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1存在问题在合成氨装置转化工段,常会发生转化气锅炉给水预热器等设备因泄漏而减负荷生产甚至停车检修情况。四川美丰化工股份有限公司200kt/a和150kt/a合成氨装置的转化气锅炉给水预热器都曾先后发生过泄漏故障,其中后者在2011年3月2日发生管程泄漏。拆检发现:换热管与管板焊缝处的换热管管壁有8处穿透性裂纹,其中3根管壁已裂成较大孔洞,且管板下半圆部分处还有很多浅表性裂纹。当时对透性裂纹孔洞采取了堵管处理,其余裂纹打磨干净后进行补焊处理。最初补焊时,按规范使用不 相似文献
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分析了某醋酸厂生产中乙醛反应器软水换热管发生泄漏的原因,指出是由于冷拔管在制造过程中强行装配,致使管子表面拉应力超过管子的屈服极限造成破裂。文章进行了详细的分析和计算,并指出防止换热管失稳的措施. 相似文献
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换热器列管与管板焊接应力腐蚀裂纹的防治 总被引:3,自引:0,他引:3
据统计,化工设备发生的失效破坏中,近一半是应力腐蚀裂纹造成的,特别是在换热器列管与管板焊缝中,由于应力腐蚀裂纹而造成泄漏是一个普遍存在的问题。我公司在役换热器,特别是净化工区的换热器,列管与管板焊缝泄漏很常见。鉴于上述原因,我们对列管与管板焊缝易发生泄漏的原因进行了调查分析,并研究了换热器的制造和检修过程中的相应措施。1泄漏原因分析1.1泄漏点形态特征我公司组织设计、制造、检测部门有关技术人员对换热器列管与管板焊缝的泄漏点进行观察分析,结果发现这些泄漏点基本上都是裂纹引起的,其形态是稀松分布的网状… 相似文献
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针对高压蒸汽管焊缝多次裂纹泄漏事件,分析焊接裂纹形成的原因。探讨高压蒸汽管焊缝接头的焊接工艺及热处理、坡口的型式对焊接质量的影响及焊接要点。结果表明:高压蒸汽管焊缝裂纹泄漏主要是管系设计不合理、膨胀量过大,焊缝处应力过大引起蠕变孔洞,加上焊接及热处理不规范、检测手段不先进,没及时检查处理缺陷造成的。裂纹高压蒸汽管在规范焊接后,以TOFD检测方法为主、其他方法为辅,可以有效检测焊缝缺陷,消除安全隐患。检验合格的高压蒸汽管道使用时间由10d延长至8个月。 相似文献
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2003年3月,某化肥厂变换工段1台¢1800饱和热水塔突然发生泄漏事故,大量热水从饱和热水塔热水段的1根¢159热水管与简体接口补强圈的检查孔处泄漏,全厂被迫停车进行处理。割下补强圈后检查发现,裂纹位于接管与简体焊缝熔合线处正下方,约1cm长,沿熔合线伸展,裂纹处及两侧焊缝有严重的咬边现象, 相似文献
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某304不锈钢换热器在试运行期间就发生管束断裂泄漏的情况,解剖检查发现管束断裂靠近折流板处和管板处,从断口的理化检验分析确定管子断裂是疲劳破坏所致。 相似文献
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《精细与专用化学品》2016,(9)
通过对PSA装置吸附塔开裂原因的综合分析,发现泄漏点均处于壳体内部焊有支撑圈拼接的部位,应属局部结构不合理,长期存在叠加应力而造成母材疲劳撕裂。对裂纹进行了补焊处理,并对支撑圈拼接处上下表面采用全溶透的焊接方式,形成支撑圈整体受力,消除了设备隐患,恢复使用要求。 相似文献
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针对某公司制氢站一台冷却器换热管多处腐蚀穿孔泄漏现象,通过对其换热管化学成分分析、管子表面腐蚀产物形貌分析、腐蚀产物成分能谱分析、管子金相组织分析和水质分析,结果发现换热管失效原因是与循环冷却水质和流速缓慢有关。 相似文献
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热交换器的可靠性在颇大程度上决定于管子与管板接头的质量。热交换器故障大多数是由于这些接头的气密性或强度受到破坏发生的。把管子外表面和管板孔之间出现介质泄漏的最低工作压力定义为气密性,而所谓强度即是最小的轴向力,在此力作用下发生管子相对 相似文献
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当水循环停滞,列管间的水不流动时,紧贴上管板下水会被立即汽化,蒸汽汽泡因无水流带走,蒸汽汽泡汇聚,会在管板下形成一个蒸汽层区;紧贴列管壁的水也会被汽化成大大小小的汽泡,汽泡会从下部往上管板处上升,汽泡在上升过程中,相互碰撞的汽泡会迭加长大,当汽泡上升到水面,进入管板下汽相区舜间,没有水挤压的汽泡马上就会在水面爆裂,并带动水冲刷管外壁。在管间,这样无数的汽泡在产生、上升、爆裂,带动水剧烈地冲刷着管子,形成了前面提到的蒸汽对管子的气蚀。因为上管板下的蒸汽压力差必须大于上管板至自由水面的液位压差,蒸汽才能溢出自由水面,进入汽包,所以上管板下形成蒸汽层区是必然的。根据抽管检查,管子的气蚀区在管板下约20mm高区域内,形成环状气蚀带,管子的气蚀高度约10mm;因总蒸汽压力有波动,引起管间液位也会上下波动,所以管子气蚀区域也随着上下波动。这样就对上管板下、约20mm厚蒸汽区的管子产生了2种损坏:一种是环状气蚀,直至断管,见图2;第二种是汽相区的管段,始终处在高温下,特别是汽、液界面处管子材料,因温度急剧变化,而产生应力,易至材料疲劳而发生环状裂纹,直至裂纹扩展而断管。 相似文献
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1 前言我厂DN80液氨管道因往复移动 ,造成焊接处管壁撕裂 ,形成一道长 30mm ,宽 2mm的裂口(管内压力为 1 6MPa)。当时为减少损失 ,采用不停车抱箍带压堵漏的方式修复。修复后使用仅几天就再次发生泄漏 ;拆开检查 ,管道有减薄、变形的现象。又采用卸压粘接技术修补 ,但使用几天仍发生泄漏 ,不得已的情况下只好停车更换管道 ,并对修补失效原因进行分析。2 卸压粘接修补工艺( 1 ) 对被粘接面 (裂纹区域长 1 50mm的管道外表面 )进行手工砂纸打磨 ,用无水乙醇清洗、晾干。( 2 ) TS51 8修补剂加玻璃纤维布增强 ,用缠绕法 ( 3层 … 相似文献
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对硫酸铵加热器列管和管板焊缝泄漏原因进行了分析,并对应力腐蚀裂纹发生的条件和特征进行探讨,提出控制产生应力腐蚀裂纹的相应措施。 相似文献