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采用黑体节能技术,提高步进式加热炉的炉墙黑度、增大炉内墙面积以及提高热射线到位率,达到改善加热质量、提高热效率、实现节能的目的。通过合理设计与施工,节能效果显著。 相似文献
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介绍了耐火纤维喷涂技术在高速线材厂加热炉上应用的情况,提出了喷涂技术方案,选择了喷涂层的主要技术指标,实施后效益显著. 相似文献
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马钢(合肥)公司高速线材全梁式步进加热炉设计生产能力为冷装100 t/h,热装130 t/h,燃用高、焦混合煤气,煤气热值为1 800×4.18 kJ/m3.加热炉从设计、施工、烘炉总体质量优良,生产指标达到设计要求. 相似文献
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蓄热式高风温燃烧技术被国际公认为21世纪核心工业技术之一,这种技术是对热流下游排出的废气的余热进行极限回收,其主要功绩是使低热值的高炉煤气能够直接燃烧利用,大力推进了冶金行业的节能减排,在我国也正在普遍推广和发展。 相似文献
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高速线材生产设备上有很多场合要求两个或多个液压执行机构同步动作,于是产生了液压系统同步问题的要求,本文主要介绍了液压同步技术在高速线材中的应用,并根据不同工艺和成本要求选择不同的液压同步控制方案。 相似文献
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高速线材加热炉炉膛温度为1000~1300℃,采用工业水冷却,其水质较差,结垢严重,投产后多次因脱落垢片堵寒炉管被迫停产检修。采取几种阻垢剂交替处理后,二年来未出现垢片堵管问题。本文介绍了水质处理前的结垢情况,水处理药剂的选择及处理后的效果。 相似文献
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宣钢高速线材生产线采用侧进侧出步进梁式汽化冷却加热炉,在生产中采用了提高钢坯热装温度及热装率、合理降低钢坯的出炉开轧温度、优化加热炉的加热制度、烟道闸板气动执行机构及炉底液压系统改造、加热炉燃烧动态实时监测改造、提高加热炉保温性能、加热炉控制系统改造等措施,使加热炉能耗降低,加热质量改善,基本实现了高效率、低消耗、低烧损。 相似文献
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加热炉换向阀换向时,烧嘴内滞留煤气和炉膛烟气一起被抽走排出,造成烟气中CO含量高,而且在烧嘴内形成高温区,使蜂窝蓄热体烧融、烧裂,使用寿命缩短。二次燃烧系统采用PLC换向装置,将一部分废烟气抽出,利用抽出的这部分废烟气将烧嘴内滞留煤气吹扫至炉内,进行二次燃烧。获得收益如下:二次燃烧系统使煤气的燃烧率达到90%以上,加热炉热效率达到71%以上。蓄热体使用寿命从10个月延长到18个月。大幅度地回收烟气中的CO,每年减少CO排放量接近0.2亿m3,达到环保效果。 相似文献
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高速线材轧机的发展,对轧材的加热质量更高的要求,针对线材加热炉如何根据轧钢工艺的总体要求决策加热炉的设计方案,设计出高产,低耗,高效的步进梁式热炉所应采取的设计步骤,通过具体的设计实例,详实地加以阐述。 相似文献
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鲍规划 《冶金设备管理与维修》2009,(4):25-26
国内绝大多数钢铁企业都采用一次消耗型快速耦头间断测量中包钢水温度,这种测量方式所测的温度为中包上部钢水的温度,不能及时、准确地反映中包内钢水的实际温度及温度变化。而黑体空腔式中包钢水连续测温的开发应用,对提高铸坯质量、降低漏钢率,提高拉速等起到了积极的推动作用。 相似文献
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介绍了天钢集团有限公司高速线材厂生产线在连续轧制生产过程中加热炉的进出钢动作步骤。对轧制短坯料时加热炉出钢节奏的不同步原因进行了分析,根据钢坯定位位置的不同,提出了钢坯定位延时出炉的辊道传送方法,实现自动出钢节奏的同步,提高了连续轧制生产过程中的出钢效率,有效提高了高速线材厂生产线的产量。 相似文献