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喷水减温器一般布置在过热器的联箱或过热蒸汽连接管道内。为了防止未汽化水滴直接接触联箱或管道内壁,保证联箱和管道的安全,在喷水点后常设置内衬混合管,如图所示. 混合管的长度L是根据减温水的汽化长度来确定的。若混合管太短,在其出口处水滴还未汽化完毕,部份水滴就可能直接落到联箱或管道内壁,使其内壁因温度交变产生裂纹;若混合管太长,既浪费了材料,更使布置十分困 相似文献
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喷水减温器一般布置在过热器的联箱或过热蒸汽连接管道内。为了防止未汽化水滴直接接触联箱或管道内壁,保证联箱和管道的安全,在喷水点后常设置内衬混合管,如图所示. 混合管的长度L是根据减温水的汽化长度来确定的。若混合管太短,在其出口处水滴还未汽化完毕,部份水滴就可能直接落到联箱或管道内壁,使其内壁因温度交变产生裂纹;若混合管太长,既浪费了材料,更使布置十分困难。因此,确定合适的混合管长度,也就是确 相似文献
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桥头发电二厂3^#炉运行不到一万小时,发现再热微量喷水减温器联箱内表面的顶部有龟裂裂纹,对有缺陷减温器联箱进行解决失效分析,找出失效的原因,同时还分析探讨了利用超声波检测联箱内壁裂纹所需技术条件和检测方法。 相似文献
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TП—130锅炉面式减温器联箱制造时变形的控制阜新发电厂李光彦,苏蔚前言阜新发电TП—130炉面式减温器联箱经运行30多万小时后发现多处孔桥裂纹,已不能使用,必须迅速更换。为节约资金和尽快发电,我厂自制面式减温器联箱(以下简称联箱)。联箱的制造要经过... 相似文献
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锅炉过热器二级减温器裂纹原因分析及对策 总被引:3,自引:0,他引:3
温器内壁有可自由膨胀的内套筒,以防止减温水直接作用于减温器管道内壁而产生裂纹,减温器结构及喷雾管布置见图2。2 过热器二级减温器裂纹分布情况 裂纹分布点见图1,2。 (1) a点:塞块与喷雾管连接部位有3/4圆周环向裂纹。 (2) b点:喷雾管孔区域发生孔间裂纹,壁厚方向的管子孔间断裂脱落,孔区域出现环向不规则的断裂、甚至完全断开。 (3) c点:喷雾管与管接头焊接部位开裂。 (4) d点:喷雾管用孔圆周方向发生裂纹,裂纹分布为环向、龟裂、沿壁厚方向发展,最深处80 mm、长50 mm。 (5) e点:喷雾管管接头裂纹由内壁向外下部。 … 相似文献
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早期国产高压锅炉,采取减温器联箱与过热器联箱合用的方案。蒸汽从上一段过热器流入联箱在减温器外夹缝改变流向180°转弯经减温器流入下段过热器。减温器多选用水室文丘里型结构,部分选用单喷头式结构。两种减温器运行后极易损坏,尤其高温段减温器最为严重。损坏之处如水室内壁喷孔间和壁厚过渡部位有裂纹,水室与进水管连接焊缝断裂,喷头或连接水管根部断裂,扩压管、混合管(即保护套管)断裂和变形位移及其支承部件脱落等。 相似文献
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天津杨柳青发电厂1号机组是频繁启停的调峰机组,锅炉累计运行13万h后,集汽联箱外表面多个区域出现较密集的纵向细裂纹,主要分布在联箱两肋,打磨处理后又多次出现。对该更换下的集汽联箱进行了试验分析,得出试验结果及结论为:其力学性能已低于标准,金相组织老化,具有蠕变后期特征,频繁启停时的热应力促使蠕变裂纹的产生和发展。联箱外表面出现的裂纹是沿晶蠕变微裂纹。建议控制运行温度,特别是严格控制频繁调峰时的启停速度,并对电厂相同材料的联箱进行重点检验。 相似文献
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华能珞璜发电有限公司(珞璜电厂)三期2×600 MW机组疏水扩容器减温水管道存在强烈振动和高噪声的现象,试验分析认为,减温水喷管喷孔孔径偏大是造成减温水管道产生振动和高噪声的主要原因。通过对减温水喷管的喷孔数和孔径进行改进,成功消除了减温水管道的强烈振动和高噪声的问题。 相似文献
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我厂9号炉喷水减温器后的再热器热段曾经发生泄漏、通过对减温水汽化时间及汽化长度的验算,找出了金属材料产生疲劳裂纹的原因,对9号炉再热器减温器喷嘴进行了改进,效果良好。 相似文献
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我厂9号炉喷水减温器后的再热器热段曾经发生泄漏。通过对减温水汽化时间及汽化长度的验算,找出了金属材料产生疲劳裂纹的原因,对9号炉再热器减温器喷嘴进行了改进,效果良好。 相似文献
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徐州电厂~#6机系东方汽轮机厂制造的第18台200MW汽轮机。1985年12月20日投产运行3076.8小时后,在1986年6月22日发生重大事故。高压缸进水、推力瓦严重烧毁,导致高压转子叶轮与隔板相摩擦,造成严重损伤,经大修后于1986年10月重新投入运行,经过10627小时的运行后又因油膜振荡而被迫于1988年7月29日停机大修。解体后发现该机高压转子的第三级叶轮的出汽侧产生40条裂纹,分布在5只平衡孔附近和2只销钉孔上,始裂于轮缘而向轮心发展,裂纹最长的为66mm,最深的为5.5mm。经鉴 相似文献
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我厂是一个调频厂,锅炉负荷变化很大,因此减温器进水调节频繁。3炉是上锅五九年出厂的35吨/时抛煤式链条炉。自六○年投产使用已有二十二年之久。减温器为表面式。管板和钢管束长期在频繁的温度变化下工作,由此产生的交变应力很大。近年来管板开裂,钢管束泄漏,虽然过去采取补焊措施,但由于补焊技术不当,补焊后又未热处理,因此越补裂纹 相似文献