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东沃化能有限公司300kt/a硫磺制酸装置于2005年6月24日中午12:00时因鼓风机的轴瓦温度过热而计划停车,并于27日清晨5:57开车,历时近66h。为了尽可能延长焚硫炉与转化器催化剂层的保温时间,焚硫炉温度从24日6:00的417℃提高至停车前的425℃,出口温度仍低于630℃,气体过滤器的温度也有较大幅度的提高。停车后,首先关闭了风机进口阀门、焚硫炉头进风阀、锅炉出口阀、高温副线阀门、一段进口阀门、一、二吸塔前进气阀门及各副线阀门,打开风机出口放空阀门,尽量减小气体在系统内的流动,锅炉系统进行保温保压处理。考虑开车初期酸浓可能大幅度下降, 相似文献
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乙烯装置是乙烯联合化工厂挖潜改造关键,开停车是挖潜改造关键环节。文中主要阐述天津联合化学有限公司乙烯装置挖潜改造开停方案优化与方法,为同行业乙烯装置挖潜改造提供借鉴。 相似文献
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由于维修等原因,需要对一个连续作业的生产过程进行停车和再开车的操作,这一过程会有额外的耗费。对一些湿法冶金工厂来讲,由于料液处理量大,以及一系列过程互相关联,重新开车时间长达一天以上,才能使整个工厂顺行。我们研究这一过程是为了达到以下几个目的: 1.为现有的一个连续过程或工厂提 相似文献
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氯碱市场由卖方市场转向买方市场,市场竞争日益激烈。烧碱装置的运行状况,受市场变化的影响也较为突出。某氯碱厂在今年1月15日因碱涨库,ID系统被迫停车,在寒冬停车给地处北方的企业提出了复杂问题。为保证停车期间电解槽安全,停电后采用PH为11的270g/L~280g/L盐水对电解槽进行置换,待电解液流出管NaOH<10g/L时封槽,并要求每班及时巡回检查,发现异常情况及时汇报处理。 相似文献
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由于外在的影响或者内部的原因,氯碱系统开车、停车是经常的情况,处置好这期间容易发生的一些异常情况,是氯碱系统一次性开车、停车成功的关键所在。 相似文献
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对PET装置开停车过程的工艺操作进行探讨,主要包括目标值跟踪功能控制系统升温,酯化反应器带料开车,开车时进浆料的技术要点,停车时酯化反应的控制,黏度控制和反应釜的煮洗等。对开停车的历史数据进行了对比。 相似文献
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1 中压汽提装置流程及存在的问题
河南省中原大化集团公司合成氨装置采用的是Unde-AMV技术,生产工艺为天然气蒸汽转化法,在脱碳工序有大量的工艺冷凝液生成。这些冷凝液在汽提塔中利用中压蒸汽进行汽提,达标冷凝液经水处理装置处理后重新利用。其流程为:低变气进入脱碳工序,经气体冷却器(05E001)、再沸器(05E002)和脱盐水预热器(05E009)换热,冷凝的水蒸气(约35t/h)在分离器(05F001)分离后,用泵(05P006A/B)送至汽提塔(05C003);冷凝液从塔的上部进入, 相似文献
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介绍了聚酯装置停车所回收的EG在酯化开车中的直接应用。通过准确把握酯化釜的升温节奏,PTA浆料的注入时机,控制好酯化工艺条件,避免酯化冷凝系统过载,完成了开车第一批合格低聚物的制备,从而降低了开车成本。 相似文献
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天峰公司硫酸厂现有2套制酸系统,一套为50 kt/a硫铁矿制酸系统,另一套为2003年3月建成投产的80 kt/a硫磺制酸系统。硫磺制酸系统用喷柴油方式对转化催化剂升温,耗柴油达30多t(不含烘、煮炉用油);当转化一段进口温度达418℃后,喷磺用二氧化硫炉气对转化升温,其间,不仅磺耗损失折酸达70多t,而且大量排放气严重污染环境。该系统7月中 相似文献
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李忠明 《中国石油和化工标准与质量》2018,(9)
本文系统地分析了在石油化工连续稳定操作条件下,导致误操作出现的原因,设计了一个对开停车过程中潜在误操作的原因进行层次分析的方法。首先对石化生产过程的开停车过程中的影响操作人员操作效果的各层次因素进行了总结和分析,然后以BP炼油厂事故为例展示了如何根据工厂实际情况对误操作原因进行层次性分析。在石化装置开停车前对潜在的操作问题进行系统的分析,并积极采取措施,有助于避免误操作的出现,进而能够有效避免事故的发生。 相似文献
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分析了扬子石化芳烃厂加氢裂化装置开停车中的物耗、能耗,介绍了2014年装置检修开停车节能减排措施,即合理设置流程减少氢气排放、密封蒸煮降低现场异味、利用密度差最大化回收物料、利用开工蒸汽喷射泵减少氮气用量、利用重整氢进行氢气气密以及维持反应器器壁温度等,这些节能措施的实施不仅在开停车过程中减少了物料的排放、燃料和氮气的使用量,而且大大降低了现场异味、缩短了开车时间,取得了良好效果。 相似文献
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对醋酸乙烯合成开停车过程实施网络技术,对关键线路上的作业进行优化,缩短了开停车时间,使开停车过程更趋于合理化。 相似文献
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介绍了天津乙烯装置在2008年停车检修及2009年开车过程中实施的多项节能措施。在停车过程中实施的节能措施减少了停车过程物料的排放,使停车过程中物料回收得充分彻底,尽最大可能减少物料的损失。在开车过程中实施的节能措施为提高装置开车速度,减少开车过程中的物料损失起到了关键性的作用,取得了良好的效果。 相似文献