杂油气藏的采收率。  相似文献   

4.
本文主要研究的内容是N2泡沫辅助蒸汽吞吐注汽参数优化设计,周期产油量只是注采参数的函数,其中主要参数有蒸汽干度、混注比、日注汽量、周期注气量和焖井时间,因此以这5个主要参数为优化变量研究注汽参数对稠油油藏提高采收率的影响。  相似文献   

5.
注采不完善油井开采过程中产量下降快,受到技术、经济及地质构造因素的影响无法进一步完善注采井网,难以通过注水实现能量的补充,为解决这一问题,对这部分油井进行CO2吞吐增油技术试验,通过室内实验对CO2增油机理进行了研究,通过数值模拟软件优化了注入工艺参数。2008年以来现场试验4口井,累计增油371t,取得了较好的效果。  相似文献   

6.
赵旸  马贵阳  赵亚东  高姿乔  王斅 《当代化工》2014,(12):2666-2669
目前,国内外许多油藏已处于蒸汽吞吐的后期。此时的油藏油气比低、含水量高、地层压力低、井况差、周期注气量大、操作成本高,产油更加困难。改善蒸汽吞吐后期的采油技术,可以最大限度的提高油藏的采收率。如今,应用于蒸汽吞吐后期增产的方法有:应用助剂改善吞吐效果、间歇注汽技术、"一注多采"技术、多井整体吞吐技术、注采参数优化技术、侧钻水平井技术、蒸汽驱技术、蒸汽辅助重力泄油技术和火烧油层技术等。然而,现在我国还在尝试发展一些新的技术,如水平压裂辅助蒸汽驱和多井组整体优化蒸汽驱等等。这使得蒸汽吞吐后期的增产技术拥有更为广阔的前景。  相似文献   

7.
针对胜利油田特低渗透油藏常规开发方式地层能量补充困难、采收率低的特点,探索了CO2驱改善特低渗透油藏开发效果、提高采收率的方法。在CO2驱提高采收率室内实验研究的基础上,优化设计了CO2驱油藏工程方案。从方案实施效果来看,在低渗透油藏实施CO2驱,可有效补充地层能量,提高油井产能。针对注气现场实施过程中出现的气窜现象开展的研究表明:地层压力低与混相压力、储层非均质性强和存在裂缝是造成气窜的主要因素,保持地层压力达到混相压力、采取矢量化的注气井网以及采取合理注采调控措施可以减缓气窜发生,提高注气开发效果。  相似文献   

8.
朝阳沟油田小断块油藏井间连通性差、地层能量有限、开采过程中产量下降快,受到技术、经济及地质构造因素的影响无法进一步完善注采井网,难以通过注水实现能量的补充,为解决这一问题,对处于小断块油藏的油井进行CO2吞吐增油技术现场试验,在分析了小断块油藏地质特征和开发特征的基础上,通过室内实验对CO2增油机理进行了研究,通过数值模拟优化了注入工艺参数。2008年现场试验2口井,截止目前,累计增油175t,投入产出比1:6,取得了较好的经济效益。  相似文献   

9.
庙125X1断块2005年投入开发,开发初期依靠天然能量开采,为补充地层能量,2007年逐渐转变开发方式,先后有5个井组投入注水开发,注水后,通过周期注水、动态调控、调剖、调驱等手段取得一定效果,挖潜剩余油难度较大,主要表现为油井见效时间短、增油量少的特征。为此,在注采井组开展了CO2吞吐试验,并率先在M125-P6井组开展了吞吐与周期注水相结合试验,取得了较好的增油效果及认识,为浅层同类井组下步治理提供了借鉴及指导作用。  相似文献   

10.
海上油田低品质、难动用储量所占比例逐渐增加,其中低渗透油藏储量已达20%,如何动用开发低渗透油田储量对海上石油而言是一个艰巨的挑战.针对海上低渗油田W-6开展了注CO2气体开发的可行性研究.通过与二氧化碳驱筛选标准对比,认为W-6油田的油藏地质条件基本符合二氧化碳驱筛选标准.在此基础上对W-6油田的流体相态进行模拟研究,为数值模拟组分模型提供了流体状态方程,之后通过数值模拟方法对注气井位、转注气时机、注气方式及混相可能性进行了研究,最后的优化注气方案表明,W-6油田注CO2后虽然不能达到混相,但仍能提高采收率6.1%.  相似文献   

11.
为解决大情字井油田水驱控制程度低,注水压力高,开采效果差以及长岭气田天然气的脱碳埋存难问题,决定大情字井油田开展小井距CO_2混相驱替试验。为研究CO_2驱油机理,提高注气开发效果,通过数值模拟技术并结合矿场试验,对开发层系划分、井网部署、注入方式、注气速度、气水段塞比以及油井流压等参数进行了优化,确定优化方案如下:确定青一段7、11、12和14小层为注气试验层;采用五点法井网,注采井距为225 m,采用气水交替的方式注入,年注气速度为0.07 HCPV,气水比为1:1,油井流压为12 MPa。经矿场实施结果表明,小井距注CO_2驱替,增油效果明显,并且试验周期短,能有效解决地层压力亏空、水驱见效慢以及砂体控制程度低等问题,并且选择物性相近,具有良好隔层的油层注气,采用气水交替的注入方式可有效抑制小井距易气窜问题,更大程度提高油田采收率。  相似文献   

12.
中低渗透油田的显著特点就是储层渗透率低,天然能量不充足,靠天然能量开采弹性能量衰竭快,很快转变为效益低、周期长的溶解气驱开发阶段,油井产量递减快,开发水平低。对这类油藏注气特别是注CO2有独到优势。本文主要对盖层密封性、断层的遮挡性、储层的适应性、油藏流体溶解CO2的能力等方面对赵7断块注CO2油藏适应性进行研究。  相似文献   

13.
随着CO2吞吐试验的不断扩大,对地层近井地带堵塞现象的认识越来越深刻。针对中原油田CO2单井吞吐试验情况,结合胜利油田及石油大学等关于近井地带发生堵塞现象的室内试验和分析研究成果,认为导致中原油田CO2吞吐试验中近井地带堵塞的原因包括地层水矿化度含量高、无机沉淀物和有机物堵塞的影响,以及生产压差偏大等,为进一步提高CO2吞吐效果提供依据。  相似文献   

14.
纯梁采油厂稠油吞吐井很多已进入中期转周热采,通过前期的开采,地层能量下降快,为了及时补充能量,以往采用了注CO2、高温薄膜扩展剂、高温粘土稳剂等预置处理,来解决稠油井原油粘度高、粘土含量高、注入压力高等问题,起到了一定效果,但存在费用高的问题。通过在稠油吞吐井中期转周热采时,实施伴注氮气,既可以有效地补充地层能量,又有效地解决费用高的问题,实施效果良好。  相似文献   

15.
CO2吞吐驱油作为三次采油新技术,在低渗、低能井及稠油井中应用不失为挖潜手段。文中通过对文留油田9口井CO2吞吐试验,经过不断改进,结合国内先进经验,已摸索出一套较适用方案,同时提出了相关问题,有待进一步探索、研究。  相似文献   

16.
根据枯竭砂岩气藏地下储气库的运行特点和储层特征,研究建立了注气系统和采气系统节点分析模型,模拟敏感性参数对注采系统流动特征的影响,确定了注采井最大注采能力和完井管柱尺寸,为储气库系统模拟、开关井方案优化提供技术支持,从而实现储气库系统的优化和运行参数的优选。  相似文献   

17.
缝洞型油藏一直以来都是开发过程中十分具有挑战的课题,在我国也已发现大型底水整装缝洞型油藏。由于底水十分发育,水平井快速见水,油藏整体采收率20%左右。首先通过实验对比注入N_2和CO_2进行吞吐的效果分析,研究证实针对缝洞底水油藏的特殊情况,高含水水平井中进行注气吞吐时,虽然注入N_2可以有效保持储层压力,但是注入CO_2能够更加有效的降低含水率和提高采收率(相比较注N_2,提高了10%以上),同时CO_2吞吐效率(50%)要高于底水驱效率(30%)。仿真数值模拟结果表明,针对TK907井,最佳工艺为注气速度50 t/d,注气量481 t,焖井22天和吞吐2轮次。  相似文献   

18.
针对致密储层水平井采用大规模体积压裂改造、弹性开发后期产量递减快,注水开发难以建立有效驱替的实际,为提高致密储层水平井产量,探索试验了CO_2吞吐能量补充技术。通过室内研究及大物模试验,确定了CO_2吞吐增产机理,建立了较精确的地质模型,优化了试验井注入量、注入速度、焖井时间等注入参数。现场试验1口井,初期日增油11.7t,累积生产203天,日增油3.7t,累计增油1150t,达到了较好的增产效果,为致密储层水平井能量补充方式提供了技术借鉴。  相似文献   

19.
渭北油田WB2井区位于鄂尔多斯盆地南部,长3储集层致密,孔隙结构复杂,储层微裂缝较发育,地层压力系数低,油水粘度比较大,开发难度大。WB2井区长3致密油藏2013年开始进行规模水平井多段压裂后弹性能量开发、直注平采井网注水开发、直注直采矩形井网注水开发、直注直采井网注CO_2非混相驱开发及微生物吞吐开发试验。开发试验表明水平井多段分段压裂后弹性能量投产初产较高,但递减快;直井多段超前注水有助于提高水平井初期产能并减缓水平井递减;直注直采注水开发水淹油井比例高,注水开发过程中应合理控制注水井注水压力、注水强度及油井压裂规模;注CO_2非混相驱及微生物吞吐对提高WB2井区长3致密油藏采收率效果不明显。  相似文献   

20.
以井楼油田某试验井区为例,通过油藏数值模拟和实际生产资料分析,系统深入研究了井楼油田蒸汽吞吐转蒸汽驱最佳转驱时机和转驱注采参数(注气速度、蒸汽井底干度、采注比、单井排液能力)优化。研究结果表明,吞吐5个周期后,剩余油饱和度依然较高、热连通基本形成,地层压力相对较低,是蒸汽吞吐转驱的较佳时机。蒸汽驱最佳注汽速度为80t/d,单井排液能力达到40t/d,井底蒸汽干度在60%上蒸汽驱效果好,但最低不得低于40%。实验区的研究对整个井楼油田蒸汽吞吐转驱有很好的借鉴和指导意义。  相似文献   

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